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煤直接液化污水處理催化氧化技術(shù)

2021-08-03 17:31:56 2

  1、污水處理裝置概況

  煤直接液化是將煤在氫氣和催化劑作用下通過加氫裂化轉(zhuǎn)變?yōu)橐后w燃料的過程。該工藝排放的污水不僅具有濃度高、色度深、水質(zhì)波動大、難生物降解等特點,且由于大規(guī)模的煤直接液化項目在世界上為首套,煤制油污水的治理技術(shù)尚沒有成功經(jīng)驗可以借鑒,因此該污水的處理難度極大。此外,由于企業(yè)所處地理位置特殊、環(huán)保要求極高,因此,要求經(jīng)過處理后的生產(chǎn)污水達(dá)到循環(huán)水補水及電廠高壓鍋爐補給水等水質(zhì)要求。這也大大增加了污水處理的難度。

  高濃度有機(jī)物污水首先經(jīng)過污水汽提、萃取脫酚處理后,進(jìn)入污水處理場采用以“渦凹?xì)飧?勻質(zhì)罐+3T-AF1生化池+3T-AF2生化池+3T-BAF生化池+粉末活性炭吸附+混凝沉淀+過濾”為主的處理工藝,由于實際進(jìn)水運行數(shù)據(jù)與原設(shè)計指標(biāo)存在部分偏差,其水量、水質(zhì)均與原設(shè)計不符,造成系統(tǒng)不匹配,出水不能穩(wěn)定回用。

  裝置自2014年投用以來經(jīng)過不斷的技術(shù)和設(shè)備改造。高濃度有機(jī)物污水預(yù)處理裝置通過隔油工藝、高效催化氧化工藝、混凝沉淀工藝、過濾工藝的配套運用,對原有污水處理場高濃度氣浮出水進(jìn)行預(yù)處理,以提高廢水達(dá)標(biāo)處理的穩(wěn)定性、可靠性,為進(jìn)一步的中水回用提供基礎(chǔ)條件。同時,也解決了制約污水處理場運行的不利因素。預(yù)處理工序投用后,可提高煤直接液化高濃度有機(jī)物污水的處理深度,實現(xiàn)污水處理場零排放的目標(biāo)。

  高濃度有機(jī)物污水經(jīng)過3T生化池,易生化的有機(jī)污染物已基本除去,剩下的均為難生化的長鏈有機(jī)物以及生化本身代謝產(chǎn)生的難降解可溶性微生物產(chǎn)物。對于此類污染物宜采用生化或物化方法改善污水的可生化性。臭氧氧化技術(shù)對高色度廢水處理不僅可顯著脫除廢水色度,同時還改善了出水的可生化性,并有利于硝化、反硝化細(xì)菌的生長。

  2、催化氧化技術(shù)基本原理

  臭氧是一種強(qiáng)氧化劑,在水中仍具有較高的氧化還原電位,且不易引起二次污染,制備簡單,管理使用方便。臭氧可以氧化分解水中的有毒有害和高穩(wěn)定性有機(jī)物,有效去除嗅味和色度。催化氧化是根據(jù)污水中的污染物質(zhì)組成,采用多元協(xié)同催化技術(shù),在不同的反應(yīng)條件及操作參數(shù)控制下,充分利用不同氧化基團(tuán)(如羥基自由基、氧自由基)的氧化特點,實現(xiàn)對不同類型污染物質(zhì)的梯級氧化降解。

  在反應(yīng)的部分階段,通過工藝調(diào)控,避免了羥基自由基(?OH)氧化對污水中目標(biāo)污染物選擇性差的問題,同時規(guī)避了氧化劑間的競爭問題,有效提高了氧化反應(yīng)的效率。在氧化反應(yīng)的另一階段,則充分利用了羥基自由基(?OH)氧化電位高的特點,使其與污水中的有機(jī)物發(fā)生反應(yīng)。反應(yīng)中生成的有機(jī)自由由基的鏈?zhǔn)椒磻?yīng),或者通過生成有機(jī)過氧化物自由基后,可以繼續(xù)參加羥基進(jìn)一步發(fā)生氧化分解反應(yīng),直至降解為最終產(chǎn)物CO2和H2O。通過上述梯級氧化過程,實現(xiàn)了高效催化氧化分解不同目標(biāo)污染物的目的。

  3、催化氧化技術(shù)應(yīng)用工藝

  3.1 高濃度有機(jī)物廢水預(yù)處理

  3.1.1 工藝流程

  高濃度有機(jī)物污水預(yù)處理工藝流程見圖1。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  高濃度有機(jī)物廢水(加氫脫酚廢水)先進(jìn)入均質(zhì)調(diào)節(jié)罐,再流入或泵入pH調(diào)節(jié)池,通過硫酸調(diào)節(jié)pH為酸性進(jìn)行破乳后,流至隔油池,將沉渣、油及廢水進(jìn)行有效分離。隔油池內(nèi)沉渣定期通過隔油池排泥泵排至污泥池;浮油經(jīng)浮油收集裝置定期撇出,油相排入污油池,通過污油池提升泵送至污油管線。隔油出水通過隔油池儲水池提升泵提升至高效催化氧化單元,經(jīng)氧化去除COD和不飽和致色物質(zhì),降低其生物毒性并提高可生化性,出水自流至混凝池。用氫氧化鈣調(diào)節(jié)pH至堿性,并投加聚丙烯酰胺(PAM)強(qiáng)化混凝效果,出水流至沉淀池進(jìn)行泥/水分離,沉淀池出水自流至過濾罐吸水池,經(jīng)提升泵送至多介質(zhì)過濾器去除懸浮物后,進(jìn)入產(chǎn)水池。沉淀池表面產(chǎn)生的浮渣通過刮泥機(jī)撇至浮渣池,經(jīng)浮渣提升泵排至污泥池;沉淀池底部的污泥定期由沉淀池排泥泵排至污泥池,經(jīng)調(diào)理后由污泥池排泥泵送至三泥罐進(jìn)行進(jìn)一步的污泥處理。污泥脫水后的濾液和濃縮池上清液泵回pH調(diào)節(jié)池或混凝池。多介質(zhì)過濾器定期進(jìn)行氣、水反沖洗。反沖洗水進(jìn)入反沖洗排水池。反沖洗排水池池底污泥經(jīng)反沖洗排泥泵排至污泥池。上清液通過反沖洗排水池排水泵排至pH調(diào)節(jié)池或混凝池。產(chǎn)水池出水在提升泵出口通過管道混合器投加硫酸使pH調(diào)至5~6后輸送入3T生化池。

  3.1.2 預(yù)處理裝置進(jìn)出水水質(zhì)

  高濃度有機(jī)物廢水預(yù)處理裝置進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)列于表1。水樣顏色比較見圖2。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

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  3.2 臭氧氧化

  3.2.1 工藝流程

  臭氧氧化工藝流程見圖3。高濃度有機(jī)物污水進(jìn)水經(jīng)過3T池生物處理后的出水,按原流程經(jīng)粉末活性炭吸附池(取消投加活性炭進(jìn)行吸附工藝)、混凝反應(yīng)池、混凝沉淀池、高濃度有機(jī)物污水過濾吸水池,由提升泵加壓進(jìn)入多介質(zhì)過濾器、過濾器出水進(jìn)入臭氧氧化工序臭氧氧化塔。

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  污水進(jìn)入臭氧氧化塔,通過投加臭氧,有機(jī)物與臭氧發(fā)生反應(yīng),部分有機(jī)物被直接氧化成二氧化碳和水,部分大分子有機(jī)物斷鏈成小分子有機(jī)物,有利于后續(xù)深度處理系統(tǒng)生化。臭氧氧化塔采用兩系列三級接觸反應(yīng)。臭氧氧化塔出水中含有較高濃度的臭氧,進(jìn)入緩沖池中進(jìn)行分解。緩沖池出水提升去膜生物反應(yīng)器(MBR)處理。

  從臭氧氧化塔出來的尾氣中,含有大約質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.5%的臭氧,如果將它直接排至大氣中,將對人體、植物及動物有毒害作用。為確保安全,在尾氣排放到大氣中之前必須將臭氧分解成氧氣。通過一個預(yù)加熱帶將溫度升高后進(jìn)入尾氣破壞帶,再經(jīng)過催化破壞方式將臭氧破壞。臭氧尾氣破壞系統(tǒng)出口臭氧質(zhì)量濃度小于0.2mg/m3。臭氧氧化塔設(shè)有噴淋消泡設(shè)施和反沖洗設(shè)施,反沖洗為程序控制。反洗排水收集后,提升去高濃度有機(jī)物污水預(yù)處理裝置進(jìn)水。

  3.2.2 臭氧氧化進(jìn)出水水質(zhì)

  臭氧氧化裝置進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)列于表2,水樣顏色比較見圖4。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

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  4、裝置存在的問題及改進(jìn)措施建議

  高濃度有機(jī)物污水預(yù)處理及臭氧氧化裝置自2014年投用以來,經(jīng)過不斷的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造,該催化氧化系統(tǒng)已達(dá)到了長周期穩(wěn)定運行。但是,該裝置目前還存在一些問題,需要進(jìn)行進(jìn)一步改進(jìn)。

  (1)上游來水中COD、氨氮含量等不斷攀升,導(dǎo)致高濃度有機(jī)物污水處理系統(tǒng)受到一定的沖擊,來水水質(zhì)惡化嚴(yán)重影響系統(tǒng)的正常運行,給后續(xù)處理帶來了極大的影響。在前端設(shè)立緩沖罐能有效解決水量與水質(zhì)的波動性。

  (2)高濃度有機(jī)物污水預(yù)處理及臭氧氧化裝置的臭氧發(fā)生器可控硅、蜂窩電極管頻繁發(fā)生故障,維修較困難,造成裝置的處理負(fù)荷及產(chǎn)水指標(biāo)不太理想。需要考慮設(shè)備運行穩(wěn)定性,與生產(chǎn)廠家一起研究改進(jìn)設(shè)備性能。

  (3)系統(tǒng)內(nèi)隔油池排泥效果差,隨著運行時間推移,污泥隨流程進(jìn)入氧化塔及主激發(fā)裝置,堵塞系統(tǒng)管線,影響裝置長周期穩(wěn)定運行。需要加強(qiáng)隔油池定期排泥,并研究改變隔油池排泥方式。

  (4)裝置運行費用較高,運行過程中存在高濃度有機(jī)物污水預(yù)處理裝置需要連續(xù)添加雙氧水、氫氧化鈉、硫酸等藥劑,日常藥劑費用較高;主輔激發(fā)發(fā)生器及氧化塔內(nèi)催化劑使用周期較短;臭氧利用率低;裝置耗電量高等問題,需要技術(shù)攻關(guān)進(jìn)一步降低運營成本,以提高污水處理經(jīng)濟(jì)性。

  5、結(jié)語

  以催化氧化技術(shù)為核心的高濃度有機(jī)物廢水預(yù)處理及臭氧氧化裝置的建設(shè)投產(chǎn),為煤直接液化高濃度有機(jī)物廢水處理零排放奠定了基礎(chǔ)。該項目引進(jìn)的以臭氧發(fā)生器、主輔激發(fā)生器、催化氧化塔及臭氧尾氣吸收破壞器等為主的成套一體化設(shè)備,具有自動化程度高、安全、環(huán)保、高效等特點,具有較高的市場推廣應(yīng)用價值。

  催化氧化技術(shù)配合后續(xù)生化處理及深度(MBR+RO)膜系統(tǒng)徹底攻克了煤直接液化污水零排放難題,污水回用率達(dá)到99.5%以上。該項目多項廢水處理技術(shù)均居于國際領(lǐng)先水平,是我國在清潔能源發(fā)展道路上的一座重要里程碑。(來源:中國神華煤制油化工有限公司 鄂爾多斯煤制油分公司)

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