鍋爐補(bǔ)給水除鹽系統(tǒng)周期制水量降低的原因分析及處理
通過分析測(cè)量準(zhǔn)確性、設(shè)備、樹脂再生、水質(zhì)、樹脂性能等影響因素,確定陰樹脂受到有機(jī)物污染是造成某電廠鍋爐補(bǔ)給水一級(jí)除鹽系統(tǒng)周期制水量降低的直接原因。提出并實(shí)施了三種處理方案,均不同程度地提高了周期制水量。比較并分析了三種方案的優(yōu)缺點(diǎn)和效果差異的原因,堿性氯化鈉復(fù)蘇法的效果最佳,酸堿交替處理法可作為短期應(yīng)急方案。分析了陰樹脂受有機(jī)物污染的根本原因,提供了一個(gè)較為完整的除鹽系統(tǒng)周期制水量降低原因分析思路,提出了改善或解決樹脂受有機(jī)物污染問題的措施。
本文針對(duì)某電廠鍋爐補(bǔ)給水一級(jí)除鹽系統(tǒng)周期制水量降低問題,從各方面影響因素分析了其主要原因,提出并實(shí)施了三種處理方案,解決了周期制水量降低問題,并比較了三種處理方案的優(yōu)缺點(diǎn)。針對(duì)陰樹脂受有機(jī)物污染問題分析了原因并提出了建議措施和研究方向,對(duì)該問題的改善及解決具有一定的參考價(jià)值。
01 周期制水量異常降低情況簡介
華中區(qū)域某電廠水源為江水,鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)工藝流程為:原水→機(jī)械加速澄清池(僅投加聚合氯化鋁)→無閥濾池→機(jī)械過濾器→活性炭過濾器→陽床→除二氧化碳器→陰床→混床→除鹽水箱。
鍋爐補(bǔ)給水一級(jí)除鹽系統(tǒng)(陽床+陰床)共有三列,陽樹脂均為001×7強(qiáng)酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂,陰樹脂均為201×7強(qiáng)堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂。運(yùn)行時(shí)以陰床出水電導(dǎo)率超過5 μS/cm或二氧化硅含量超過100 μg/L為標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行樹脂再生程序。2019年12月,一級(jí)除鹽系統(tǒng)三列的周期制水量均持續(xù)為1 400~1500 m3左右,較往年同期的2 700~3000 m3有較大幅度下降,且陰床失效時(shí)二氧化硅高于100 μg/L,但電導(dǎo)率仍未到達(dá)5 μS/cm,周期制水量大幅度降低導(dǎo)致樹脂再生頻繁,除鹽水產(chǎn)量低,存在機(jī)組除鹽水補(bǔ)水量不足的風(fēng)險(xiǎn)。
02 周期制水量異常降低原因分析
通常,導(dǎo)致鍋爐補(bǔ)給水一級(jí)除鹽系統(tǒng)周期制水量下降的原因主要有失效判定指標(biāo)測(cè)量的準(zhǔn)確性、設(shè)備、再生、水質(zhì)、季節(jié)變化、樹脂等方面。為此,從這六方面進(jìn)行了原因排查。
2.1 失效判定指標(biāo)測(cè)量的準(zhǔn)確性
一級(jí)除鹽系統(tǒng)通常以陰床出水電導(dǎo)率、二氧化硅含量和陽床鈉離子含量作為失效判定標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)測(cè)指標(biāo)的準(zhǔn)確性直接影響失效終點(diǎn)的判斷,進(jìn)而影響周期制水量統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性。該電廠以一級(jí)除鹽系統(tǒng)陰床出水電導(dǎo)率、二氧化硅含量作為其失效判定標(biāo)準(zhǔn),通過對(duì)在線電導(dǎo)率表和硅表進(jìn)行校驗(yàn)、采用經(jīng)檢定的便攜式電導(dǎo)率表進(jìn)行比對(duì)、不同人員手工分析二氧化硅含量,確認(rèn)指標(biāo)測(cè)量準(zhǔn)確,可排除失效判定指標(biāo)測(cè)量不準(zhǔn)確導(dǎo)致周期制水量統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確的可能。
2.2 設(shè)備因素
影響周期制水量降低的設(shè)備因素有:閥門內(nèi)漏、管道外漏、離子交換器內(nèi)部缺陷引起偏流等。通過排查,未發(fā)現(xiàn)與運(yùn)行及再生相關(guān)的閥門及管道存在內(nèi)漏、外漏現(xiàn)象,運(yùn)行時(shí)樹脂界面平整,無偏流。因此,可以排除一級(jí)除鹽系統(tǒng)設(shè)備本身問題的影響。
2.3 再生因素
影響周期制水量的再生因素主要包括再生工藝和再生液質(zhì)量,具體為:再生方式(順流、逆流、動(dòng)態(tài)、靜態(tài))、再生時(shí)間、再生液濃度、再生液流速、再生溫度、再生劑質(zhì)量。經(jīng)確認(rèn),樹脂再生步序參數(shù)與往年相同,再生操作均按照規(guī)程進(jìn)行,周期制水量降低期間再生液的溫度雖然較其他時(shí)間低,但與往年同期相當(dāng)。而且每批次再生所用酸堿的入廠驗(yàn)收結(jié)果顯示酸堿質(zhì)量符合要求,且其各項(xiàng)驗(yàn)收指標(biāo)無明顯變化,因此可排除再生因素對(duì)周期制水量的影響。
2.4 水質(zhì)因素
電廠取水水源固定,查閱電廠近三年的原水水質(zhì)全分析報(bào)告,其中的部分指標(biāo)如表1所示??梢?,每年12月份原水的含鹽量較6月份高,但每年同期的原水含鹽量無明顯變化,但有機(jī)物含量(COD)呈上漲趨勢(shì)。檢測(cè)活性炭過濾器出水的COD為6 mg/L左右(見表2),已超出《發(fā)電廠化學(xué)設(shè)計(jì)規(guī)范》(DL 5068—2014)規(guī)定的陽離子交換器進(jìn)水COD要求(<2 mg/L)。因此可排除原水含鹽量因素對(duì)周期制水量的影響,但有機(jī)物含量升高這一因素可能導(dǎo)致離子交換器樹脂受到污染而影響周期制水量。
2.5 季節(jié)因素
季節(jié)主要影響原水水質(zhì)和再生溫度,由于本次周期制水量降低是與往年同時(shí)期相比較,通過上述再生因素和水質(zhì)因素的分析,可排除季節(jié)因素造成本次周期制水量異常降低的可能。
2.6 樹脂因素
樹脂的性能會(huì)直接影響周期制水量,為此取一級(jí)除鹽系統(tǒng)第一列的陽樹脂和陰樹脂進(jìn)行檢測(cè)分析。目視陽樹脂為金黃色,較出廠初始顏色無明顯加深;陰樹脂為深棕色,較初始顏色嚴(yán)重加深。將陰樹脂用堿性氯化鈉(4%NaOH+10%NaCl)溶液浸泡后,溶液呈棕褐色(見圖1)。
參照《火力發(fā)電廠水處理用001×7強(qiáng)酸性陽離子交換樹脂報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)》(DL/T 673—2015)和《火力發(fā)電廠水處理用201×7強(qiáng)堿性陰離子交換樹脂報(bào)廢技術(shù)導(dǎo)則》(DL/T 807—2019),對(duì)樹脂進(jìn)行了檢測(cè)分析,結(jié)果如表3所示。陽樹脂各項(xiàng)指標(biāo)正常,但陰樹脂的有機(jī)物含量(以CODMn計(jì))高達(dá)7 914.9 mg/L,已達(dá)到DL/T 807-2019中“CODMn≥2 500 mg/L”的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)。
陰樹脂被有機(jī)物污染后,一般呈現(xiàn)以下特征:
①樹脂顏色加深,由最初的淡黃色或乳白色變?yōu)樯钭厣?、棕褐色或者黑褐色?/p>
②再生時(shí)正洗用水量增加,周期制水量降低;
③出水電導(dǎo)率升高、pH下降;
④出水中硅含量增大,陰床提前漏硅;
⑤工作交換容量下降。
將該電廠一級(jí)除鹽系統(tǒng)周期制水量下降后的特征與上述特征進(jìn)行對(duì)比發(fā)現(xiàn),樹脂顏色、浸泡液顏色、出水水質(zhì)變化、有機(jī)物含量等方面與陰樹脂受有機(jī)物污染后的特征基本一致。
2.7 小結(jié)
通過上述各方面影響因素分析,確定陰樹脂受到有機(jī)物污染是導(dǎo)致該電廠一級(jí)除鹽系統(tǒng)周期制水量下降的直接原因。
03 陰樹脂受有機(jī)物污染原因分析
天然水中能引起陰樹脂污染的有機(jī)物主要是腐植酸和富里酸兩類物質(zhì),結(jié)構(gòu)上帶有許多苯環(huán)、羧基和羥基等,屬于羧酸類混合物,分子尺寸大小不一。當(dāng)含有機(jī)物的水通過陰樹脂時(shí)會(huì)發(fā)生以下三種相互作用:
①陰樹脂對(duì)有機(jī)物的關(guān)卡作用,主要為尺寸較大的有機(jī)物經(jīng)過樹脂內(nèi)部孔道較小的部位時(shí)被卡住。
②陰樹脂對(duì)有機(jī)物的離子交換作用,有機(jī)陰離子與樹脂內(nèi)部的功能基團(tuán)以化學(xué)鍵結(jié)合在樹脂內(nèi)部。
③陰樹脂對(duì)有機(jī)物的物理吸附作用,基于相似相容原理,目前廣泛使用的苯乙烯系陰樹脂與水中有機(jī)物的疏水性芳環(huán)之間存在較強(qiáng)的范德華引力和離子力。
根據(jù)文獻(xiàn)可知,混凝澄清對(duì)懸浮態(tài)有機(jī)物的去除效果較好,但對(duì)溶解態(tài)有機(jī)物的去除率極低,活性炭對(duì)天然水中有機(jī)物的去除率為20%左右,但活性炭吸附的吸附能力隨著使用會(huì)逐步降低直至無效,活性炭如果不更新或者再生,最終其對(duì)有機(jī)物幾乎無去除能力。該電廠采用混凝和活性炭過濾器預(yù)處理工藝,對(duì)有機(jī)物具有一定的去除效果,但活性炭已使用近4年時(shí)間,未更換,只定期反洗。由活性炭過濾器出水COD測(cè)試數(shù)據(jù)(見表2)可知,活性炭過濾器出水COD較原水僅稍有降低,去除有機(jī)物效果較差,未被去除的有機(jī)物會(huì)與陰樹脂發(fā)生上述3種相互作用,而且原水有機(jī)物含量逐年上漲,經(jīng)長期運(yùn)行累積,越來越多的有機(jī)物會(huì)存于陰樹脂中,最終導(dǎo)致陰樹脂受有機(jī)物污染,且常規(guī)再生方法不能將其恢復(fù)至正常水平。
04 三種處理方案及效果對(duì)比
針對(duì)受有機(jī)物污染的陰樹脂,可對(duì)其進(jìn)行復(fù)蘇處理來恢復(fù)其原有的性能,常見的復(fù)蘇方法有:堿性氯化鈉復(fù)蘇法、氧化劑復(fù)蘇法、有機(jī)溶劑復(fù)蘇法等,其中以堿性氯化鈉復(fù)蘇法最為常見。由于該電廠一級(jí)除鹽系統(tǒng)周期制水量下降近一半,存在機(jī)組除鹽水供應(yīng)不足的風(fēng)險(xiǎn)。而堿性氯化鈉復(fù)蘇法中氯化鈉需要采購周期,且水處理車間無專用復(fù)蘇設(shè)備,為盡快提高周期制水量,保障除鹽水供應(yīng),對(duì)一級(jí)除鹽系統(tǒng)的三列陰樹脂先后分別進(jìn)行了以下處理方案:再生工藝改進(jìn)法、酸堿交替處理法、堿性氯化鈉復(fù)蘇法。
4.1 再生工藝改進(jìn)法
再生強(qiáng)堿陰樹脂時(shí),提高再生劑用量、再生時(shí)間(樹脂與再生劑的接觸時(shí)間)和再生液溫度可以改善除硅效果,提高樹脂的再生度和工作交換容量。由于該廠地處華中地區(qū),水處理車間未配備熱水罐,無法加熱再生液,故采用“提高再生劑的用量和再生時(shí)間”的改進(jìn)再生工藝進(jìn)行處理,具體為:陰樹脂再生時(shí)再生液NaOH溶液的濃度由此前的3.0%提高至4.5%,再生液輸送完畢進(jìn)行置換步驟之前,增加靜置浸泡6 h,使再生液與陰樹脂充分接觸。采用改進(jìn)后的再生工藝再生、運(yùn)行2個(gè)周期后恢復(fù)至正常的再生工藝。
4.2 酸堿交替處理法
酸堿交替處理法步驟類似于新陰樹脂使用前的預(yù)處理工藝,通過酸堿交替處理使樹脂轉(zhuǎn)型時(shí)的體積漲縮將樹脂孔徑內(nèi)的有機(jī)物釋放出來。酸堿交替處理法的主要步驟如下:
(1)對(duì)陰樹脂進(jìn)行反洗,去除雜物和細(xì)小的樹脂顆粒,直到反洗出水澄清止。
(2)通入4.5%的NaOH溶液,流量15 m3/h,當(dāng)出口濃度接近4%時(shí),停止通入并浸泡8 h以上,然后用陽床出水或除鹽水沖洗至出水pH為7~8。
(3)通入4.5%的HCl溶液,流量15 m3/h,當(dāng)出口濃度接近4%時(shí),停止通入并浸泡8 h以上,然后用陽床出水或除鹽水沖洗至出水pH為7左右。
(4)按照樹脂再生工藝對(duì)樹脂進(jìn)行再生,其中再生液NaOH溶液的濃度由日常運(yùn)行再生時(shí)的3.0%提高至4.5%。
(5)樹脂處理完畢后投入運(yùn)行,此后樹脂失效后的再生按照正常再生工藝進(jìn)行。
4.3 堿性氯化鈉復(fù)蘇法
堿性氯化鈉復(fù)蘇法一般采用4%NaOH+10%NaCl混合液在溫度40~45 ℃下對(duì)樹脂進(jìn)行復(fù)蘇。該方法利用鹽和堿對(duì)樹脂中有機(jī)物的溶解和交換作用,將有機(jī)物洗脫下來。由于該電廠水處理車間未配備熱水罐,只能采用常溫(除鹽水水溫約10 ℃)進(jìn)行復(fù)蘇,主要步驟如下:
(1)將樹脂儲(chǔ)存罐作為溶藥罐,用于配制4%NaOH+10%NaCl混合液,從溶藥罐人孔門加入NaOH、NaCl的同時(shí)進(jìn)除鹽水,并接入壓縮空氣攪拌溶解均勻。
(2)對(duì)陰樹脂進(jìn)行反洗,去除雜物和細(xì)小的樹脂顆粒,直到反洗出水澄清止。
(3)利用臨時(shí)管路和加藥泵將復(fù)蘇液輸送至陰床中,當(dāng)復(fù)蘇液上升到中視孔中上部位置時(shí)停加藥泵,樹脂在復(fù)蘇液中浸泡12 h后排空復(fù)蘇液,并用2倍陰床體積的沖洗水沖洗樹脂。
(4)考慮到復(fù)蘇液溫度較低,為提高復(fù)蘇效果,重復(fù)上述步驟2和步驟3,再進(jìn)行一次復(fù)蘇處理,完畢后直接用陽床出水沖洗陰床至陰床出水電導(dǎo)率小于5 μS/cm。
(5)按照樹脂再生工藝對(duì)樹脂進(jìn)行再生,其中再生液NaOH溶液的濃度由日常運(yùn)行再生時(shí)的3.0%提高至4.5%。
(6)樹脂處理完畢后投入運(yùn)行,此后樹脂失效后的再生按照正常再生工藝進(jìn)行。
4.4 三種處理方案的效果對(duì)比及分析
受有機(jī)物污染后的一級(jí)除鹽三列陰樹脂分別先后采用上述三種處理方法后,運(yùn)行7個(gè)周期后,其周期制水量的統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表4所示。
由表3可知,相對(duì)于處理前的周期制水量1 400~1 500 m3,三種處理方案均可不同程度地提高周期制水量,其中堿性氯化鈉復(fù)蘇法的處理效果最佳,周期制水量可恢復(fù)至3 000~3 200 m3,并且已略微超過往年同期水平(2 700~3 000 m3)。
根據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道,影響樹脂中有機(jī)物洗脫效果的主要因素為樹脂體積變化和洗脫液的酸堿性。首先,樹脂收縮程度越高,有機(jī)物的去除效果越好。當(dāng)樹脂顆粒收縮時(shí),周圍離子向樹脂內(nèi)部的滲透壓降低,憑借范德華力吸附在樹脂上的有機(jī)物在擠壓的作用下被剝離下來,因此通過調(diào)整復(fù)蘇液的組成使樹脂發(fā)生膨脹與收縮可提高有機(jī)物的洗脫效果。其次,在堿性環(huán)境下,一方面樹脂骨架上結(jié)合的有機(jī)物可被氫氧根交換下來,另一方面大分子有機(jī)物(弱有機(jī)酸)可被轉(zhuǎn)化為離子態(tài)有機(jī)物,其可移動(dòng)性增加,因此提高NaOH的濃度可降低有機(jī)物與樹脂的結(jié)合強(qiáng)度,從而改善有機(jī)物的洗脫效果。
對(duì)于上述三種復(fù)蘇方案,再生工藝改進(jìn)法通過提高NaOH的濃度來改善有機(jī)物的洗脫效果,周期制水量有所提升。酸堿交替處理法在此基礎(chǔ)上增加了一次樹脂轉(zhuǎn)型時(shí)的溶脹、收縮過程,處理效果進(jìn)一步改善。而堿性氯化鈉復(fù)蘇法則又增加了無數(shù)次的溶脹、收縮過程,當(dāng)樹脂浸泡在堿性氯化鈉復(fù)蘇液中時(shí),除了離子交換作用,還通過NaOH和NaCl的無數(shù)次交替作用,在反復(fù)收縮和膨脹過程中產(chǎn)生擠壓力,破壞有機(jī)污染物和樹脂骨架之間的范德華力,從而使有機(jī)物從樹脂內(nèi)部擠壓出,大大提高了有機(jī)物的洗脫效果,因此其效果較其余兩種方案更好。
就三種處理方案的優(yōu)缺點(diǎn)而言,堿性氯化鈉復(fù)蘇法的效果最佳,但需要額外采購藥劑、安裝臨時(shí)管路和加藥泵,工作量較其余兩種方案更大;酸堿交替處理法的效果適中,該方法可直接利用現(xiàn)有的設(shè)備和藥品,操作更為簡捷,可作為應(yīng)對(duì)有機(jī)物污染導(dǎo)致陰樹脂周期制水量降低的應(yīng)急使用方案。
05 結(jié) 語
隨著天然水體水質(zhì)惡化、城市中水和廠內(nèi)廢水回用比例逐步增大,有機(jī)物污染已成為離子交換樹脂應(yīng)用所面臨的一個(gè)嚴(yán)重問題。本文針對(duì)鍋爐補(bǔ)給水一級(jí)除鹽系統(tǒng)周期制水量降低問題,通過各方面影響因素的分析,查明了陰樹脂受到有機(jī)物污染是直接原因,原水有機(jī)物含量逐年上漲且預(yù)處理工藝對(duì)有機(jī)物的去除率低是根本原因。通過采取三種處理方案,均不同程度地提高了周期制水量,其中堿性氯化鈉復(fù)蘇法的效果最佳。
雖然通過定期樹脂復(fù)蘇可恢復(fù)樹脂部分性能,但未徹底解決樹脂有機(jī)物污染問題。對(duì)于不同類型有機(jī)物污染的樹脂,同一復(fù)蘇液配方的效果可能存在較大差異,因此實(shí)際中可能還需要進(jìn)行篩選試驗(yàn)對(duì)復(fù)蘇液配方進(jìn)行調(diào)整,或者輔助專門的化學(xué)藥劑進(jìn)行處理。為改善樹脂受有機(jī)物污染問題,基于現(xiàn)有成熟技術(shù),可從以下幾方面進(jìn)行考慮:
①在離子交換器前的預(yù)處理工藝中增加氧化處理、絮凝處理、活性炭、膜系統(tǒng)等可以部分去除有機(jī)物的工藝;
②水處理車間增加再生用熱水罐,并每年對(duì)強(qiáng)堿性陰樹脂復(fù)蘇1次;
③使用抗有機(jī)物污染更強(qiáng)的樹脂,例如丙烯酸系強(qiáng)堿性陰樹脂。而研發(fā)高效去除補(bǔ)給水中有機(jī)物的新型工藝、研究合成抗有機(jī)物污染強(qiáng)的新型樹脂,可作為一個(gè)研究方向,從而徹底解決樹脂的有機(jī)物污染問題。
作者:王 浩;作者單位:中國大唐集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司中南電力試驗(yàn)研究院。
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