某工業(yè)園區(qū)電鍍廢水處理工藝改造的實驗與探索
全康環(huán)保:摘 要: 為解決工業(yè)園區(qū)電鍍廢水處理后水質(zhì)未能達標排放的問題, 文章采用混凝沉淀―UF/ 超濾工藝取代原沙濾工段,進行了方案比選,研究了各改造工段的最佳運行參數(shù)和經(jīng)濟技術(shù)可行性。結(jié)果表明,當(dāng)混凝段PAC投加量為10mg / L,PAM 投加量為70mg /L ,UF工段運行壓力0.25MPa,透過率為0.8時,出水中Ni2+、CU2+ 、總Cr、Cr6+ 濃度分別 為0.35、0.38、0.42和0.22mg / L,改造成本僅增加0.8元/t;處理后水質(zhì)符合廣東省地方污染物排放和國家電鍍廢水處理標準中最嚴要求,改造工藝技術(shù)可行性較好。
建設(shè)生態(tài)文明是中華民族永續(xù)發(fā)展的千年大計,黨的十九大報告強調(diào),必須樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念,像對待生命一樣對待生態(tài)環(huán)境;廣東省是經(jīng)濟大省,電鍍行業(yè)發(fā)展非常迅猛,但電鍍廢水不達標排放現(xiàn)象時有發(fā)生,嚴重污染了區(qū)域和地方環(huán)境,有效地防治污染是建設(shè)幸福廣東的必然要求[1] ;珠海市某工業(yè)園擁有一批電鍍企業(yè),主要涉及鍍銅、鍍鎳、鍍鉻等電鍍工藝, 廢水含有大量的 CU2+ 、總Cr、Ni2+ 、Cr6+ ,經(jīng)過簡單的化學(xué)法處理之后,集中到該工業(yè)園污水處理站某一工段進行集中處理,由于該集中處理站工藝簡單、設(shè)備陳舊等原因,導(dǎo)致CU2+ 、總Cr、Ni2+ 等污染物未能達標排放;文章對該電鍍廢水處理 工藝,分析出水不達標的原因,以小試實驗的方式,探索改造廢水處理工段,使廢水達到廣東省地方標準《水污染物排放限值》 (DB / 26 - 2001) 和 《電鍍污染物排放標準》 (GB21900 - 2008)等兩者最嚴標準。
1 原工藝及存在問題
1.1 原有工藝
1.1.1 原有工藝流程
原廢水處理工藝流程,見圖1。
1.1.2 原工藝進水狀況
該工業(yè)園電鍍廠排放廢水,重金屬離子濃度很高,且酸性較強,具體水質(zhì)狀況,見表 1。
1.1.3 原工藝出水狀況
根據(jù)水處理站實測數(shù)據(jù),原廢水處理工藝長期穩(wěn)定運行的出水水質(zhì),見表2。出水中CU2+ 、Ni2+ 、總Cr等指標不能滿足廣 東省地方標準《 水污染物排放限值》(DB / 26 - 2001)和《 電鍍污染物排放標準》(GB21900 - 2008)等兩者最嚴標準;其中,Cr6+勉強達標。
1.2 存在問題
1.2.1 水質(zhì)波動較大
該廢水處理站進水水質(zhì)隨生產(chǎn)線生產(chǎn)產(chǎn)品的變化而變化,波動較大,水質(zhì)不穩(wěn)定。鍍銅、鍍鎳和鍍鉻業(yè)務(wù)量取決于市場的變化,從長期來看,各重金屬離子濃度隨業(yè)務(wù)量的改變而波動,增加了廢水的復(fù)雜程度。
1.2.2 進水水量超過設(shè)計規(guī)模
隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴大,廢水水量從120m3/d增長至240m3/d,但廢水處理站規(guī)模沒有隨之?dāng)U大,導(dǎo)致廢水處理站構(gòu)筑物容積不足,水力停留時間過短,處理效果變差。且場地有限,對升級改造無法提供更多的利用空間。
1.2.3 重金屬離子逃逸嚴重
原廢水處理工藝不能達標排放,主要是由于進水量超過負荷,且水質(zhì)波動較大,重金屬離子過濾效果差,導(dǎo)致的重金屬絮體或離子逃逸。
2 改造方案比選
2.1 方案比選
電鍍廢水處理一般采用物理處理、化學(xué)處理和生物處理等處理方法相結(jié)合的工藝,兼顧去除重金屬離子和有機物,常見的電鍍廢水處理工藝有:混凝沉淀―微濾/MF―反滲透/RO工藝,化學(xué)反應(yīng)―MBR工藝,化學(xué)反應(yīng)―混凝沉淀―UF/超濾。廢水處理工藝的選擇或改造,要針對既定的廢水水質(zhì)和原有工藝,既要考慮技術(shù)可行性,又要考慮經(jīng)濟可行性。
混凝沉淀―微濾/MF―反滲透/RO工藝能較好的滿足技術(shù)可行性的要求,出水水質(zhì)很好,但反滲透/RO膜組件本身價格昂貴,運行壓力較高,且容易污染,反清洗頻繁,處理成本較高[3]化學(xué)反應(yīng)―MBR工藝本身也具有較好的技術(shù)可行性,但由于原水COD較低,原處理工藝對有機物可以達標排放,無須選擇活性污泥工藝,且MBR工藝本身運行維護較為復(fù)雜[4]。因而化學(xué)反應(yīng)―混凝沉淀―UF/超濾具有更好的經(jīng)濟和技術(shù)可行性。
2.2 確定推薦方案
根據(jù)以上方案比選可知,選擇如下組合工藝:化學(xué)反應(yīng)―混凝沉淀―UF/超濾,見圖2。
原廢水處理工藝CU2+ 、Ni2+ 、總Cr均難以達標排放,尤其是總Cr,超標比較嚴重,主要原因有二,首先是還原池對Cr6+處理效果不理想,出水中殘留Cr6+平均接近0.5mg/L,據(jù)觀察發(fā)現(xiàn),并非加藥量不夠,而是因為混合手段比較原始,不能充分反應(yīng);其次是過濾效果不好,在混合反應(yīng)階段,加堿生成的Cr(OH)3沉淀顆粒極為細小,砂濾工段長期運行后截留效果有限,導(dǎo)致總Cr嚴重超標,CU2+ 、Ni2+等沉淀物也部分滲出,出水水質(zhì)常有超標現(xiàn)象。選擇化學(xué)反應(yīng)―混凝沉淀―UF/超濾改造工藝,可以有效解決以上兩方面的問題,在綜合反應(yīng)池后添加混凝工段,投加高分子有機和無機絮凝劑,有利于通過吸附架橋作用,保證總總Cr(OH)3、CU(OH)2、Ni(OH)2等沉淀物形成較大的絮體[5],沉淀分離后,再利用UF膜的超強過濾作用,攔截殘留的細小絮體和沉淀物,保證廢水達標排放。
2.3 實驗方法
以綜合反應(yīng)池出水后的處理工段改造為研究對象,在綜合反應(yīng)池后添加混凝工段,并將砂濾工段改成沉淀,其后增加超濾處理工段。研究探索改造工藝的技術(shù)可行性和操作參數(shù),及在原有工段操作條件不變的前提下,改造工藝對污染物的最佳去除效果。原工藝處理水量為10m3/h,實驗水規(guī)模為0.5m3/h,混凝-沉淀-UF等改造工段在實驗小試環(huán)境下開展研究與探索,以CU2+、總Cr、Ni2+去除效果為依據(jù),以最佳操作參數(shù)為研究對象,開展實驗研究。
3 結(jié)果與討論
3.1 混凝工段運行參數(shù)實驗
該電鍍廢水中的總Cr平均濃度高達135mg/L,pH2~4之間;經(jīng)化學(xué)還原后流入綜合反應(yīng)池,投加石灰量大概為100g/L。取化學(xué)反應(yīng)池后的出水0.5m3,先調(diào)整pH至6~9之間,進行混凝沉淀實驗,投加PAC和PAM,然后沉淀,探索最合適的投加量及對重金屬離子的最佳去除率。PAC投加量固定為10mg/L,隨著絮凝劑PAM投加量的不斷提高,沉淀池出水中重金屬離子的濃度不斷降低,見圖3。
由圖3可見,當(dāng)PAM加藥量達70mg/L時,出水中CU2+和Ni2+含量為0.45和0.47mg/L,基本滿足地方和行業(yè)排放標準,而總Cr進水為0.82mg/L,不能達標排放。Ni2+和CU2+形成的化學(xué)沉淀物為絮體狀,本身會產(chǎn)生沉淀物網(wǎng)捕作用,加入絮凝劑后,吸附架橋作用將進一步提高沉淀物的去除效果[6];而總Cr進水濃度比較高,形成的沉淀物分散且細小,加入絮凝劑后,起到了一定的去除效果,但出水中總Cr仍然超標,主要由逃逸的總Cr沉淀小顆粒引起,后續(xù)UF/超濾工藝可以較好的攔截該污染物。
3.2 UF/超濾工段運行參數(shù)實驗
超濾的孔隙為10nm左右,具有較好的攔截進水中懸浮顆粒物的作用。經(jīng)混凝沉淀之后,進水中的Ni2+、CU2+、總Cr等污染物的含量分別為0.45、0.47和0.82mg/L。采用聚酰胺材質(zhì)的超濾膜組件,在壓力為0.25MPa,調(diào)整出水開關(guān),使濾液透過率分別為0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,探索最佳的透過率。UF/超濾透過率對出水水質(zhì)的影響,見圖4。
由圖4可見,當(dāng)透過率為0.8左右時,Ni2+、CU2+、總Cr等污染物去除效果仍能維持在較好的水平,出水中Ni2+濃度為0.35mg/L,CU2+濃度為0.38mg/L,總Cr濃度為0.42mg/L,受制于混合效果的限制[7],出水殘留少量游離態(tài)的Ni2+、CU2+,且混凝沉淀階段去除效果較好,因而Ni2+、CU2+去除率僅分別為22.2%和19.1%,而總Cr的48.8%去除率,效果較好。當(dāng)透過率為0.9和1時,短期看仍有較好的出水水質(zhì),但過高的透過率會導(dǎo)致UF/超濾膜濃差極化嚴重,加快膜的老化,最終惡化出水水質(zhì),加快UF/超濾膜更換速率,提高廢水處理成本[8];最佳透過率為0.8左右。
3.3 結(jié)果對比分析
3.3.1 水質(zhì)結(jié)果分析
改造后的出水水質(zhì)對比,見表3。
從表3可看出,該改造工藝出水能較好滿足廣東省地方標準《水污染物排放限值》 (DB / 26 - 2001) 和 《電鍍污染物排放標準》 (GB21900 - 2008)等兩者最嚴標準,工藝技術(shù)可行。
3.3.2 經(jīng)濟分析
該改造工藝主要增加混凝反應(yīng)池,沉淀池,UF/超濾膜組件,見表4。
工藝主要運行成本來自于混凝池和沉淀池的基建成本,以及混凝劑投加,UF/超濾膜購置及維護費用,以及相關(guān)電費等,假設(shè)基建構(gòu)筑物使用壽命為20年,根據(jù)市場價格測算,運行成本增加0.8元/t;加上原化學(xué)處理段成本1.2元/t,廢水處理總成本為2元/t。
4 結(jié)論
(1)根據(jù)珠海市某工業(yè)園區(qū)電鍍廢水處理工藝及進水水質(zhì)現(xiàn)狀,采用混凝沉淀―UF/超濾,取代原沙濾工段,能夠使得出水滿足排放要求,工藝技術(shù)可行性較好。
(2)當(dāng)混凝段PAC投加量為10mg/L,PAM投加量為70mg/L,UF/超濾工段運行壓力0.25MPa,透過率為0.8時,改造工藝出水Ni2+、CU2+、總Cr濃度為0.35、0.38、0.42mg/L,滿足排放要求。
(3)工藝改造后,運行成本每天增加0.8元/t,總運行成本2元/t,經(jīng)濟可行性較好。
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