油田污水站處理工藝改造
一、聯(lián)合站概況
延長油田地處黃土高原,油區(qū)內(nèi)溝壑縱橫,部分開發(fā)區(qū)塊未建成完善的密閉集輸系統(tǒng),單井產(chǎn)液首先進入井場儲罐,再通過汽車運至附近聯(lián)合站集中處理。汽車運輸方式導致聯(lián)合站來液集中,污水處理量波動大,水質不穩(wěn)定,因此需通過技術改造提高污水處理抗沖擊能力。針對不同油田的不同情況,有人提出了專門的解決方案,但未見處理油田間歇性來液,提高污水處理水平的相關文獻。為此,專門針對間歇來液污水處理工藝進行討論,通過技術改造,最終提升了污水處理水平,滿足了間歇來液處理要求。
聯(lián)合站于2005年建成投產(chǎn),具有原油加熱、脫水、存儲外運、污水處理、注水等功能。站內(nèi)污水處理系統(tǒng)采用一級重力除油+油水分離器+燒結管過濾的工藝,設計處理規(guī)模為1200m3/d,設500m3除油罐1座、100m3緩沖罐1座、油水分離器4臺、燒結管過濾器8臺。設計處理后水質需達到含油量≤3mg/L、懸浮物<2mg/L、粒徑中值≤2pm的注水水質標準。
1.1 來水水質
該站污水量實際最低為400m3/d,最高為1400m3/d,波動范圍較大。污水主要為三疊系延長組產(chǎn)出液,水質分析見表1。
由表1可知,該污水屬于CaCl2型水質,礦化度、Cl-和硫化物含量均較高,腐蝕性強,CaCO3飽和指數(shù)為1.52,存在明顯結垢趨勢。另外,來水SRB、TGB超標。
1.2 改造前工藝及存在的問題
改造前采用的處理工藝為一級重力除油+油水分離器+燒結管過濾,設計連續(xù)24h運行,處理能力為50m3/h,但實際每日運行約12h,平均處理量為100m3/h,處理能力嚴重不足。另外,該工藝缺乏混凝沉降段,導致處理負荷全部由過濾段承擔,油水分離器填料為親油疏水性彈性材料,主要依靠填料吸附除油,當填料失去吸附能力時,通過擠壓脫油再生,恢復吸附功能。其進水含油量要求小于10mg/L,而改造前油水分離器進水含油量平均為160mg/L,導致油水分離器再生頻繁且效果差,出水水質不達標。另外,該污水處理輔助系統(tǒng)也存在問題,污泥主要依靠簡單沉降后外運處理。
改造前連續(xù)投加除鐵劑、絮凝劑、助凝劑、緩蝕劑、阻垢劑和殺菌劑等6種藥劑,投加點都設在除油罐進口處,也影響藥劑效果。根據(jù)水質檢測數(shù)據(jù)(見表2),處理后水樣自然靜置存放2h后,會出現(xiàn)渾濁現(xiàn)象。
二、工藝改造
2.1 主工藝流程改造
根據(jù)存在的問題,改造思路為完善核心工藝,優(yōu)化設備選型,提升配套輔助系統(tǒng)。污水處理主工藝流程由以前的“一級重力除油+油水分離器+燒結管過濾”改造為“一級重力除油+高效氣浮+雙濾料過濾+多介質過濾+超濾”,其中高效溶氣氣浮采用高溶氣量、蛇形管混合藥劑、管道溶氣、內(nèi)置斜板,處理量為30~100m3/h。改造前、后工藝流程如圖1所示。
采用雙濾料與多介質過濾器組合,進水采用微渦反應分離原理,反洗采取旋流搓洗結構,填料粒徑由大至小,密度由小至大,超濾選用PTFE膜,具有耐污染、化學藥劑耐受性,耐溫、再生能力強,強度高,抗老化、使用周期長等特點。改造后濾后出水含油量≤3mg/L、懸浮物≤2mg/L、粒徑中值≤2ixm,滿足超低滲透率油藏注水水質要求。
2.2 輔助流程改造
增加疊螺浮渣脫水機,氣浮裝置的浮渣及污泥等均排至新建浮渣池內(nèi),經(jīng)污泥泵增壓排至浮渣脫水機房進行處理,處理后的浮渣暫放浮渣堆存場,定期外運,處理后的污水排至已建污水池內(nèi),解決以往污泥無法及時排出而在系統(tǒng)中惡性循環(huán)的問題。
改造加藥間,投加絮凝劑、助凝劑、殺菌劑、阻垢劑、緩蝕劑等5種藥劑,投加位置及方式見表3。
2.3 主要設備設計參數(shù)
①氣浮裝置
按最大處理能力100m3/h設計,考慮到當前站內(nèi)場地有限,采用整體廂房設計,盡可能減少占地空間。進水含油量≤200mg/L、懸浮物≤100mg/L,出水含油量≤20mg/L、懸浮物≤20mg/L,回流水量不小于20%。廂房自帶抽風排風系統(tǒng)、檢測探頭、各裝置間管匯、閥門、配電控制柜、采暖設施等。
?、谶^濾裝置
過濾裝置內(nèi)含雙濾料和多介質兩種過濾罐。雙濾料和多介質過濾罐各2臺,單臺直徑為2.2m,處理水量為1200m3/d,進水含油量≤20mg/L,懸浮物≤20mg/L,出水含油量≤5mg/L,懸浮物專2mg/L,粒徑中值≤3pm,反沖洗強度為14L/(m2?s),反沖洗時間為15min,反洗方式為氣、水反洗。正常運行時,分兩組串聯(lián)運行,雙濾料和多介質濾罐先各自串聯(lián)后再并聯(lián)運行,反洗和設備檢修時,單臺雙濾料和多介質濾罐串聯(lián)運行。
主要附屬設施:防爆過濾反洗泵,Q=6m3/min,H=98kPa,N=15kW,防爆濾前提升泵:(Q=60m3/h,H=350kPa,N=7.5kW,濾后緩沖水箱,鋼制,玻璃鋼防腐內(nèi)襯。
③超濾膜
膜材質為PTFE,外壓式膜元件,產(chǎn)水率為90.9%,進水含油量≤5mg/L、懸浮物≤2mg/L,出水含油量≤3mg/L、懸浮物≤2mg/L、粒徑中值≤2μm。膜組件共分兩組,正常運行時,并聯(lián)運行,一組反洗、清洗和設備檢修時,另外一組運行。
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污泥脫水設備主要包括疊螺脫水機、加藥裝置、污水外輸泵、污泥泵。疊螺污泥脫水機:=3.6~9m3/h,N=0.8kW,無軸螺旋輸送機:(Q=7.4m3/h,N=1.5kW,加藥罐F=1m3,加藥泵:Q=80L/h,P=0.8MPa,N=1.5kW,污水外輸離心泵:(Q=25m3/h,H=1.2MPa,N=18.5kW,污泥螺桿泵:(Q=15m3/h,H=600kPa,N=15kW。
三、改造后處理效果及效益
通過改造,來液集中時高效溶氣氣浮可進行有效的預處理,減輕了精細過濾的負擔,濾后水質滿足技術要求,見表4。
通過檢測數(shù)據(jù)看出,改造后出水達到含油量≤3mg/L、懸浮物≤2mg/L、粒徑中值≤2pm的注水水質要求。
改造后污水處理成本相對減少,改造前濾料更換周期為12個月,改造后延長至30個月,污水處理費用由5.6元/m3降至5.2元/m3,同時改造站場費用約600萬元,而新建一座相同規(guī)模站場需1200萬元,效益明顯。另外,污水處理后實現(xiàn)100%有效回注,減少了清水用量,同時有效降低了油田污水污染環(huán)境的風險。
四、結論
一級重力除油+高效氣浮+雙濾料過濾+多介質過濾+超濾處理工藝適應聯(lián)合站間歇性來液、下午集中來液的生產(chǎn)工況,尤其是高效溶氣氣浮提高了處理流程的抗沖擊性。將主工藝與輔助系統(tǒng)同時改造,實現(xiàn)凈化水達到回注水水質標準,延長了濾料更換周期,污水處理費用由5.6元/m3降至5.2元/m3,效益明顯。(來源:陜西延長石油〈集團〉有限責任公司研究院:延長油田股份有限公司勘探開發(fā)技術研究中心:西安石油大學外國語學院:延長油田股份有限公司)
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