廢水處理中硝酸對(duì)總氮的影響
總氮是反應(yīng)水體富營養(yǎng)化的主要指標(biāo),是硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、氨氮和有機(jī)氮的總稱。水體中硝酸鹽氮和亞硝酸鹽氮含量超標(biāo),不但會(huì)使水環(huán)境質(zhì)量惡化,還會(huì)對(duì)人類以及動(dòng)植物有嚴(yán)重的危害作用,如飲用硝酸鹽和亞硝酸鹽含量過高的水,可使肝癌、食管癌、胃癌的發(fā)病率增高,因?yàn)橄跛猁}和亞硝酸鹽在自然條件下有可能轉(zhuǎn)化為強(qiáng)致癌的亞硝酸胺,GB13456-2012《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中對(duì)排水中總氮要求控制在15mg/L以下。
1、系統(tǒng)概況
某鋼廠硅鋼堿廢水處理系統(tǒng)處理來自生產(chǎn)線機(jī)組排放的堿性清洗廢水、廢液以及濃堿含油乳化液廢水系統(tǒng)超濾出水,主要工藝流程如圖1所示。
由于廢水處理生化池pH控制指標(biāo)及排水水質(zhì)要求,將pH控制在6~9,在處理過程中采用硝酸作為pH調(diào)節(jié)劑。
2、存在的問題
在排水水質(zhì)檢測(cè)過程中,發(fā)現(xiàn)MBR出水總氮較高,超出排水控制指標(biāo)要求,于是連續(xù)對(duì)處理工藝進(jìn)行取樣化驗(yàn),具體數(shù)值見表1。
從表1中可看出,稀堿廢水處理后總氮超出排放標(biāo)準(zhǔn),雖然水處理站有其它廢水處理后合并達(dá)標(biāo)排放,但該股廢水處理還需提升水質(zhì)。
3、原因分析
來水總氮較低,但到處理工藝末端升高較多,在工藝處理過程中,引起總氮升高的只有硝酸及生化池投加的氮源,通過表1數(shù)據(jù)分析,經(jīng)過硝酸pH調(diào)節(jié)后總氮升高較多,而生化后有所減低,稀堿廢水使用硝酸作為pH值調(diào)節(jié)劑,在現(xiàn)有稀堿廢水處理流程中無反硝化生物脫氮工藝的情況下,造成排放水中總氮濃度(主要是投加硝酸引入的硝酸鹽引起)升高甚至超出排放標(biāo)準(zhǔn)。
4、解決方案
因來水堿性強(qiáng),pH調(diào)節(jié)一般采取硝酸、鹽酸、硫酸等強(qiáng)酸,硝酸引起總氮升高,而鹽酸中氯離子高對(duì)生化、MBR膜影響較大,硫酸根對(duì)好氧生物處理工藝影響不大,較多廢水處理系統(tǒng)采用硫酸進(jìn)行pH值調(diào)節(jié),然后進(jìn)入好氧生化處理,系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)良好,可進(jìn)行借鑒。
5、可行性分析
5.1 微生物營養(yǎng)需求
稀堿廢水處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),由于考慮到生產(chǎn)來水中氮源的匱乏,引入硝酸作為pH調(diào)節(jié)劑的同時(shí),也能對(duì)微生物補(bǔ)充充足的氮源?,F(xiàn)稀堿廢水原水BOD5值在200~500mg/L,對(duì)于好氧微生物群體,其所需營養(yǎng)比經(jīng)驗(yàn)值為BOD5:N:P=100:5:1,則氮源需10~25mg/L,根據(jù)實(shí)際運(yùn)行監(jiān)測(cè),稀堿原水中氮源在5~15mg/L(由來水及超濾硝酸清洗液貢獻(xiàn)),不足部分可在接觸氧化池中投加營養(yǎng)劑進(jìn)行補(bǔ)充。
因此,從好氧微生物群體所需營養(yǎng)考慮,稀堿原水中所含氮源,并配合營養(yǎng)劑的使用,完全能滿足微生物群體對(duì)氮源的需求,可降低因投加硝酸向系統(tǒng)引入過多硝酸鹽造成總氮超標(biāo)的環(huán)保壓力。
5.2 對(duì)生化池的影響
稀堿廢水處理生化系統(tǒng)采用接觸氧化工藝降解廢水中有機(jī)污染物,屬于好氧生物處理工藝。目前沒有資料顯示硫酸根離子對(duì)好氧生物處理系統(tǒng)存在大的影響,考慮到微生物針對(duì)特定環(huán)境的適應(yīng)性,為維持系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定,在使用硫酸替代硝酸過程中將采取循序漸進(jìn)的替代方式,使微生物得到足夠時(shí)間的馴化,在替代方案實(shí)施過程中,同時(shí)配合生物增效劑和營養(yǎng)劑的使用。
5.3 對(duì)MBR的影響
硫酸投加入稀堿廢水處理系統(tǒng),針對(duì)MBR反應(yīng)器主要擔(dān)心有硫酸鈣在膜表面沉積造成膜污堵的風(fēng)險(xiǎn)。通過分析,稀堿廢水系統(tǒng)來水中鈣硬度(以碳酸鈣計(jì))在50~100mg/L,折算成Ca2+離子濃度在0.5×103~1.0×103mol/L。經(jīng)查硫酸鈣的溶度積常數(shù)為9.1×10-6,如有硫酸鈣沉淀析出時(shí),系統(tǒng)中SO42-離子濃度需達(dá)到18.2×10-3~9.1×10-3mol/L,即873.6~1747.2mg/L,而稀堿廢水來水pH值正常在10.0~12.0,中和至pH值7.0時(shí),消耗硫酸產(chǎn)生的SO42-離子濃度最高在480mg/L左右,同時(shí)MBR反應(yīng)器采用的是超濾膜組件,超濾膜主要用于去除懸浮物、膠體、大分子有機(jī)物、細(xì)菌以及病毒,對(duì)Ca2+離子和SO42-離子截留率小,不會(huì)造成兩種離子在MBR池的濃度累積。因此,從Ca2+離子和SO42-離子濃度分析,硫酸鈣在MBR反應(yīng)器膜表面的沉積概率小,在整個(gè)稀堿廢水處理系統(tǒng)流程中,廢水進(jìn)入MBR反應(yīng)器之前,需要依次經(jīng)過混凝和絮凝、氣浮、接觸氧化等處理工序,硫酸絕大部分在混凝池投加,即使因濃度高形成硫酸鈣不溶物,在混凝和絮凝、氣浮工序中也將會(huì)得到良好的去除。MBR反應(yīng)器經(jīng)過連續(xù)不斷的運(yùn)行,有機(jī)物和無機(jī)鹽將會(huì)造成膜的污染和結(jié)垢,導(dǎo)致跨膜壓差升高,通量下降。為了穩(wěn)定運(yùn)行,須定期對(duì)膜組件進(jìn)行清洗,清洗方式包括在線清洗和離線槽外清洗,清洗包括針對(duì)無機(jī)物的酸性清洗和針對(duì)有機(jī)污染物的堿性清洗,因此,即使MBR反應(yīng)器膜上有硫酸鈣沉積物的污染,可通過正常的酸性清洗進(jìn)行消除。
綜上,硫酸投加入稀堿廢水處理系統(tǒng),針對(duì)MBR反應(yīng)器中硫酸鈣在膜表面沉積的風(fēng)險(xiǎn)可控。
6、改造效果
增加一套硫酸加藥系統(tǒng),取代硝酸,根據(jù)PH情況進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié),使用約半月后,排水總氮逐步降低并達(dá)到排水指標(biāo)要求,見表2所示。
7、結(jié)語
硅鋼廢水種類多,水質(zhì)較復(fù)雜,廢水處理難度大,隨著環(huán)保管控的不斷深入,廢水處理后排水水質(zhì)不斷提升,在日常運(yùn)行管理中,需加強(qiáng)處理工藝的參數(shù)控制及水質(zhì)檢測(cè)工作,及時(shí)分析存在的問題,并采取相應(yīng)措施,只有做好精細(xì)化管理,才能保證處理水質(zhì)穩(wěn)定。(來源:馬鞍山鋼鐵股份有限公司能源管控中心)
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