合成化工高鹽廢水的零排放工藝設(shè)計(jì)及研究
摘要:針對(duì)某合成化工廠產(chǎn)生的含高濃度硝酸銨廢水,設(shè)計(jì)了一套零排放處理工藝。該工藝首先對(duì)廢水進(jìn)行絮凝沉淀和過(guò)濾,去除重金屬Cu2 + 后,采用機(jī)械蒸汽再壓縮( MVR) 技術(shù)對(duì)其進(jìn)行蒸發(fā)濃縮,至硝酸銨濃度≥30%。濃縮液可作為化肥企業(yè)的生產(chǎn)原料。MVR 冷凝水經(jīng)膜過(guò)濾系統(tǒng)處理后,TDS≤50mg /L,回用至生產(chǎn)過(guò)程。
隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn),許多生產(chǎn)領(lǐng)域像化工、紡織、農(nóng)藥、化肥等工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生高鹽廢水。這些廢水中除了含有有機(jī)污染物外,還含有大量的無(wú)機(jī)鹽,如NaCl、Na2SO4、Na2CO3等。過(guò)高的鹽含量對(duì)一般微生物有較強(qiáng)的抑制作用,單純的生物處理技術(shù)往往難以達(dá)到所要求的排放標(biāo)準(zhǔn)[1]。若這些高鹽廢水未經(jīng)處理直接排放,不僅會(huì)造成環(huán)境污染,更重要的是會(huì)引起土壤的鹽堿化。但如果對(duì)廢水中的無(wú)機(jī)鹽加以回收,既可以作為生產(chǎn)過(guò)程的原料、節(jié)約成本、避免資源的浪費(fèi),又可以避免環(huán)境污染,實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)使用,達(dá)到“零排放”的目的。
“零排放”是指無(wú)限地減少污染物和能源排放直至為零的活動(dòng):即利用清潔生產(chǎn)、3R( Reduce,Reuse,Recycle) 及生態(tài)產(chǎn)業(yè)等技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)自然資源的完全循環(huán)利用,從而不給大氣、水體和土壤遺留任何廢物[2]。“零排放”在我國(guó)20 世紀(jì)70 年代已經(jīng)開(kāi)始摸索,直到近十年來(lái),隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng),水污染和水資源缺乏已成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸,“零排放”才逐漸受到政府、社會(huì)的重視。本工程即針對(duì)某合成化工廠的含高濃度硝酸銨廢水,采取了物化過(guò)濾、蒸發(fā)濃縮和膜提純等工藝對(duì)其進(jìn)行有效的處理和綜合回收利用,實(shí)現(xiàn)了該股廢水的真正零排放。
1 工程概況
1. 1 原水水質(zhì)
該合成化工廠在生產(chǎn)所需催化劑的過(guò)程中,產(chǎn)生一定量含有銅離子、硝酸銨的廢水。其水質(zhì)如下:Cu2 + 54. 3 mg /L,NH +4 -N 5. 75 × 103 mg /L,NO -3 -N7. 52 × 103 mg /L,TDS 3. 02 × 104 mg /L,TOC 114mg /L
1. 2 工藝設(shè)計(jì)
從上面數(shù)據(jù)可以看出,該廢水中含有一定量的重金屬銅離子和濃度較高的硝酸銨鹽,采用常規(guī)的生化方法難以實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。因此,經(jīng)過(guò)分析和實(shí)驗(yàn)論證,最終設(shè)計(jì)出一套簡(jiǎn)單先進(jìn)的工藝來(lái)實(shí)現(xiàn)廢水資源的零排放。
由于該廢水中主要成分都是無(wú)機(jī)鹽,TOC 值很低,基本不含有揮發(fā)性物質(zhì),同時(shí)廢水中主要無(wú)機(jī)鹽成分為硝酸銨,可以作為生產(chǎn)化肥的原料。因此,工藝設(shè)計(jì)中主要利用蒸發(fā)技術(shù)實(shí)現(xiàn)硝酸銨的濃縮回用。同時(shí)由于廠區(qū)附近沒(méi)有可以利用的蒸汽源,因此本設(shè)計(jì)工藝選用機(jī)械蒸汽再壓縮( MVR) 技術(shù)。與傳統(tǒng)的多效蒸發(fā)工藝對(duì)比,MVR 是一種高效節(jié)能的蒸發(fā)濃縮技術(shù)[3],其基本原理是將蒸發(fā)器分離出來(lái)的二次蒸汽經(jīng)壓縮機(jī)壓縮后,溫度、壓力升高,熱焓增大,然后進(jìn)入蒸發(fā)器加熱室當(dāng)作加熱蒸汽使用,使?jié)饪s液維持沸騰狀態(tài),而加熱蒸汽本身則成冷凝水,從體系排出[4]。此過(guò)程不但回收了潛熱,提高了熱效率,而且節(jié)省了冷卻水,達(dá)到了節(jié)能節(jié)水的目的。
由于回用的硝酸銨用于化肥生產(chǎn),因此為了保障MVR 系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行和最終回收濃縮液的質(zhì)量,需要首先去除廢水中的銅離子。在廢水中加入過(guò)量Na2S生成CuS 絮體,然后加入助凝劑進(jìn)行絮凝沉淀后過(guò)濾,濾清液再進(jìn)入MVR 系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)一步濃縮。
根據(jù)化肥廠的要求,蒸發(fā)濃縮后硝酸銨的濃度為30%左右。而MVR 冷凝水經(jīng)過(guò)反滲透( RO) 系統(tǒng)[5]處理后達(dá)到生產(chǎn)用水標(biāo)準(zhǔn),廠方可進(jìn)行回收利用,RO系統(tǒng)的濃縮水重新進(jìn)入廢水處理系統(tǒng)。整套工藝實(shí)現(xiàn)了廢水的零排放,具體的工藝流程如圖1 所示。
2 結(jié)果與分析
2. 1 預(yù)處理工藝
在廢水預(yù)處理的過(guò)程中加入了過(guò)量的硫化鈉去除銅離子,處理效果如下:原水、調(diào)節(jié)池、中間水箱1銅離子濃度分別為54. 3 mg /L、51. 7 mg /L 和0. 21mg /L,中間水箱2 未檢出銅離子。
從以上數(shù)據(jù)可以看出,原水進(jìn)入調(diào)節(jié)池靜置一段時(shí)間后,少部分銅離子由于化學(xué)反應(yīng)沉降到底部,上層澄清液銅離子濃度有所下降;經(jīng)絮凝反應(yīng)后中間水箱1 銅離子濃度已經(jīng)非常低,而經(jīng)過(guò)濾后中間水箱2未檢出銅離子,達(dá)到較好的去除效果。
2. 2 MVR 工藝
MVR 工藝設(shè)計(jì)為連續(xù)過(guò)程,但調(diào)試階段為盡快達(dá)到最大濃縮倍數(shù),需要封閉式運(yùn)行,即設(shè)計(jì)進(jìn)水流量為0. 7t /h,關(guān)閉濃縮液出水,冷凝水出水量約0. 5 ~0. 6t /h。通過(guò)這種方式來(lái)盡量達(dá)到蒸發(fā)器設(shè)計(jì)要求的濃縮倍數(shù)。
為了監(jiān)測(cè)MVR 系統(tǒng)的正常運(yùn)行,在系統(tǒng)內(nèi)安裝了4 個(gè)溫度探針,分別指示:蒸發(fā)器內(nèi)濃水的溫度( T1) 、水蒸氣的溫度( T2) 、水蒸氣經(jīng)過(guò)壓縮機(jī)增溫增壓后的溫度( T3) 和濃水與壓縮蒸汽換熱后的溫度( T4) 。在硝酸銨廢水蒸發(fā)濃縮過(guò)程中,每2 小時(shí)監(jiān)測(cè)一次各溫度的變化與水質(zhì)的變化( 共20 次) 。同時(shí),設(shè)置了一個(gè)試驗(yàn),在常壓下對(duì)硝酸銨廢水進(jìn)行蒸發(fā)濃縮,驗(yàn)證廢水蒸發(fā)后的沸點(diǎn)( T0) 變化,結(jié)果如圖2所示。
從圖2 可以看出,隨著硝酸銨濃度的增大,蒸發(fā)濃縮液的溫度也隨之升高,這是因?yàn)橄跛徜@溶液的沸點(diǎn)隨著濃度的增大而升高,導(dǎo)致溫升增大,因此蒸發(fā)濃縮的倍數(shù)越大,蒸發(fā)時(shí)間越長(zhǎng),耗能越多。從T2 與T3 比較可以知道,蒸汽壓縮機(jī)增溫效果為4 ~ 5℃。從T3 與T4 的差值比較可以了解換熱器的換熱效率,若T3 遠(yuǎn)高于T4,說(shuō)明換熱器的換熱效率下降,從而判斷換熱器發(fā)生堵塞現(xiàn)象,要進(jìn)行清洗。T0 為正壓沸點(diǎn)試驗(yàn)數(shù)值,通過(guò)T0 與T1 的比較,可以知道它們之間的差值在10 度左右,通過(guò)負(fù)壓法可以降低硝酸銨廢水的沸點(diǎn),降低能耗,保證設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。
2. 3 RO 系統(tǒng)
MVR 冷凝水經(jīng)過(guò)RO 系統(tǒng)后,處理效果如下:進(jìn)水、出水和濃水的TDS 分別為735 mg /L、49 mg /L 和1. 52 × 103 mg /L。
1 2編輯:王媛媛
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