焦化廢水芬頓氧化-絮凝沉淀處理技術(shù)
焦化廢水是一種典型的高毒性、難降解有機(jī)廢水,主要來源于鋼鐵行業(yè)在煉焦過程中所使用的生產(chǎn)用水以及蒸汽冷凝廢水,具有污染物含量高且成分復(fù)雜、生物毒性高且致癌致畸性能力強(qiáng)等顯著特點(diǎn)。通常以酚類有機(jī)化合物、氨氮、氰化物、硫化物以及硫氰化物等無機(jī)化合物為主,還包括大量的多環(huán)芳烴以及含氮雜環(huán)化合物。需采取有效措施對(duì)其污染物含量與毒性進(jìn)行控制。
我國(guó)長(zhǎng)期以來一直以COD、NH3-N等常規(guī)指標(biāo)為焦化廢水行業(yè)水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放的控制重點(diǎn)%。國(guó)內(nèi)大部分焦化企業(yè)也已經(jīng)采取了“酚脫除-氨脫除-氰化物脫除-生化處理”的模式對(duì)焦化廢水進(jìn)行了積極治理,并取得了一定成效,但仍存在最終出水色度較高、COD及NH3-N含量不達(dá)標(biāo)等諸多問題。與以往標(biāo)準(zhǔn)相比,GB16171―2012顯著降低了新建焦化企業(yè)直排廢水中COD、NH3-N的排放限值,進(jìn)一步加大了焦化廢水的達(dá)標(biāo)治理難度。
目前焦化廢水生化處理技術(shù)因具有經(jīng)濟(jì)性好、污染物去除徹底等顯著優(yōu)勢(shì),仍是焦化行業(yè)工業(yè)廢水二級(jí)處理的主導(dǎo)工藝,但其出水仍含有較高的COD和NH3-N,仍需增加物理的、化學(xué)的深度處理方法,以滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的排放要求。常規(guī)的尾水深度處理技術(shù)包括活性炭吸附法、混凝沉淀法和芬頓催化氧化法等與其他方法相比,芬頓催化氧化法具有反應(yīng)條件溫和、操作程序簡(jiǎn)單、處理效果好等顯著特點(diǎn),在焦化廢水尾水深度處理領(lǐng)域具有大量的實(shí)際工程運(yùn)行案例。
本研究采用“芬頓氧化-絮凝沉淀”組合工藝對(duì)某焦化廠的二級(jí)處理尾水進(jìn)行了小試,以分析該組合工藝對(duì)焦化廠二級(jí)處理尾水中COD的去除效果及作用機(jī)理,按照單因素實(shí)驗(yàn)原則對(duì)影響該組合工藝處理效果的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,并將得出的優(yōu)化參數(shù)應(yīng)用于該焦化廠二級(jí)處理尾水的實(shí)際深度處理工程設(shè)計(jì)、運(yùn)行過程。
一、實(shí)驗(yàn)部分
1.1 實(shí)驗(yàn)用水
實(shí)驗(yàn)用水取自焦化廠廢水經(jīng)前端A2/0+二沉池處理后的外排尾水,呈黃褐色,色度在80?120倍,基本上以真溶液的形式存在,處理后,pH為6?8,COD和NHrN的質(zhì)量濃度已由原來的5?6g/L和400?1000mg/L分別降低到了0.5g/L和40mg/L以下,同步大量去除的還涉及BOD5,尾水中BOD5低于75mg/L,可生化性較差(BOD5/COD<0.15),難微生物降解有機(jī)物含量較高,不宜再度米用生化工藝對(duì)其進(jìn)行深度處理。
基于技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性的設(shè)計(jì)原則,故采用“芬頓氧化+絮凝沉淀”組合工藝對(duì)該類焦化廠尾水進(jìn)行深度處理。
1.2 實(shí)驗(yàn)試劑
硫酸亞鐵(FeS(V7H20),雙氧水(H2O2的質(zhì)量分?jǐn)?shù)30%),聚丙烯酰胺(PAM),硫酸(H:SO4),氫氧化鈉(NaOH),均為分析純。
1.3 實(shí)驗(yàn)方法
能夠影響到本實(shí)驗(yàn)處理效果的主要因素包括雙氧水(H2O2)、硫酸亞鐵投加量和pH等。
每次取樣200mL置于250mL的燒杯中,然后通過添加硫酸或氫氧化鈉調(diào)節(jié)pH,隨后投加一定量的硫酸亞鐵,反應(yīng)15min左右,再次加入相應(yīng)計(jì)量的雙氧水,反應(yīng)30min左右,再次加入氫氧化鈉進(jìn)行pH調(diào)節(jié)。
二、結(jié)果與討論
2.1 HP,投加量對(duì)COD去除的影響
H2O2投加量是芬頓催化氧化工藝主要控制反應(yīng)條件之一,不但影響反應(yīng)體系內(nèi)部??H的生成速率,而且能夠直接影響到后期運(yùn)行成本的多少??刂苝H為3.5、Fe2+的質(zhì)量濃度185mg/L,通過H2O2加藥計(jì)量泵行程的變化,將H2O2投加量先后控制在130?250mg/L(梯度為20mg/L)7個(gè)反應(yīng)區(qū)段,結(jié)果如圖1所示。
由圖1可知,進(jìn)水COD在400?440mg/L,滿足設(shè)計(jì)進(jìn)水要求。H2O2投加量在130?210mg/L,COD去除率隨H2O2投加量的增加而增大,當(dāng)H2O2投加量為210mg/L時(shí),COD去除率達(dá)到最大(此時(shí)出水COD為78mg/L),隨后保持基本恒定(甚至出現(xiàn)下降趨勢(shì)),此時(shí)p(h2o2)/cod=1。
當(dāng)H2O2含量較低時(shí),隨著h2o2投加量的增加,芬頓體系內(nèi)部HO?的含量隨Z加大,芬頓反應(yīng)底物含量增加,COD去除率加大;但是當(dāng)H2O2投加量達(dá)到210mg/L后,再繼續(xù)增加,此時(shí)過量的H2O2會(huì)抑制HO?的進(jìn)一步產(chǎn)生,而且過量的H2O2能夠?qū)e2+迅速氧化成Fe3+,使氧化反應(yīng)在Fe3+的催化作用下進(jìn)行,一方面抑制了HO?的產(chǎn)生,另一方面又造成了H2O2的浪費(fèi)。
故從COD去除效果、后期運(yùn)行成本2方面分析,宜將H2O2投加量控制在210mg/L左右。
2.2 FeSO4投加量對(duì)COD去除的影響
與H:O2投加量對(duì)芬頓催化氧化工藝的影響機(jī)理相類似,F(xiàn)eSO4投加量一方面能夠影響到芬頓影響體系內(nèi)HCT的產(chǎn)率,另一方面過多的FeSO4投加量能夠造成后期項(xiàng)目運(yùn)行成本的提高??刂圃趐H為3.5、H2O2的質(zhì)量濃度210mg/L,通過FeSO4加藥計(jì)量泵行程的變化,將Fe2+的質(zhì)量濃度先后控制在125?215mg/L(梯度為15mg/L)7個(gè)反應(yīng)區(qū)段,結(jié)果如圖2所示。
由圖2可知,在進(jìn)水COD滿足設(shè)計(jì)要求(<500mg/L)的前提下,芬頓系統(tǒng)出水COD隨FeSO4投加量的增加先降低而后趨于穩(wěn)定,與之相對(duì)應(yīng)的COD去除率也先升高而后趨于穩(wěn)定;當(dāng)Fe2+的質(zhì)量濃度達(dá)到185mg/L時(shí),COD去除率達(dá)到最大,且出水COD為62mg/L,滿足系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求。
芬頓系統(tǒng)中Fe2+含量較低時(shí),增加FeSO4的投加量,能夠有效防止Fe2+向Fe3+的轉(zhuǎn)化,且能夠降低H2O2對(duì)HCT的捕捉量%;但是隨著Fe2+含量的提高,質(zhì)量濃度超過185mg/L時(shí),會(huì)造成系統(tǒng)中H2O2含量的相對(duì)不足,HO?產(chǎn)率降低,同樣能夠引起COD去除效果的降低,而且過量的Fe2+能夠引起出水色度的提高。
綜合考慮項(xiàng)目的可行性和后期運(yùn)行成本的經(jīng)濟(jì)性,宜將芬頓系統(tǒng)中Fe2+的質(zhì)量濃度控制在185mg/L左右。
2.3 pH對(duì)COD去除的影響
pH是影響芬頓反應(yīng)中間產(chǎn)物種類、反應(yīng)速率以及最終COD去除效果的重要因素,基于以上對(duì)H2O2、Fe2+優(yōu)化投加量的研究,在H2O2、Fe2+的質(zhì)量濃度分別為210、185mg/L的條件下,通過對(duì)H2SO4投加量的控制,將芬頓系統(tǒng)pH先后控制在2?5(pH變化梯度為0.5)7個(gè)反應(yīng)區(qū)段,運(yùn)行結(jié)果如圖3所示。
由圖3可知,進(jìn)水COD為400?470mg/L,出水COD最低為64.77mg/L,能夠滿足芬頓系統(tǒng)設(shè)計(jì)出水要求。在pH為2?5時(shí),COD去除率隨著pH的上升,表現(xiàn)出先明顯上升、后明顯降低的趨勢(shì),在pH為3.5時(shí),對(duì)COD的去除效果為佳。
pH較低時(shí)(≤3.5)的條件下,隨著pH的提高,廢水中H+含量降低,能夠抑制Fe2+與廢水中的有機(jī)物對(duì)HO?的競(jìng)爭(zhēng)作用,而且能夠降低芬頓系統(tǒng)中Fe3+的生成,減少了Fe2+、HO?的浪費(fèi),COD的去除效果得以提升;但是當(dāng)芬頓系統(tǒng)中pH超過3.5時(shí),隨著廢水pH的提高,F(xiàn)e2+的水解作用加強(qiáng),容易形成絮狀物甚至發(fā)生沉淀,不能促進(jìn)H2O2向HO?的轉(zhuǎn)化,COD的去除效果隨之下降。
綜上所述,宜將反應(yīng)pH控制在3.5左右。
三、焦化廠尾水深度處理
3.1 設(shè)計(jì)規(guī)模及進(jìn)出水水質(zhì)
將2.1節(jié)?2.3節(jié)實(shí)驗(yàn)得出的優(yōu)化數(shù)據(jù)應(yīng)用于該焦化廠二級(jí)處理尾水深度處理的工程設(shè)計(jì)、運(yùn)行過程中,以期取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。
處理對(duì)象為某焦化廠二級(jí)處理(“A2/O+二沉池”工藝)尾水,設(shè)計(jì)規(guī)模=1800m3/d,綜合變化系數(shù)Kz=1.96。根據(jù)項(xiàng)目合同相關(guān)條款,以COD為主要技術(shù)考核指標(biāo);在進(jìn)水滿足設(shè)計(jì)要求的前提下,出水水質(zhì)執(zhí)行GB16171―2012。設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)要求見表2。
3.2 工藝及裝置
焦化廠尾水深度處理工藝流程見圖4。
焦化廠尾水依靠重力、與h2so4同步進(jìn)入調(diào)節(jié)池,經(jīng)充分混合后泵入芬頓混合池,先后與FeSO4、H2O2進(jìn)行水力混合、隨后進(jìn)入反應(yīng)池發(fā)生催化氧化反應(yīng),使得尾水中的COD得以大部分去除;芬頓出水再次進(jìn)入絮凝池1、經(jīng)加堿pH調(diào)節(jié)后,與同步加入的PAM進(jìn)行均勻混合,之后在絮凝池2內(nèi)進(jìn)一步進(jìn)行水力攪拌與活化處理、形成礬花,最給于輻流沉淀池內(nèi)發(fā)生沉淀反應(yīng)、對(duì)尾水中難降解有機(jī)物進(jìn)一步去除。出水進(jìn)入復(fù)用水池以供重復(fù)利用。
所涉及主要污水處理構(gòu)筑物及相關(guān)設(shè)計(jì)參數(shù)見表3。
3.3 運(yùn)行結(jié)果
通過對(duì)H2O2、FeSO4以及酸堿藥劑等投加量的有效控制,將“芬頓氧化+絮凝沉淀”體系中H2O2、FeSO4的質(zhì)量濃度和pH分別維持在210、185mg/L和3.5,盡管實(shí)際運(yùn)行過程中水量、水質(zhì)存在著較大波動(dòng)(水量綜合變化系數(shù)Kz=1.96、COD在350?500mg/L變化),但系統(tǒng)絮凝沉淀池最終出水COD基本上能穩(wěn)定≤80mg/L,滿足GB16171―2012的排放要求。
四、結(jié)論
以某焦化廠的二級(jí)處理尾水為對(duì)象,采用“芬頓氧化-絮凝沉淀”組合工藝,研究了該組合工藝對(duì)焦化廠尾水中COD的處理效果,并對(duì)影響COD去除效果的H2O2投加量、FeSO4投加量以及pH進(jìn)行了分析,在進(jìn)水COD滿足設(shè)計(jì)要求(<500mg/L)的前提下,優(yōu)化運(yùn)行條件:H2O2、Fe2+的質(zhì)量濃度分別為210、185mg/L,pH為3.5。在此條件下,系統(tǒng)出水COD低于80mg/L,能夠滿足GB16171―2012的相關(guān)要求。(來源:北京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院)
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