典型案例:上海污泥深度脫水運(yùn)行優(yōu)化探索
污泥深度脫水是近幾年發(fā)展起來(lái)的應(yīng)急污泥處理工藝。在污泥永久處理處置工程建成前,仍將發(fā)揮一段時(shí)間的作用。分析了某污水處理廠深度脫水運(yùn)行情況,重點(diǎn)開展了藥劑替代試驗(yàn),提出可用于生產(chǎn)的替代藥劑組合,實(shí)現(xiàn)了降本增效的目標(biāo)。
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0 引言
上海于1923年建成了國(guó)內(nèi)最早的城鎮(zhèn)污水處理廠,經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,特別是“十一五”“十二五”的大力建設(shè),目前全市共有53座污水處理廠。2012年以前,上海市城鎮(zhèn)污水處理廠污泥多為簡(jiǎn)單脫水至含水率80%后填埋。隨著“關(guān)于加強(qiáng)城鎮(zhèn)污水處理廠污泥污染防治工作的通知”(環(huán)辦[2010]157號(hào))出臺(tái),以及原國(guó)家環(huán)保部減排核查要求逐步將污泥處理處置納入核查范圍,由此導(dǎo)致單純依托污水處理廠的機(jī)械脫水工藝無(wú)法滿足環(huán)保要求。為此,2012年間,上海市興建了一批污泥應(yīng)急工程,采用板框壓濾機(jī)進(jìn)行深度脫水,以衛(wèi)生填埋為處置出路。全國(guó)范圍來(lái)看,廈門、杭州、無(wú)錫等地也紛紛先后建成投產(chǎn)了深度脫水。深度脫水路線長(zhǎng)期以來(lái)為上海市污水處理廠的穩(wěn)定運(yùn)行發(fā)揮了重要作用,截至目前,深度脫水在全市污泥處理處置中仍占比高達(dá)60%。在規(guī)劃污泥永久工程仍處于建設(shè)或前期階段,現(xiàn)狀污泥深度脫水仍將持續(xù)發(fā)揮作用,應(yīng)急背景下該工藝路線確實(shí)存在諸多問(wèn)題,有必要研究深度脫水工藝優(yōu)化改造的可行技術(shù)。
本文以某廠深度脫水為典型案例,分析了其多年來(lái)的運(yùn)行情況,以及后續(xù)提高產(chǎn)能及優(yōu)化成本的試驗(yàn)成果。
1 深度脫水概況
該廠位于浦東新區(qū),緊鄰長(zhǎng)江,占地面積254 hm2,服務(wù)范圍包括閔行、徐匯、長(zhǎng)寧、黃浦、浦東新區(qū)等,服務(wù)面積1 255 km2。該廠建成于1999年,當(dāng)時(shí)以預(yù)處理后排放為主,隨后2004年建成了一級(jí)加強(qiáng)工藝,2008年建成了二級(jí)生物處理工藝,2013年新增了一級(jí)B工藝。隨著污水處理規(guī)模及處理程度的不斷提升,污泥產(chǎn)生量也在不斷增加。該廠原先污泥處理處置以脫水后填埋為主,應(yīng)政府部門要求,該廠于2012年10月建成了污泥深度脫水工藝,服務(wù)于本廠及外廠污泥的進(jìn)一步深度脫水后滿足填埋要求,運(yùn)往填埋場(chǎng)。
該深度脫水工程于2011年12月開工,工程總投資2.61億元,總占地面積2.67 km2,位于廠區(qū)北側(cè)圍墻內(nèi),建設(shè)規(guī)模為300 tDS/d污泥(含水率80%),經(jīng)過(guò)深度脫水后污泥達(dá)到60%含水率,負(fù)責(zé)接納共計(jì)11座污水處理廠產(chǎn)生的污泥。根據(jù)設(shè)計(jì),深度脫水前的污泥需加入鐵鹽和石灰作為調(diào)理劑進(jìn)行污泥性質(zhì)調(diào)理,其投加量分別為8%、20%,經(jīng)深度脫水后的污泥應(yīng)滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置混合填埋用泥質(zhì)》(GB/T 23485-2009)標(biāo)準(zhǔn)的要求,即含水率≤60%,剪切強(qiáng)度≥25 kN/m2等指標(biāo)。
該廠深度脫水系統(tǒng)主要由4部分組成:①混合調(diào)理系統(tǒng)。對(duì)濃縮污泥和脫水污泥進(jìn)行混合稀釋調(diào)理,調(diào)理后污泥的含水率控制在95%左右。②藥劑系統(tǒng)。設(shè)置FeCl3溶液儲(chǔ)罐和熟石灰儲(chǔ)罐、消解罐,通過(guò)投加泵將藥劑投加至調(diào)理池。③化學(xué)調(diào)理系統(tǒng)。對(duì)稀釋后的污泥先后通過(guò)定量投加FeCl3和石灰乳液進(jìn)行化學(xué)調(diào)理,改善其脫水性能。④隔膜壓濾系統(tǒng)。利用隔膜壓濾機(jī)的2次壓榨(低壓、高壓)作用對(duì)化學(xué)調(diào)理后的污水進(jìn)行深度脫水,使污泥的含水率降至60%以下。隔膜壓濾機(jī)共計(jì)26套,其中國(guó)產(chǎn)設(shè)備20套,進(jìn)口設(shè)備6套,單臺(tái)處理能力不小于15 tDS/d,每批次時(shí)間不大于4 h。工藝流程如圖1所示。
2 實(shí)際運(yùn)行情況
2.1 主要運(yùn)行數(shù)據(jù)
經(jīng)統(tǒng)計(jì)2013~2017年運(yùn)行數(shù)據(jù)(見圖2),該深度脫水系統(tǒng)實(shí)際處理量與設(shè)計(jì)規(guī)模相近,隨著運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的積累、設(shè)施設(shè)備改造的投入,實(shí)際處理量呈現(xiàn)逐漸提高的趨勢(shì)。
由于污泥性質(zhì)隨著氣溫、污水處理工藝等影響,深度脫水的處理能力也受其影響,以2014年為例(見圖3),年平均處理污泥量為283 tDS/d,F(xiàn)eCl3投加率11.8%,石灰投加率30.3%。分析該廠污泥VSS/SS變化趨勢(shì),1~4月VSS/SS介于60%~70%,污泥較難脫水,此階段污泥處理量普遍低于250 tDS/d,石灰投加率達(dá)到30%~50%。5~8月,VSS/SS接近50%,污泥處理量高于300 tDS/d,石灰投加率基本穩(wěn)定低于30%。9月期間,深度脫水系統(tǒng)卸料、調(diào)理分組清淤檢修,處理量異常。10~12月,VSS/SS逐步提高,污泥處理量維持略低于300 tDS/d。
2.2 存在問(wèn)題
盡管日平均處理量已逐年提高,基本達(dá)到設(shè)計(jì)值,但藥劑投加量仍遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值。實(shí)際運(yùn)行表明,一旦藥劑投加量降低,極易導(dǎo)致進(jìn)泥壓力過(guò)高,進(jìn)泥量受限,壓濾后泥餅不成形等問(wèn)題,因此實(shí)際運(yùn)行中藥劑投加量始終居高不下。這帶來(lái)一系列問(wèn)題:污泥調(diào)理過(guò)程中添加大量的石灰及FeCl3,對(duì)設(shè)施設(shè)備造成嚴(yán)重的腐蝕磨損;添加的藥劑全部轉(zhuǎn)移到深度脫水后的污泥中,減量效率大大下降,侵占了大量的填埋空間;投加石灰的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境石灰粉塵四溢,設(shè)備磨損嚴(yán)重,對(duì)職工職業(yè)健康危害極大;調(diào)理后的污泥pH高達(dá)11~12,導(dǎo)致大量的氨氣在調(diào)理區(qū)、壓濾車間散發(fā),臭氣問(wèn)題嚴(yán)重影響操作空間作業(yè)人員安全。此外,隨著該廠污水處理量的不斷攀升,污泥產(chǎn)量也在不斷增長(zhǎng),急需污泥深度脫水提高產(chǎn)能應(yīng)對(duì)增長(zhǎng)的污泥。
3 優(yōu)化改進(jìn)試驗(yàn)及結(jié)果分析
鑒于存在上述問(wèn)題,有必要探索使用替代藥劑,從而大大減少石灰用量,以期提高污泥產(chǎn)量,以應(yīng)對(duì)污泥處理量增長(zhǎng)的需求;提高污泥減量效率,減少污泥脫水產(chǎn)生的泥餅體積,降低處置壓力;降低運(yùn)行成本,一定程度改善作業(yè)環(huán)境。藥劑選擇的原則是原料易得,盡可能避免二次污染,脫水后的泥餅符合當(dāng)前處置的要求(含水率、橫向剪切力),兼顧處置的多種方向可能性。在借鑒天津、嘉興、杭州等地板框脫水運(yùn)行成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,擬從藥劑選型方面進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。由于該深度脫水系統(tǒng)規(guī)模較大、影響范圍廣,優(yōu)化改進(jìn)試驗(yàn)宜穩(wěn)妥開展,試驗(yàn)過(guò)程經(jīng)歷了小試藥劑選型、中試模擬試驗(yàn)、單臺(tái)生產(chǎn)性驗(yàn)證,以期探索最佳藥劑選型及組合,最佳運(yùn)行工況,最優(yōu)運(yùn)行結(jié)果。
1 2編輯:王媛媛
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