150 MW鍋爐城市污泥摻燒性能試驗研究
全康環(huán)保:摘 要:針對在污水處理過程中產(chǎn)生大量污泥的問題,以4臺循環(huán)流化床鍋爐為例,對經(jīng)過濃縮、投加PAM后壓濾形成的預(yù)脫水干化污泥進行摻燒試驗,分析摻燒時的鍋爐燃燒穩(wěn)定性、鍋爐效率及污染物排放情況。試驗結(jié)果表明,摻燒含水率低于60%的污泥,摻煤比達到15%時對鍋爐燃燒影響非常小,排放出的污染物符合環(huán)保要求。
關(guān)鍵詞:污泥; 污泥摻燒; 含水率; 摻煤比;
隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,城市污水處理率逐漸提高,伴隨而來的污泥無害化問題日益突出。把污泥無害化、資源化、能源化為解決污泥處置問題提供了一種出路,同時也有利于循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展,是區(qū)域生態(tài)平衡的重要一環(huán)。污泥在生產(chǎn)過程以及后處理過程中會包含很多有機物,有機物中含有很多致病菌、微生物以及其他對人體有害的微生物。若對城市污泥不加以處理,直接排放,會對土壤、水體以及植被等造成非常嚴重的破壞。目前,處理污泥的方法主要有土地填埋、土地利用、污泥干燥、污泥焚燒、直接排海等。其中,直接排海的方式已經(jīng)逐漸被棄用。以焚燒為核心的處理方法是最為徹底的處理方法之一,這是由于焚燒能夠使污泥中所含有的有機物全部碳化并完全燃燒,完全處理掉其中的致病微生物,且污泥焚燒的處理速度快,不需要長期儲存;同時,污泥的焚燒還具有運輸距離短、減容效果明顯等特點。
現(xiàn)階段有很多學(xué)者利用熱重分析對污泥的各種物化性質(zhì)展開了研究。FONT R等人利用熱重分析研究了幾種不同污泥的熱重與熱解特性,得出不同種類的污泥由于其產(chǎn)地以及生產(chǎn)方式的不同,物化性質(zhì)以及熱重特性有著非常大的差別,不能單純的采用與煤粉相同的分析方法對不同種類的污泥進行分析。OTERO M等人通過研究干燥污泥與煤粉不同的摻混情況,得到在不同的摻混比下污泥與煤粉混合物的熱解與燃燒特性。NADZIA-KIEWICZ J通過熱重分析,研究污泥與煤粉混樣混合并進行摻燒的情況,得出污泥中所含有的物質(zhì)會對摻燒情況造成非常巨大的影響。在實際摻燒過程中,火力發(fā)電廠需要對污泥的摻燒比以及其含有的物質(zhì)進行嚴格的控制。
本文基于上述研究,采用摻燒含水率小于60%的污泥,且摻燒比例分別為0%、5%、10%、15%的方式進行試驗,研究此方式對150 MW燃煤鍋爐實際運行情況和污染物排放情況的影響并進行分析。
1 概述
1.1 城市污泥特性
某城市的污泥化驗結(jié)果如表1所示。
表1 某城市污泥化驗結(jié)果
1.2 引風(fēng)機及給煤機技術(shù)規(guī)范
引風(fēng)機及給煤機的相關(guān)技術(shù)規(guī)范如表2、表3和表4所示。
表2 引風(fēng)機設(shè)備規(guī)范
2 試驗分析
本次試驗由某煤矸石熱電有限責(zé)任公司擬協(xié)同政府環(huán)保部門,利用現(xiàn)有的4臺循環(huán)流化床鍋爐,焚燒來自于阜新、沈陽等污水廠氧化溝排出的經(jīng)過濃縮、投加PAM后壓濾形成的預(yù)脫水干化污泥,污泥含水率低于60%。利用鍋爐一次熱風(fēng)在磨煤機中將燃料進行加熱烘干后,再磨成煤粉,送入鍋爐燃燒。試驗分為無污泥摻燒、5%污泥摻燒、10%污泥摻燒等3種比例摻燒,對鍋爐燃燒穩(wěn)定性、飛灰和爐渣含碳量及污染物排放情況等指標進行分析。
2.1 對引風(fēng)機及給煤機出力的影響
引風(fēng)機額定功率是2500 kW,引風(fēng)機功率增加6%。若引風(fēng)機余量可以滿足增加6%的要求,則不需增容改造;反之,需進行引風(fēng)機增容改造。試驗結(jié)果如表1所示。
含水率60%的污泥是板塊壓濾機出口產(chǎn)品,平均分配到6臺給煤機中,則每臺給煤機出力增加6.75 t/h。給煤機額定功率是3 kW,功率增加16%,若給煤機余量可以滿足增加16%的要求則不需增容改造;反之,需進行給煤機增容改造。
根據(jù)對某公司引風(fēng)機及給煤機設(shè)備的設(shè)計參數(shù)校核及實際運行情況分析,以上設(shè)備的設(shè)計余量均能滿足污泥摻燒的要求。
2.2 對燃燒系統(tǒng)的影響
根據(jù)物料平衡,當摻燒含水率為60%的污泥且摻燒比例達到15%以上時,各項參數(shù)的計算結(jié)果如表5所示。
表5 物料及熱平衡計算
與燃煤相比,含水率60%的污泥熱值較低,含水量大,摻入鍋爐燃燒時會對鍋爐的燃燒系統(tǒng)產(chǎn)生影響,主要表現(xiàn)在對燃燒穩(wěn)定性和鍋爐效率方面的影響。
2.2.1 對燃燒穩(wěn)定性的影響
根據(jù)已有的同類項目試驗研究結(jié)果,當摻燒比例較小時,對爐內(nèi)的燃燒情況進行觀察可發(fā)現(xiàn),火焰均很明亮,燃燒穩(wěn)定,且差別不大;同時,混煤的燃料燃盡特性較好,其燃盡特性幾乎沒有改變;當鍋爐負荷不變時,爐膛溫度分布的曲線變化隨著摻燒污泥的比例逐漸升高。因此,摻燒比例盡量控制在一定范圍內(nèi)。
燃用設(shè)計煤種時,額定負荷下鍋爐燃煤量為115 t/h,燃煤低位發(fā)熱量為12.16 MJ/kg。根據(jù)工藝設(shè)計結(jié)果,當摻燒含水率60%的濕污泥且摻燒比例達15%時,摻燒污泥量為17.25 t/h,每小時補充熱量折算成標煤為337.45 kg/h。因此,摻燒污泥對密相區(qū)床溫影響不大,主要是爐膛出口的煙氣量增加,繼而攜帶的熱量增加,鍋爐效率降低。從熱值、水分、灰分或者硫份方面分析,摻燒后的物料在實際燃燒的燃料變化范圍以內(nèi),不會對鍋爐的穩(wěn)定燃燒產(chǎn)生影響。
2.2.2 對鍋爐效率的影響
根據(jù)設(shè)計煤質(zhì)數(shù)據(jù),全水分Mar為10.7%,收到基灰分Aar為45%。污泥的水分高達60%,所以當摻燒的污泥送入爐膛燃燒時,相當于增加了原煤的水分,排煙損失增大。絕干污泥的灰分與燃煤灰分相當,根據(jù)污水處理廠的污泥檢驗結(jié)果,灰分含量約為17%~33%。當摻燒17.25 t/h的濕污泥時,總灰分含量提高了3.55%~6.89%。初步估算,鍋爐效率會因此降低0.1%~0.2%。
摻燒污泥后,水分對鍋爐效率產(chǎn)生主要影響。經(jīng)過估算,摻燒污泥相當于每小時多摻燒水10.35 t。如果燃用實際煤種并摻燒污泥,滿負荷時相當于燃煤水分升高了約9%,增加吸熱量9890443 kJ/h,會對鍋爐效率產(chǎn)生一定影響。同時,污泥本身有一定的發(fā)熱量,摻燒17.25 t/h含水率為60%的污泥,也可以放出熱量。初步估算,鍋爐效率會因此降低0.2%~0.5%。
2.3 對粉煤灰綜合利用的影響
污泥焚燒所產(chǎn)生的焚燒灰具有較好的吸水性和凝固性,與粉煤灰的性質(zhì)相差不大,國外也有將污泥燃燒產(chǎn)物作為水泥原料進行利用的應(yīng)用實例。此外,摻燒污泥的比例不大,污泥燃燒后的灰在總灰量中占的比例很小,對粉煤灰的特性基本沒有影響。因此,摻燒城市污泥對粉煤灰的綜合利用影響不大。
考慮到污泥中含有較多的金屬物質(zhì),不同性質(zhì)的污泥中的重金屬含量相差很遠。污泥中的重金屬主要有Cu、Cd、Cr、Mn、Pb、Hg和Zn等。污泥中的重金屬主要以氧化物、氫氧化物、硅酸鹽和有機絡(luò)合物等形式存在,其次為硫化物。污泥摻入鍋爐燃煤中燃燒后,除Hg外,絕大部分重金屬保留在焚燒殘渣中。因此,必須對摻燒后的飛灰進行檢驗,觀察重金屬含量是否超標。
表6是中國華能集團清潔能源技術(shù)研究院有限公司對錫林浩特褐煤與城市生活污泥按75:25的摻燒比例進行試燒試驗后,飛灰和底渣中主要重金屬微量元素含量分析的結(jié)果。
由表6可以看出,摻燒污泥后,飛灰和底渣中重金屬微量元素的含量均低于《農(nóng)用粉煤灰中污染物控制標準》(GB 8173-1987)和《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002)中規(guī)定的重金屬元素排放限值。
根據(jù)已投產(chǎn)項目運行經(jīng)驗,由于摻燒量較大,當污泥和燃煤混合較好時,給煤系統(tǒng)不會出現(xiàn)堵煤現(xiàn)象;若混合不好,則給煤系統(tǒng)可能出現(xiàn)堵煤現(xiàn)象,需在運行中避免該現(xiàn)象的發(fā)生。根據(jù)華能萊蕪電廠的介紹,灰渣的正常銷售沒有因為摻燒污泥受到影響。
2.4 對煙氣排放的影響
煙氣排放物會隨污泥摻混量的變化而變化。隨著摻入污泥比例的增加,SO2、NOx、HCl和HF的排放濃度均有所增加。一般來說,HCl和HF的排放濃度都較低,不會對煙氣的排放指標產(chǎn)生影響。
表7是某清潔能源技術(shù)研究院有限公司對錫林浩特褐煤與城市生活污泥按75:25摻燒比例進行試燒試驗后,煙氣中二?f英含量分析的結(jié)果。
由表7可以看出,摻燒污泥后,煙氣中二?f英的含量均低于《生活垃圾焚燒污染控制標準》和《危險廢物焚燒污染控制標準》中規(guī)定的重金屬元素排放限值。
根據(jù)已投產(chǎn)項目運行經(jīng)驗,摻燒污泥后不會對電廠脫硫、脫硝和除塵設(shè)備的運行產(chǎn)生影響。經(jīng)過900℃左右的高溫燃燒,二?f英大部分已經(jīng)分解,煙氣中二?f英的含量可以滿足國家排放要求。
某300 MW燃煤電廠摻燒干化污泥后,上海城市建設(shè)設(shè)計研究總院對其產(chǎn)生的煙氣和飛灰中的重金屬及二?f英含量進行了測量,結(jié)果如表8和表9所示。
在摻燒10%污泥后的飛灰中,二惡英的濃度略有增加,從12.13 ng/kg增至16.0 ng/kg,但遠遠低于國家控制標準,摻燒后所產(chǎn)生的影響很小。
3 結(jié)論
1)從電廠運行角度來看,通過試驗可以得出150 MW鍋爐摻燒含水率為60%的城市污泥且摻燒比例達到15%時,對鍋爐的經(jīng)濟性會有較小的影響。通過調(diào)整鍋爐和輸煤系統(tǒng)的運行方式,不會對鍋爐運行的穩(wěn)定性、設(shè)備的安全性和環(huán)保參數(shù)造成影響。燃燒生成SO2和NOx的濃度呈現(xiàn)先略微上升后下降的趨勢,變化幅度較小,生成HF和HCl的濃度未發(fā)生明顯變化,生成的二?f英濃度有所增加,經(jīng)過廢氣處理設(shè)施處理后,其排放均符合相關(guān)標準。
2)利用好城市污泥摻燒,可以為社會提供后勤保障服務(wù),也改善和加強了服務(wù)區(qū)范圍以及處理生活垃圾的水平和能力,改善了城市的整體環(huán)境質(zhì)量,提升了城市形象,促進經(jīng)濟進一步繁榮。
3)從環(huán)境影響經(jīng)濟損益角度分析,污泥摻燒工程每小時節(jié)約煤量為40.41 t,每年節(jié)約原煤量為222261 t,每年節(jié)約燃料費用約4511萬元。因此,企業(yè)對污染源的治理有較好的環(huán)境效益和經(jīng)濟效益。
作者簡介: 隋尹(1982-),男,遼寧北鎮(zhèn)人,工程師。
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