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礦山酸性廢水中和處理工藝

2021-12-25 16:24:18 4

  某銅礦采用浮選技術與生物冶金技術處理含銅礦石。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴大,銅礦石品位的下降,廢石產(chǎn)出量逐年上升,在細菌、大氣和雨水的作用下,含銅、鐵酸性硐坑水量也呈上升趨勢,且濕法冶金萃取過程也會排放大量酸性萃余液。目前,環(huán)保車間采用傳統(tǒng)一段石灰中和工藝處理上述2種酸性廢水。從長期的生產(chǎn)實踐看,該工藝存在石灰耗量大、中和污泥因粒度微細而沉降困難、處理系統(tǒng)易結垢等問題。

  高濃度泥漿法(HighDensitySludgeProcess,簡稱HDS)作為傳統(tǒng)石灰中和法的替代工藝,在國外已廣泛應用。與傳統(tǒng)石灰中和工藝相比,該工藝優(yōu)勢明顯,主要表現(xiàn)在:①污泥回流使得中和渣中殘留的未反應的中和藥劑再次參與反應,從而可降低中和藥劑用量;②污泥的多次循環(huán)使中和渣出現(xiàn)粗顆粒化、晶體化現(xiàn)象,有利于加速絮體沉降,提高濃密系統(tǒng)的處理能力;③回流底泥中的顆粒物可成為新生成物附著、沉積的載體,從而大大降低設備和管路的結垢速度。

  本研究將采用HDS工藝處理目前環(huán)保車間的酸性廢水,以期解決現(xiàn)場所存在的一系列問題。

  1、廢水樣

  試驗用廢水樣取自某銅礦環(huán)保車間,pH=1.20,明顯超出排放標準(pH=6~9),主要成分見表1。

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

  從表1可看出,廢水樣中Fe含量較高,達10.14g/L;Cu、Zn含量均超過《GB8978-1996污水綜合排放標準》一級標準要求(其中Cu0.5mg/L,Zn2.0mg/L)。

  2、試驗藥劑、儀器及方法

  2.1 試驗藥劑及儀器

  (1)試驗藥劑。

  氧化鈣為分析純試劑;陰離子型絮凝劑愛森05E為工業(yè)品,分子量約為1500萬,離子度為5%。

  (2)試驗儀器。

  JJ3000型電子天平, pHS-3D型pH計, HACH2100Q便攜式濁度計, BT-9300S激光粒度分布儀,電熱恒溫鼓風干燥箱,JJ-1精密??力電動攪拌器, SHZ-D(Ⅲ)循環(huán)水式真空泵。

  2.2 試驗方法

  (1)氧化鈣中和法造沉淀污泥過程:稱取一定質量的氧化鈣,按質量濃度10%的比例稱取一定質量的水,兩者混合后消化一段時間,得到質量濃度10%的石灰乳。將配制好的石灰乳一次性加入廢水樣中,用pH計監(jiān)測料漿pH值隨時間的變化過程;反應75min后,從中抽取500mL料漿置于量筒中,加入10mg/L絮凝劑并攪拌均勻后進行沉降試驗,記錄絮凝物高度隨時間的變化過程。沉降2h后,虹吸去除上清液,得到沉淀污泥。

  (2)沉淀污泥的回流過程:從沉淀污泥中按一定比例稱取污泥,在攪拌條件下加入酸性廢水中,反應一定時間后加入一定質量的石灰(已先配制成質量濃度10%石灰乳),反應75min后,從中抽取500mL料漿置于500mL量筒中,加入10mg/L絮凝劑并攪拌均勻后進行沉降試驗。

  (3)重復多次污泥回流,考察回流次數(shù)對污泥沉降效果及上清液成分的影響。

  (4)測定沉降后上清液的pH及SO2-4、Cu、Zn、Fe、Al含量。

  3、試驗結果及討論

  現(xiàn)場要求中和后的料漿pH≥6后送尾礦庫儲存,所對應的現(xiàn)場一級中和攪拌處理時間為16.7min,二級中和攪拌處理時間為56.5min,中和處理總時間為73.2min?;诖?,本研究模擬工業(yè)生產(chǎn)過程,設計廢水中和處理75min時的料漿pH>6,以此確定工藝參數(shù)。

  3.1 氧化鈣用量試驗

  氧化鈣用量試驗固定氧化鈣消化時間為30min,攪拌速度為350r/min,試驗結果見圖1。

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  由圖1可以看出:①石灰乳剛加入時,料漿pH急劇升高;繼續(xù)延長反應時間,礦漿pH升高趨緩。②氧化鈣用量增大,相同反應時間內(nèi)料漿pH值越高。綜合考慮效率與用量因素,確定氧化鈣用量為24g/L。

  3.2 氧化鈣消化時間試驗

  氧化鈣消化時間試驗固定氧化鈣用量為24g/L,攪拌速度為350r/min,試驗結果見圖2。

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  由圖2可以看出:隨著氧化鈣消化時間的延長,相同中和時間下的料漿pH值上升越快。這主要是由于消化時間越長,氧化鈣與水反應越充分,生成的氫氧化鈣越多,中和酸性廢水的反應越充分。若氧化鈣消化時間不足,未反應的氧化鈣顆粒與酸性水反應時形成的硫酸鈣包裹于顆粒表面,阻礙了顆粒內(nèi)部的氧化鈣與酸性水的接觸反應。綜合考慮,確定氧化鈣的消化時間為20min。

  3.3 攪拌速度試驗

  攪拌速度試驗固定氧化鈣用量為24g/L,消化時間為20min,試驗結果見圖3。

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  由圖3可以看出:提高攪拌速度有利于料漿的中和,因此,確定攪拌速度為400r/min。

  3.4 污泥回流試驗

  3.4.1 污泥回流比例試驗

  以氧化鈣用量為24g/L,消化時間為20min,攪拌速度為400r/min,中和處理廢水樣75min后再沉淀2h,吸出上清液,取一定量的污泥回流處理廢水樣,污泥回流比例對料漿pH值影響試驗結果見圖4,污泥回流中和75min情況下的上清液成分分析結果見表2。

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  從圖4可以看出,污泥回流比例越大,相同時間內(nèi)料漿的pH值越高,表明回流污泥中未反應的氧化鈣顆粒繼續(xù)與廢水中的酸反應,引起料漿pH值的升高;污泥回流比例超過40%后再增大回流量,料漿pH相差很小;回流污泥與廢水中酸的反應主要發(fā)生在前5min,5min后幾乎不再影響料漿的pH值。

  從表2可以看出,隨著污泥回流比例的增大,中和后液中SO42-、Fe、Al濃度降低較明顯;Cu、Zn離子濃度幾乎沒有變化與其形成沉淀所要求的pH值較高有關。

  污泥中未反應的氧化鈣在污泥回流過程中可被再次利用,從而提高氧化鈣的利用率。但是,回流比例過大會增加系統(tǒng)的負荷,降低系統(tǒng)的處理能力。綜合考慮,確定污泥的回流比例為40%,反應時間為5min。

  3.4.2 污泥回流對氧化鈣用量的影響

  在污泥回流比例為40%、反應5min后,再加入消化時間為20min的石灰乳,在攪拌速度為400r/min情況下,污泥回流對氧化鈣用量影響試驗結果見圖5。

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  從圖5可以看出,氧化鈣用量越大,料漿pH上升速度越快,相同反應時間內(nèi)料漿的pH值越高;當氧化鈣用量為22.2g/L時,反應75min后料漿的pH滿足>6的試驗設計要求。因此,確定氧化鈣用量為22.8g/L,與污泥不回流相比氧化鈣用量減少了7.5%。

  3.4.3 污泥回流次數(shù)對氧化鈣用量的影響

  以3.4.2節(jié)確定條件下的污泥進行回流(第2次污泥回流)試驗,回流比例為40%,反應5min后,再加入消化時間為20min的石灰乳,在攪拌速度為400r/min情況下,污泥回流對氧化鈣用量影響試驗結果見圖8;以此類推進行第3、4、5次回流試驗,結果見圖6~9。

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  從圖6~9可以看出,第2次污泥回流情況下氧化鈣用量為22.0g/L即可滿足反應75min料漿pH>6的要求;第3~5次污泥回流不再能進一步降低氧化鈣的用量。

  3.5 絮凝沉降試驗

  從上述各確定試驗條件下得到的中和料漿中各取500mL,分別加入10mg/L的絮凝劑愛森05E,攪拌均勻后沉降75min時的污泥及上清液指標見表3,沉降曲線見圖10。

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  從圖10可以看出,在初始沉降高度相同的情況下,隨著沉降時間的延長,污泥的沉降速度逐漸變慢;總體上說,污泥的回流有利于加速沉降,污泥回流1次增至5次,初期沉降速度反而略有減緩,但后期沉降速度略有提高;隨著污泥回流次數(shù)的增加,沉降終點的污泥體積先明顯減少后趨于穩(wěn)定。

  從表3可以看出:①隨著污泥回流次數(shù)的增加,污泥固含量升高,新生污泥干重穩(wěn)定但濕重下降,表明污泥的沉降性更好,有利于污泥濃度的提高;回流污泥濕重的減少有利于降低后續(xù)處理負荷、提高系統(tǒng)處理能力。②污泥的回流會導致上清液金屬離子濃度的小幅上升,但與原廢水相比金屬離子濃度下降顯著,不影響中和廢水的尾礦庫儲存。

  污泥回流后顯著提高了中和反應的沉降顆粒核心的數(shù)量和粒徑,進而提高了絮凝劑與污泥顆粒碰撞幾率,促進絮凝劑對污泥顆粒的網(wǎng)捕、橋連作用,提高單位絮體的質量,從而提高沉降速度和密實程度。

  污泥回流,在減少氧化鈣用量的同時也減少了石灰乳添加引入的水量;另一方面提高了污泥的濃度,在新生成污泥干重基本不變情況下,固含量提高導致新生成污泥濕重顯著減少,而新生成污泥濕重的減少又進一步減少了回流污泥的濕重。

  4、結論

  (1)某銅礦環(huán)保車間的廢水在氧化鈣用量為24g/L、氧化鈣消化時間為20min、攪拌速度為400r/min情況下中和反應75min,料漿的pH>6,滿足送尾礦庫儲存的要求。

  (2)料漿pH>6情況下的污泥回流比例在40%情況下,氧化鈣用量降至22.0g/L就可將廢水的pH調(diào)至6以上,滿足送尾礦庫儲存的要求。

  (3)污泥的回流不僅可以充分利用其中未反應的氧化鈣,減少新添氧化鈣的用量,還可以改善污泥的沉降性能、提高污泥的固含量,有利于尾礦庫回水的澄清。(來源:廈門紫金礦冶技術有限公司,紫金礦業(yè)集團股份有限公司低品位難處理黃金資源綜合利用 國家重點實驗室)

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