想提標改造但場地受限、不能停產?看看這家污水廠是如何做的
1 工程概況
某污水處理廠現(xiàn)狀處理規(guī)模為16萬m3/d,分為南、北兩個廠區(qū),其中南區(qū)處理能力為5萬m3/d,北區(qū)處理能力為11萬m3/d。污水處理采用“MSBR+微絮凝過濾”工藝,污水排放標準執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)一級A標準,部分處理后尾水經過中水處理設施,用于周邊地區(qū)中水回用,中水生產規(guī)模為4萬m3/d。設計進、出水水質如表1所示。
根據(jù)該市排水專項規(guī)劃和環(huán)保部門對污水處理廠提出的新的水質要求,對污水處理廠進行提標擴容,工程擴建規(guī)模為4萬m3/d,擴建后總規(guī)模達到20萬m3/d,出水水質由一級A標準提升至“準地表水Ⅳ類水質標準”(CODCr、氨氮、TP 執(zhí)行地表水Ⅳ類水質標準)。根據(jù)近年來進水統(tǒng)計數(shù)據(jù),提標擴容工程設計進、出水水質如表2所示。
該污水處理廠的處理污水以生活污水為主,進水水質濃度較高,水量波動較大。在高峰期時,總進水量可達18萬m3/d,已超過現(xiàn)狀處理規(guī)模。原MSBR處理系統(tǒng)設計水量為16萬m3/d,進水氨氮質量濃度為53mg/L、出水質量濃度為5mg/L,本次提標后,進水質量濃度提升至67mg/L、出水質量濃度降至1.5mg/L。為了保證硝化反應完全發(fā)生,需減少進水量,延長硝化段停留時間。此外,進水TN由70mg/L 提升至80mg/L,缺氧區(qū)容積也無法滿足,需要延長反硝化停留時間。經核算,本次提標擴容工程實施后,現(xiàn)有MSBR處理系統(tǒng)僅能保證12萬m3/d 的處理能力。南區(qū)由5萬m3/d減量至4萬m3/d,北區(qū)由11萬m3/d減量至8萬m3/d。受到場地限制以及不能停產的實際情況,本工程難以在現(xiàn)有MSBR池內部進行改造,因此,利用北側廠區(qū)原有預留用地,同時拆除原中間沉淀池,新建1條8萬m3/d的生物處理線。
2 提標擴容工藝設計
2.1 工藝選擇
本工程已建污水處理采用MSBR工藝,屬于活性污泥法集約化池型的一種。本次提標擴建工程由于受到現(xiàn)狀場地的限制,既要對已建工程進行提標改造,同時還要進行擴建,使處理總規(guī)模達到20萬m3/d。在現(xiàn)有用地范圍內采用傳統(tǒng)活性污泥法乃至集約化一體化的活性污泥法很難滿足處理要求,必須采用更為省地節(jié)地的工藝。
如表3 所示,MBR工藝是一種由膜分離技術與生物處理技術相結合的新型水處理技術,具有占地面積小、生化效率高、出水水質好等優(yōu)點,目前已廣泛應用于污水處理領域,可以有效處理多種污水,如工業(yè)廢水、生活污水、養(yǎng)殖污水、醫(yī)院污水等。因受用地的限制,本工程污水處理工藝擬新增高效節(jié)地的MBR 處理工藝,同時解決提標和擴建要求。從系統(tǒng)性改造角度出發(fā),提出了“原廠減量+擴建MBR”工藝,擬采用對現(xiàn)有設施減量和新建MBR工藝的方法,實現(xiàn)提標擴容目標。
2.2 水量分配
遵循提標擴建工程實施時,盡可能不影響現(xiàn)有設施正常運行的原則,改造工程基本沿用現(xiàn)有的處理構筑物,維持平面布局現(xiàn)狀。根據(jù)最新的設計水質,本工程對現(xiàn)有設施進行復核?,F(xiàn)有16萬m3/d處理規(guī)模的MSBR 系統(tǒng)減量至12萬m3/d以滿足氨氮、TN的達標要求,生物處理后增加混凝沉淀,提升現(xiàn)有深度處理設施處理能力,確保CODCr、TP、SS等指標的達標。因用地有限、出水標準較高,混凝沉淀采用占地少、處理效率高的磁混凝沉淀形式。同時,本項目在現(xiàn)有用地上新建1條8萬m3/d的MBR膜處理線。水量分配如圖1所示,污水處理工藝流程如圖2 所示。
南區(qū)污水處理規(guī)模減量后為4萬m3/d,是一套獨立的處理系統(tǒng),基本利用已建污水處理構筑物。城市污水收集后進入進水泵房(粗格柵與進水泵房合建),通過泵房前端設置的粗格柵去除污水中的較大漂浮物,再經進水泵提升進入細格柵井和沉砂池,以去除較小的漂浮物、油脂和砂粒。沉砂池出水流入初沉池,去除部分污染物后進入生物反應池進行處理,經MSBR反應池處理后,通過管道送至北區(qū),與北區(qū)MSBR處理線混合,再經深度處理工藝后消毒排放。
北區(qū)污水處理規(guī)模為16萬m3/d,首先經過預處理單元的粗格柵、細格柵、曝氣沉砂池,然后進入新建初沉池處理后的污水,8萬m3/d 進入MSBR處理線,出水與南區(qū)MSBR處理線出水混合后,再經混凝沉淀、臭氧氧化、過濾工藝后消毒排放;另外8萬m3/d進入新建MBR 處理線,經AAO反應池及膜反應池的出水加氯消毒處理后排入水體。
工程實施后,污水處理廠仍然分為南、北兩個區(qū)域。南側區(qū)處理流程全部利用已建構筑物,無需新建設施。北側區(qū)處理流程基本利用已建構筑物,同時需拆除并新建部分構筑物,拆除及新建構筑物單元主要涉及預處理單元、生物處理單元和深度處理單元。
根據(jù)工藝路線,各處理段進、出水水質指標如表4所示。平面布置如圖3所示。
2.3 主要新建構筑物參數(shù)設計
2.3.1 預處理單元
南側區(qū)預處理減量運行,已建構筑物能夠滿足提標后的處理要求,無需新增設備設施。北側區(qū)擴容提標后的處理能力為16萬m3/d,因此,需新增1座5萬m3/d的粗格柵及進水泵房和細格柵及曝氣沉砂池;同時,為了加大無機懸浮顆粒、部分顆粒性BOD5及少量TP的去除,拆除原A段曝氣池,新建1座16萬m3/d初沉池。
2.3.2 生物處理單元
南側區(qū)已建生物處理MSBR反應池減量至4萬m3/d,仍然沿用現(xiàn)有構筑物。北側區(qū)已建生物處理MSBR反應池減量至8萬m3/d,在原初沉池用地新增1條獨立的MBR系統(tǒng)處理線,設計規(guī)模為8萬m3/d,新增構筑物包括1座AAOA生物反應池、1座MBR膜反應池及設備間、1座鼓風機房及變電所。經北區(qū)初沉池的出水,一部分進入MBR膜處理線處理,處理后尾水經產水泵抽吸后接入已建加氯接觸池消毒。
(1)AAOA生物反應池
AAOA 生物反應池采用1座2池,有效水深為9m,總有效容積為61667m3,總停留時間為18.5h。反應池由厭氧區(qū)、缺氧區(qū)和好氧區(qū)組成,主要去除污水中的有機污染物及氮、磷等污染物。生物反應池同時配套超細格柵、雙曲面攪拌器、混合液回流泵和微孔曝氣管等設備。主要設計參數(shù)如下:設計規(guī)模為8萬m3/d,總停留時間為18.5h,有效水深為9m,厭氧區(qū)停留時間為1.5h,缺氧區(qū)停留時間為10.5h,好氧區(qū)停留時間為6.5h,污泥質量濃度為6~8g/L,污泥產率為0.60kg DS/(kgBOD5),剩余污泥量為10080kg/d,氣水比為6.8∶1,污泥回流比為400%~500%,好氧至缺氧混合液回流為300%~400%,缺氧至厭氧混合液回流為100%~200%。
(2)MBR膜池
MBR膜池是工藝的核心部分,主要為浸沒式膜組件。膜組件通過機械篩分、截流等作用對廢水和污泥混合液進行固液分離。大分子物質等被濃縮后返回生物反應器,從而避免了微生物的流失。生物處理系統(tǒng)和膜分離組件的有機組合,不僅提高了系統(tǒng)的出水水質和運行的穩(wěn)定程度,還延長了難降解大分子物質在生物反應器中的水力停留時間,加強了系統(tǒng)對難降解物質的去除效果。
生物池經過最終的好氧出水后,進入MBR膜池,通過膜豐富的生物相、高污泥濃度以及膜的綜合作用,使污水得到進一步的凈化,通過MBR膜池工藝的處理過程,BOD5、CODCr、氨氮、TN、TP進一步降解,并最終達到出水標準。
MBR 膜池設備為性能包設備,配套設備包括產水泵、膜鼓風機、清洗加藥裝置等系統(tǒng)。主要設計參數(shù)如下:設計規(guī)模為8萬m3/d,峰值系數(shù)為1.3,停留時間為1.5h,峰值膜通量為15L/(m2·h),污泥質量濃度為10g/L,氣水比為10∶1。
2.3.3 深度處理單元
北側區(qū)已建深度處理設施減量至12萬m3/d,用于南側區(qū)和北側區(qū)MSBR處理線的深度處理,在砂濾池前增加1座磁混凝沉淀池、1座臭氧接觸池和1座臭氧發(fā)生器間,完善深度處理工序,提高達標保障率。
在磁混凝沉淀池前增設中間提升泵房,與磁混凝沉淀池合建,對污水進行一步提升,以防止后續(xù)設施埋深過大。設計規(guī)模為12萬m3/d,采用1座3組,混凝池停留時間為3min,絮凝池停留時間為6.5min,沉淀池停留時間為23.5min,沉淀池表面負荷為18.5m3/(m2·h)。提升泵房采用4臺潛水軸流泵,單泵流量為2 167m3/h,揚程為2.5m。
臭氧接觸池主要是將臭氧送入污水中,氧化去除一部分難去除的CODCr、脫去水中的色度、同步消毒等。設計規(guī)模為12萬m3/d,停留時間為30min,臭氧投加質量濃度為10mg/L。
3 運行成本及效果
本工程總投資約為4.8億元,單位處理成本為2.06元/m3,單位經營成本約為1.35元/m3。目前,該廠已投入運行,并已穩(wěn)定達標。該工程的實施既解決了現(xiàn)有污水處理廠超負荷運行的問題,又確保了河道生態(tài)補水、污水熱源及綠化灌溉等方面用水的需要。
4 小結
某污水處理廠采用“原廠減量+擴建MBR”工藝,設計規(guī)模在原有16萬m3/d 的基礎上,新增4萬m3/d處理量,出水一部分排入水體,一部分作為中水回用。該項目在不新增用地的情況下,采用“原廠減量+擴建MBR”以及拆老建新的思路,使老廠實現(xiàn)了擴容及提標的目標。該項目MBR工藝在實際運行中運行穩(wěn)定,為高磷、低溫生活污水的處理提供了參考。
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