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印染廢水出水COD提標(biāo)改造工藝

2021-12-25 16:24:12 3

  近年來,由于紡織印染工藝的快速發(fā)展及后整理技術(shù)的進(jìn)步,新型助劑等難生化降解的有機(jī)物被大量引入印染廢水。同時由于國家“十三五”規(guī)劃對印染行業(yè)節(jié)水的要求,使污水廠最終排放水中難降解有機(jī)物濃度提高。目前常規(guī)采用的物化與生化相結(jié)合的處理工藝勉強可滿足舊標(biāo)準(zhǔn)的要求,直接排放出水CODCr基本能穩(wěn)定在100mg/L左右,但新標(biāo)準(zhǔn)表3要求直接排放出水CODCr穩(wěn)定在60mg/L以下,需要引進(jìn)新工藝對污染物進(jìn)一步處理。介紹了某公司印染廢水提標(biāo)改造工程,通過對二沉池出水進(jìn)行高級催化氧化處理,提高二級出水的可生化性,再通過曝氣生物濾池(BAF)進(jìn)一步將有機(jī)物降解,從而達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)表3中CODCr的排放要求。

  1、廢水來源

  該企業(yè)印染廢水的來源主要有退漿廢水、煮煉廢水、漂白廢水、染色廢水、絲光廢水、印花廢水和洗水廢水。各類印染廢水所含污染物質(zhì)主要有天然有機(jī)物質(zhì)(天然纖維所含的蠟質(zhì)、膠質(zhì)、半纖維素、油脂等)及人工合成有機(jī)物質(zhì)(染料、助劑、漿料等)。該企業(yè)處理水量為24000m3/d,廢水處理后直接排放到環(huán)境中。企業(yè)產(chǎn)生的廢水水質(zhì)及《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4287―2012)中對直接排放CODCr、BOD5及色度的限值如表1所示。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  2、工程概況

  2.1 污水廠提標(biāo)改造前狀況

  污水廠現(xiàn)工藝流程見圖1。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  污水廠處理系統(tǒng)處理量為24000m3/d,由2套處理量為12000m3/d的系統(tǒng)并聯(lián)組成。2套系統(tǒng)的工藝及尺寸相同,其中調(diào)節(jié)池尺寸為75.3m×26.3m×5.7m,采用攪拌機(jī)進(jìn)行水質(zhì)混合,混凝沉淀池尺寸為49.1m×7.7m×4.6m,水解酸化池的尺寸為49.1m×24.7m×6.0m,接觸氧化池的尺寸為49.1m×25.9m×5.75m,水解酸化池和接觸氧化池為2列并聯(lián)推流式反應(yīng)池,二沉池為并聯(lián)的2座輻流沉淀池,尺寸為D12m×6.8m。

  污水廠提標(biāo)改造前采用傳統(tǒng)的物化+生化+物化的常規(guī)處理工藝,印染廢水中的懸浮物、膠體態(tài)有機(jī)污染物及大分子的染料可通過混凝沉淀去除一部分,一部分CODCr、SS及色度得到去除,減輕生物處理負(fù)荷。難降解的有機(jī)物經(jīng)過水解酸化后生成小分子有機(jī)酸或有機(jī)醇,同時含偶氮鍵的染料分子在水解酸化的過程中發(fā)生偶氮鍵發(fā)色基團(tuán)的斷裂,之后出水進(jìn)入接觸氧化池,在好氧菌的作用下,大量有機(jī)物分子被快速氧化分解,CODCr得以大幅降低,向二沉池中通過投加藥劑控制出水懸浮物及總磷,最終出水CODCr可穩(wěn)定在90mg/L左右,出水指標(biāo)都可以控制在GB4287―2012中表1的要求。

  常規(guī)工藝在一般情況下,只要保證較好的混凝沉淀分離效果,并有足夠的水解酸化和好氧反應(yīng)停留時間,出水CODCr基本可達(dá)到GB4287―2012中表1的要求,但與表3的要求還相差很遠(yuǎn)。

  2.2 污水廠提標(biāo)改造后狀況

  傳統(tǒng)的生物技術(shù)難以滿足新排放標(biāo)準(zhǔn)中對CODCr的要求。高級氧化、高效生物法和活性炭吸附可用于難降解低濃度廢水的深度處理。Fenton反應(yīng)是成熟的深度處理方法與技術(shù),但Fenton試劑pH調(diào)節(jié)范圍大,酸堿用量大,污泥產(chǎn)量高,在深度處理工程實踐中應(yīng)用價值有限;單獨使用臭氧氧化去除CODCr運行成本高,臭氧不能承擔(dān)主要去除CODCr的任務(wù),需要與其他工藝相結(jié)合。膜生物反應(yīng)器(MBR)是集高效膜分離技術(shù)和微生物降解作用于一體的生化反應(yīng)系統(tǒng),其通過膜的高效截留分離功能提高反應(yīng)器中活性污泥的濃度,從而提高處理裝置的容積負(fù)荷,實現(xiàn)將難降解大分子有機(jī)物質(zhì)截留在反應(yīng)器中不斷反應(yīng)和降解的過程,但MBR能耗高,對印染廢水色度去除效果不佳;曝氣生物濾池(BAF)是在生物濾池和普通快濾池的基礎(chǔ)上通過強化人工曝氣而發(fā)展起來的高效低耗污水處理技術(shù),適用于處理低濃度、難降解有機(jī)廢水。目前越來越多的研究傾向于采用高級氧化與生化聯(lián)用技術(shù)處理生物難降解的工業(yè)廢水,先通過高級氧化提高廢水可生化性,然后再用生物技術(shù)進(jìn)一步降解。

  該企業(yè)對原系統(tǒng)二沉池出水進(jìn)行深度處理,選擇臭氧催化氧化對廢水進(jìn)行預(yù)處理,臭氧對印染廢水色度有很好的去除效果,同時可以將大分子物質(zhì)降解為相對質(zhì)量較小的物質(zhì),使出水BOD5/CODCr提高,再經(jīng)過曝氣生物濾池過濾進(jìn)行深度處理。提標(biāo)改造后的工藝流程見圖2。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  臭氧催化氧化接觸池的尺寸為27.5m×10.4m×8.0m,空床停留時間為90min,催化劑為重金屬燒結(jié)陶粒,粒徑為3~5mm,填料高度為1.5m。BAF尺寸為8.0m×8.0m×6.5m,均勻分布并列8格,濾料為普通陶粒,粒徑為3~5mm,填料高度為3.0m,接觸時間為90min,氣水比為4.7∶1。

  3、結(jié)果與討論

  3.1 污染物去除情況

  污水廠提標(biāo)系統(tǒng)的處理水量、各段CODCr和色度的去除情況見圖3~圖5。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  2015年3月至2015年6月,提標(biāo)系統(tǒng)處理水量在19150~26414m3/d,平均處理量為23381m3/d。提標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)水CODCr為72.3~106.9mg/L,平均為87.3mg/L,臭氧接觸池出水CODCr為58.8~78.8mg/L,平均為68.9mg/L,BAF出水CODCr為33.4~48.6mg/L,平均為40.8mg/L,臭氧將大分子物質(zhì)降解成小分子物質(zhì)后,大部分污染物通過BAF生化作用去除;提標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)水平均色度為30倍,經(jīng)過臭氧處理后色度平均為6倍,臭氧對色度的平均去除率為80%,這是因為經(jīng)過臭氧高級氧化后,芳香族化合物上的偶氮雙鍵顯色基團(tuán)被打斷。臭氧接觸池出水色度與最終出水色度相同。

  由圖3~圖5可以看出,污水廠提標(biāo)出水在較大的CODCr和色度波動的情況下,能夠穩(wěn)定保持出水CODCr在50mg/L以下,達(dá)到GB4287―2012中表3所要求的限制,出水色度穩(wěn)定在4~8倍。

  3.2 臭氧投加濃度與CODCr和色度的去除率關(guān)系

  在臭氧接觸氧化池中不同臭氧投加濃度的條件下,CODCr和色度的去除率情況見圖6。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  由圖6可以看出,臭氧投加質(zhì)量濃度在18.4~38.8mg/L,此投加濃度區(qū)間內(nèi)的波動對出水CODCr及色度影響不大,但當(dāng)臭氧投加質(zhì)量濃度超過30.0mg/L后,對提高色度及CODCr去除率沒有明顯效果,因此建議臭氧投加質(zhì)量濃度控制在18.4~30.0mg/L。

  4、經(jīng)濟(jì)效益分析

  污水廠提標(biāo)系統(tǒng)運行成本主要為藥劑費和電費。藥劑費來自液氧源費用;電費包括臭氧發(fā)生器電費、臭氧接觸池及BAF曝氣風(fēng)機(jī)電費、臭氧接觸池及BAF反洗風(fēng)機(jī)電費。其中,液氧源價格為800元/t,電費為0.67元/(kW?h)。在設(shè)計進(jìn)水CODCr分別為≤90、90~100、100~110mg/L條件下,將出水控制在50mg/L以下的運行成本分別為0.63、0.64、0.66元/t。

  以設(shè)計進(jìn)水CODCr90~100mg/L為例,臭氧投加質(zhì)量濃度平均約為25mg/L,其中藥劑費為0.20元/m3,電費成本見表2。

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  對于常規(guī)處理后的印染廢水(平均CODCr為100mg/L),采用硅藻土與活性炭配比為3∶1的吸附劑進(jìn)行深度處理,投加質(zhì)量濃度為0.33g/L,CODCr和色度的去除率可分別達(dá)到48%和75%,出水CODCr為50mg/L左右,色度為20倍,噸水處理費用為1.58元;對于經(jīng)過酸化水解處理后的印染廢水(平均CODCr500mg/L),采用MBR法進(jìn)行深度處理,CODCr和色度的去除率可分別達(dá)到90%和100%,出水CODCr為50mg/L以下,噸水處理費用為1.80元。在Fenton法深度處理印染廢水的研究中,將pH控制在4.0,七水合硫酸亞鐵投加質(zhì)量濃度為900mg/L,30%的H2O2投加量為1.5mL/L,在此條件下因藥劑產(chǎn)生的運行成本達(dá)到2.5元/m3以上。本項目采用臭氧催化氧化與BAF聯(lián)合處理的工藝,運行過程無二次污染,發(fā)揮了臭氧提高可生化性及BAF高效處理低污染廢水的優(yōu)勢。其運行成本明顯低于吸附工藝、MBR工藝及Fenton高級氧化工藝。

  5、結(jié)論

  (1)采用臭氧催化氧化-BAF組合工藝可有效對印染廢水二級出水進(jìn)行深度處理,臭氧可去除污水中的部分CODCr,同時提高出水的可生化性,再經(jīng)BAF處理后CODCr可穩(wěn)定降到50mg/L以下。臭氧對色度有很好的去除效果,平均色度由30倍降低至6倍,經(jīng)過BAF后色度沒有變化。提標(biāo)系統(tǒng)出水CODCr和色度均可達(dá)到GB4287―2012中表3的標(biāo)準(zhǔn)。

  (2)提標(biāo)系統(tǒng)臭氧投加質(zhì)量濃度建議為18.4~30.0mg/L,超過30.0mg/L后對提高色度及CODCr去除率沒有明顯效果。

  (3)臭氧催化氧化-BAF組合工藝噸水運行費用主要為液氧源費用和電費,在滿足二級出水CODCr穩(wěn)定降低到50mg/L以下時,噸水運行成本低于0.7元。(來源:廣東溢達(dá)紡織有限公司)

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