工業(yè)廢水處理廠提標改造工程設計
隨著城區(qū)經(jīng)濟和城市建設的發(fā)展,對污水廠排放區(qū)域水質(zhì)及其周邊環(huán)境的影響越來越重視,對污水廠尾水排放標準也提出了更高的要求。與排放標準越來越嚴格相對應的則是處理水量不斷增加,水質(zhì)也越來越復雜。工業(yè)廢水中一般存在一些抑制硝化菌生長的物質(zhì)如游離氨(freeammonia,F(xiàn)A)、鋅、銅、鉛等重金屬及氰化物等,這些抑制性物質(zhì)嚴重影響廢水中氨氮的去除。同時,由于其成分復雜、水質(zhì)水量波動性較大等特點,使用傳統(tǒng)的活性污泥工藝很難達到理想的去除效果。對于排放標準越來越嚴格的污水廠,需要選擇合適的工藝進行升級改造。
移動床生物膜反應器(movingbedbioflimreactor,MBBR)是一種將生物膜法與活性污泥相結合的高效污水處理工藝,具有占地省、生物膜耐受力強、運行效果穩(wěn)定、抗沖擊能力強等特點。目前,國內(nèi)已對MBBR工藝進行了多項試驗性研究,已成功應用于生活污水和工業(yè)廢水的處理,并取得了較好的效果,對于印染廢水、含油廢水、石化廢水等工業(yè)廢水也有成功改造的案例。本文以浙江某工業(yè)廢水污水廠升級改造為例,分析了“MBBR+磁混凝”組合工藝用于工業(yè)廢水的提標改造過程,為工業(yè)廢水的提標提量提供了設計和改造思路。
一、項目概況
浙江省某污水處理廠,原處理水量為3萬m3/d,生化段采用分點進水AAO工藝,具備脫氮除磷能力,尾水通過加氯消毒后排放,剩余污泥經(jīng)脫水后統(tǒng)一運送至電廠干化焚燒。原出水COD、SS執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918―2002)二級標準,NH3-N、TN和TP執(zhí)行一級B標準。近年來,隨著城區(qū)經(jīng)濟和城市建設發(fā)展的加快,對于水質(zhì)水量都有了更高的要求,故亟需在原污水廠基礎上進行提標提量升級改造,改造后污水廠處理量由3萬m3/d提升至4萬m3/d,出水水質(zhì)全部達到一級A標準。
該污水廠服務范圍內(nèi)有大量工業(yè)企業(yè),企業(yè)采用“企業(yè)預處理+納管集中處理排放”為主的工業(yè)廢水治理模式,其生產(chǎn)廢水經(jīng)過各自預處理后排入污水處理廠進行終端處理。升級改造前實際處理量約為2.8萬m3/d,其中70%為工業(yè)廢水。工業(yè)廢水的種類主要有印染廢水、紡織廢水、化工廢水等,印染紡織廢水水量約為1.2萬m3/d,CODCr濃度為600~1200mg/L,SS濃度約為600mg/L,色度為400倍,化工廢水水量約為0.8萬m3/d,CODCr濃度約為15000mg/L,經(jīng)預處理后達到150mg/L,生活污水水量約為0.5~0.8萬m3/d。污水中COD、SS含量較高,NH3-N、TN和TP含量較低。
改造后新增部分工業(yè)預處理廢水,廢水來源為污水廠服務范圍內(nèi)的兩家紡織廠和兩家印染廠,紡織廢水水量約為5700m3/d,印染廢水水量約為2700m3/d,新增工業(yè)廢水經(jīng)集中預處理后排入污水廠,預處理后出水水質(zhì)和污水廠原進水水質(zhì)相當。
升級改造設計進出水水質(zhì)如表1所示。
二、技術路線與設計方案
2.1 改造難點
升級改造面臨的主要問題有以下兩點。
(1)提標+提量。
增加1萬m3/d工業(yè)污水,部分指標從二級直接提升至一級A,升級改造難度大。
(2)原工藝抗沖擊能力弱。
進水以工業(yè)廢水為主,水質(zhì)波動較大,進水CODCr濃度最高為550mg/L,TN濃度為53.7mg/L,進水水質(zhì)沖擊負荷增大時,出水COD、TN濃度迅速升高,不能穩(wěn)定達標,抗沖擊性能較差。
(3)無擴建用地。
廠內(nèi)用地已飽和,無生化池擴建用地,需充分挖掘現(xiàn)有生化池處理能力。
2.2 工藝方案確定原則
針對現(xiàn)狀工藝處理效果,工藝方案確定時遵循以下原則。
(1)根據(jù)進水水質(zhì)特點,針對現(xiàn)狀工程處理能力的不足,以及出水水質(zhì)要求的提高,結合工程的實際需要,采用抗沖擊負荷能力強,且具有強化脫氮除磷效果的生化處理工藝,提高水質(zhì)達標的穩(wěn)定性和可靠性。
(2)結合廠區(qū)用地特點,深度處理采用技術先進、效果可靠、占地較省的處理工藝,保證出水經(jīng)深度處理后達標排放。
(3)全廠污水、污泥處理工藝力求技術成熟先進、穩(wěn)定可靠、操作、管理方便、節(jié)省投資、運營成本低。
2.3 工藝方案確認
本次污水廠升級改造工程分析設計進、出水水質(zhì)指標以及現(xiàn)狀污水廠進、出水水質(zhì)指標,污水廠實際進水水質(zhì)濃度偏低,但是水質(zhì)波動較大,活性污泥處理工藝抗沖擊性能弱。由于排放標準的提高,現(xiàn)狀處理工藝已不能穩(wěn)定達標,而單純依靠增加深度處理工藝去除現(xiàn)狀二級出水污染物的成本較高。因此,將現(xiàn)狀二級處理中AAO工藝嵌入MBBR調(diào)整為AAO-MBBR工藝。向生化池投加懸浮載體,載體上豐富的生物菌群類型增加了對難降解有機物的處理性能,生物膜的污泥齡長,適宜硝化菌的生長,硝化菌含量高,NH3-N去除效果顯著。污水廠工業(yè)廢水占比高,且以紡織印染廢水為主,處理難度大,二級處理出水除NH3-N和TN外,仍難穩(wěn)定達到一級A標準,出水中的COD、TP需進一步進行深度處理??紤]到廠里用地緊張、水質(zhì)復雜,以及脫氮除磷方面的綜合考慮,選擇磁混凝作為深度處理工藝。磁混凝適用于進水水質(zhì)復雜、脫氮除磷要求高、用地緊張的污水廠項目,通過向反應器內(nèi)投加磁粉強化混凝及絮凝效果,可以進一步降低出水不溶性COD及TP水平。經(jīng)過論證后,確定本次提標工程的技術路線為“AAO-MBBR+磁混凝+紫外線/次氯酸鈉消毒”。
(1)生化池改造方案
生化段原有厭氧區(qū)和缺氧區(qū)保持不變,好氧區(qū)呈S型分布的3個廊道中,在前兩個廊道投加懸浮載體,填充率為11%,為防止懸浮載體在好氧池末端堆積,在每個廊道末尾設置攔截篩網(wǎng),對懸浮載體進行持留,懸浮載體型號為SPR-Ⅱ型,直徑為(25±0.5)mm,高為(10±1)mm,掛膜后比重與水接近,有效比表面積大于620m2/m3,符合《水處理用高密度聚乙烯懸浮載體》(CJ/T461―2014)行業(yè)標準,好氧MBBR區(qū)域采用微動力混合池型,通過在生化池底部合理布置曝氣管、設置進水渠降低斷面流速的手段,在無需推流器的情況下,實現(xiàn)懸浮載體在好氧區(qū)內(nèi)的均勻流化。該池型具有水力條件好、無水力死角等優(yōu)勢。采用微動力混合池型可節(jié)省6臺專用推流器,以及每年30萬元的電費,大大降低了投資和運行費用。采取逐池改造的方式,不影響污水廠的正常運行,實現(xiàn)了原池改造。
(2)增設磁混凝澄清池,進一步去除污水中的不溶性COD、TP
磁混凝澄清池尺寸為32.9m×12.3m,占地約為400m2,共分為2座,總停留時間約40min。二沉池出水經(jīng)提升后進入磁混凝澄清池,依次投加混凝劑PAC、磁粉和助凝劑PAM,PAC投加量為55mg/L,PAM投加量為1.33mg/L,磁粉投加量為2.5mg/L。反應生成比重較大的含磁粉絮體顆粒,然后進入磁分離池,通過磁輥進行泥水分離,經(jīng)磁輥吸附的含磁污泥經(jīng)高剪切機,實現(xiàn)磁粉和污泥的分離,并進入磁鼓進行磁粉回收,回收的磁粉再回流至絮凝池前繼續(xù)參與反應,剩余污泥則進入后續(xù)污泥處理系統(tǒng)。
(3)現(xiàn)狀二氧化氯消毒更改為“紫外線消毒+次氯酸鈉消毒”
由于現(xiàn)狀廠區(qū)構筑物布置緊湊,增設深度處理工藝后需增加深度處理構筑物。為保證工藝流程的順暢,本次設計將二氧化氯消毒池拆除調(diào)整為次氯酸鈉加藥間,在消毒池位置設置紫外線消毒渠,同時根據(jù)實際出水狀況補加次氯酸鈉消毒,次氯酸鈉投加量為25mg/L。
改造后工藝流程如圖1所示。
三、改造后運行效果分析
本次升級改造工程于2018年8月中旬完成,水量達到設計值4萬m3/d條件下,所投加的懸浮載體完成掛膜。分析2019年1月1日―2019年6月25日共計176d的進出水水質(zhì)數(shù)據(jù)(包含整個冬季運行階段),結果如表2所示。
使用MBBR工藝改造后,強化了原池處理能力。NH3-N處理負荷力從0.029kgNH3/(m3?d)增加至0.036kgNH3/(m3?d),增大了24%。MBBR工藝屬長泥齡,有利于硝化菌群富集,且通過水力剪切的作用,保障懸浮載體上的硝化菌一直處于較高的活性。生化池出水TP濃度為(0.35±0.083)mg/L,已經(jīng)達到一級A標準,通過磁混凝工藝進一步保障了TP的達標。
沿程分析發(fā)現(xiàn),好氧MBBR區(qū)發(fā)生了明顯的同步硝化反硝化(simultaneousnitrificationanddenitrification,SND)現(xiàn)象,TN去除率為22.44%,TN去除貢獻率達到35.01%。生物膜上典型的缺/好氧微環(huán)境,以及對功能微生物的富集作用,促進了同步硝化反硝化作用的進行,使得在好氧區(qū)仍有TN的進一步去除,也大大降低了碳源的投加費用,故對于進水基質(zhì)濃度不高的污水廠,甚至可完全節(jié)約外投碳源,使得MBBR除了在池容做到深度挖潛外,真正實現(xiàn)了基質(zhì)利用上的深度挖潛,應用前景廣闊。對眾多使用MBBR的污水廠進行調(diào)研,發(fā)現(xiàn)在好氧填料區(qū)均存在顯著的SND現(xiàn)象,TN去除量在3~8mg/L,且基質(zhì)濃度較高的污水廠,SND效果更佳顯著。
四、改造前后經(jīng)濟指標分析
該工程總投資為9747萬元,其中工程費用為7659萬元。如表3所示,改造前噸水處理費用為0.491元/m3,改造后噸水處理費用為0.584元/m3,與改造前相比,增加了0.093元/m3。改造后混凝劑投加量減少,但是增加了磁粉的消耗,故總的噸水藥劑投加費用基本不變,均為0.10~0.11元/m3,改造前污泥處理量均值為20t/d,污泥處理成本為272元/t,改造后污泥處理量為25t/d,處理成本為303元/t,噸水污泥處理費用由0.173元/m3增加至0.202元/m3,改造前噸水電費為0.214元/m3,改造后增加至0.282元/m3,其原因為磁混凝工藝的增加使得噸水電耗有所提高。
改造前出水水質(zhì)執(zhí)行二級標準,運行平均能耗為0.279kW?h/m3,改造后出水水質(zhì)執(zhí)行一級A標準,運行平均能耗為0.322kW?h/m3,與改造前相比,增加了0.043kW?h/m3。由于改造后新增4臺二次提升泵且磁混凝池也需攪拌,該部分增加電耗為0.053kW?h/m3,生化池能耗變化不大且出水水質(zhì)得到了提高。
五、MBBR微生物分析
為進一步探究懸浮載體的作用,對該污水廠投加的懸浮載體和活性污泥進行了高通量測序分析,結果如圖2所示。
圖2中MBBR-1和MBBR-2為生化池不同區(qū)域的懸浮載體,污泥為生化池活性污泥。各部分的主要菌種及相對豐度如表4所示。
系統(tǒng)中的優(yōu)勢硝化菌群為Nitrospira(Comammox),其在懸浮載體中的相對豐度分別為3.90%、7.33%,在污泥中相對豐度為0.75%。對懸浮載體生物膜和好氧污泥進行MLVSS測定,由表5核算得出,系統(tǒng)中69.8%的硝化菌來自懸浮載體,30.2%來源于污泥,表明在硝化過程中,懸浮載體起到了重要的作用。
此外,在懸浮載體中也檢測出反硝化菌,如Ferruginibacter、Hyphomicrobium等,反硝化菌在懸浮載體和污泥中的相對豐度分別為4.05%、2.31%和3.65%。在MBBR-2區(qū)的懸浮載體上發(fā)現(xiàn)了大量Acinetobacter,相對豐度為27.18%,該菌種屬于不動桿菌,也具有反硝化作用。反硝化菌群在填料上存在,從微觀上提供了好氧區(qū)填料上發(fā)生SND的證據(jù)。
六、結論
使用“MBBR+磁混凝”工藝對工業(yè)廢水進行原池提標提量升級改造,充分利用了現(xiàn)有空地,投資運行成本低,改造周期短,運行高效穩(wěn)定。改造后水量增加至4萬m3/d,出水COD、NH3-N、TP、TN均值分別為(30.52±5.73)、(0.90±0.92)、(0.09±0.075)、(8.26±2.55)mg/L,穩(wěn)定達到一級A標準。改造前后生化池能耗不變,處理負荷提升,且抗沖擊性能更好,噸水處理費用由0.491元/m3增加至0.584元/m3,適用于工業(yè)廢水提標提量升級改造。(來源:寧波北侖巖東水務有限公司,青島思普潤水處理股份有限公司)
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