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高濃度染料廢水處理工藝

2021-12-25 16:24:48 11

  1、工程概況

  江蘇某化工有限公司主要采用化學(xué)合成工藝生產(chǎn)發(fā)散性染料等產(chǎn)品。由于生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量的高COD、高氨氮和高色度廢水,如果處理不達(dá)標(biāo)將會(huì)對(duì)周?chē)h(huán)境造成嚴(yán)重污染。該公司已建一座3000m3/d的廢水處理站,但由于該廠產(chǎn)量增加及染料產(chǎn)品變化,產(chǎn)生的廢水污染物濃度升高,原有工藝處理能力和效果有限,無(wú)法達(dá)到排放要求。

  根據(jù)該公司提供的資料,廢水水量、水質(zhì)及排放要求見(jiàn)表1。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  原工藝流程見(jiàn)圖1。原工藝是將高濃度廢水與低濃度廢水混合后進(jìn)行處理,致使后續(xù)工藝的有機(jī)負(fù)荷承載過(guò)大,同時(shí)該廢水的COD、氨氮很高,現(xiàn)有的處理工藝無(wú)法使出水水質(zhì)達(dá)到接管標(biāo)準(zhǔn)。染料廢水可生化性差,原有的生化系統(tǒng)處理效果不明顯,故需進(jìn)行升級(jí)改造。改造后工藝流程見(jiàn)圖2。

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  改造后的工藝流程適應(yīng)性更強(qiáng),耐沖擊負(fù)荷更大,經(jīng)過(guò)高級(jí)氧化與物化處理后的高濃度染料廢水的可生化性提高,同時(shí)也減小了對(duì)后續(xù)生化系統(tǒng)的沖擊負(fù)荷。

  相較于原有工藝單一的廢水收集處理方式,改造后采用分質(zhì)分流的收集處理方式。同時(shí)將部分高濃度的含氮廢水預(yù)先采用脫氨膜系統(tǒng)處理,可將染料廢水的氨氮降至100mg/L以下,混合后的廢水經(jīng)過(guò)氨吹脫法和硝化反硝化處理后,其氨氮能達(dá)到出水標(biāo)準(zhǔn)。混合后的高濃度廢水再經(jīng)過(guò)鐵碳微電解和芬頓反應(yīng)高級(jí)氧化進(jìn)行預(yù)處理,相對(duì)改造前的鐵碳芬頓池,改造后的鐵碳芬頓池更換了新的鐵碳填料和鐵碳比,并通過(guò)小試計(jì)算出了芬頓反應(yīng)中FeSO4和H2O2的最佳投加比例。改造后的前段預(yù)處理工藝對(duì)COD的去除率比原工藝提高了30%,極大地緩解了后續(xù)生化系統(tǒng)的處理壓力。

  改造后的生化系統(tǒng)采用厭氧+缺氧+厭氧+兩級(jí)好氧的工藝組合方式。由于分散性染料在水中呈溶解度極低的非離子狀態(tài),且廢水可生化性極差,故現(xiàn)有工藝選擇ABR+微氧池+UASB的厭氧工藝組合,以加強(qiáng)其厭氧作用,強(qiáng)化水解酸化效果,提高廢水可生化性,以利于后續(xù)好氧處理。相較于原工藝的A/O生化系統(tǒng),改造后的生化系統(tǒng)對(duì)COD的去除率提高了50%。同時(shí),為使好氧池出水指標(biāo)進(jìn)一步降低,在末端采用了后芬頓+UV紫外催化氧化的深度處理工藝,保證出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。

  2、改造后的構(gòu)筑物及主要設(shè)備參數(shù)

  改造后的構(gòu)筑物及主要設(shè)備參數(shù)見(jiàn)表2。

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  3、實(shí)際運(yùn)行結(jié)果及分析

  3.1 主要反應(yīng)器的運(yùn)行效果

 ?、貯BR反應(yīng)器經(jīng)過(guò)2個(gè)月的調(diào)試運(yùn)行后,ABR反應(yīng)器的出水趨于穩(wěn)定,其對(duì)COD的去除效果如圖3所示。

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  ABR反應(yīng)器由3個(gè)串聯(lián)的ABR罐構(gòu)成,為了減少進(jìn)水中有毒物質(zhì)對(duì)微生物的毒害作用,通過(guò)污泥回流使ABR罐3的污泥回流到罐1。接種污泥來(lái)自江蘇某污水處理廠的厭氧顆粒污泥,其接種量控制在30gVSS/L左右。在實(shí)際運(yùn)行中,將ABR進(jìn)水COD穩(wěn)定在5000mg/L左右,NH3-N控制在500mg/L以下,罐內(nèi)水溫控制在35~36℃,pH值控制在7.0~8.0。由于該廢水中磷酸鹽濃度較低,為了保證進(jìn)水營(yíng)養(yǎng)元素比例均衡,需按C∶N∶P=200∶5∶1的比例人工投加Na3PO4。由于該廠進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)較大,導(dǎo)致ABR進(jìn)水水質(zhì)不太穩(wěn)定,其COD波動(dòng)范圍為4000~5500mg/L,COD去除率穩(wěn)定在20%~35%。該ABR反應(yīng)器的良好運(yùn)行很好地緩解了后續(xù)處理工藝的有機(jī)負(fù)荷,并提高了廢水的可生化性。

 ?、赨ASB反應(yīng)器

  該工藝的UASB反應(yīng)池由2組反應(yīng)器并聯(lián)而成,接種污泥來(lái)自江蘇某同類染料廠的UASB反應(yīng)器排出的新鮮顆粒污泥。在調(diào)試過(guò)程中,當(dāng)可降解污泥負(fù)荷率達(dá)到0.3kgCOD/(kgVSS?d)時(shí),顆粒污泥開(kāi)始形成,此時(shí)將污泥負(fù)荷率提高到0.6kgCOD/(kgVSS?d)有利于顆粒污泥的加速形成。在運(yùn)行維護(hù)過(guò)程中,將COD保持在4000mg/L左右,氨氮濃度<350mg/L。圖4是UASB反應(yīng)池在2017年11月的水質(zhì)數(shù)據(jù)。從圖4可知,UASB反應(yīng)器的出水COD保持在2400~3200mg/L,其對(duì)COD的去除率為16%~30%。隨著處理工藝流程的變長(zhǎng),容易被微生物利用的有機(jī)物也變少,相較于ABR反應(yīng)器,UASB對(duì)COD的去除率有所下降。

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 ?、蹆杉?jí)好氧曝氣池

  接種污泥來(lái)自某生活污水處理廠的好氧剩余污泥,在調(diào)試期間往好氧池加滿沉淀池的澄清液,同時(shí)投加適量面粉。為保證好氧微生物所需的代謝營(yíng)養(yǎng)元素,按C∶N∶P=100∶5∶1的比例投加Na3PO4。加泥后每次悶曝0.5d,悶曝3d后連續(xù)小水量進(jìn)水,每次提高污泥負(fù)荷20%,直至設(shè)計(jì)負(fù)荷。

  在經(jīng)過(guò)大半年的運(yùn)行后,好氧池的污泥流失比較嚴(yán)重,為了保證好氧池的正常運(yùn)行,又進(jìn)行了第二次接種,總共向2座好氧池投加了100t生活污水處理廠的新鮮污泥。在經(jīng)過(guò)一個(gè)月的運(yùn)行后,好氧池1的污泥沉降比(SV30)從5%上升到25%,好氧池2的SV30則穩(wěn)定在30%~40%,且污泥由暗黑色變成黃褐色并伴有大量菌膠團(tuán)。為了保證好氧池的污泥正常生長(zhǎng),控制好氧池1的DO值在2.0mg/L左右,好氧池2的DO為2.0~4.0mg/L,污泥回流比為75%,MLSS穩(wěn)定在3500mg/L。圖5是2017年11月好氧系統(tǒng)的運(yùn)行效果。好氧池2的出水COD為1200~1500mg/L,兩級(jí)好氧池對(duì)COD的去除率保持在50%左右。

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  3.2 組合工藝的運(yùn)行效果

  該工程于2017年初開(kāi)始調(diào)試,已正常運(yùn)行一年多。該組合工藝運(yùn)行效果良好,出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到園區(qū)納管要求。2018年3月的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。

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  由表3可知,進(jìn)水的污染物濃度很高,但經(jīng)過(guò)鐵碳芬頓、混凝沉淀、ABR、UASB反應(yīng)器和兩級(jí)生化曝氣池處理和末端深度處理后,其出水水質(zhì)趨于穩(wěn)定,證明該高級(jí)氧化+物化+生化+高級(jí)氧化的組合工藝抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)。鐵碳芬頓+混凝沉淀對(duì)COD的去除效果很好,能使COD為10000mg/L左右的進(jìn)水經(jīng)其預(yù)處理后,COD穩(wěn)定在5000~6000mg/L。在未安裝脫氨膜系統(tǒng)對(duì)超高氨氮車(chē)間廢水預(yù)處理之前,其進(jìn)水氨氮濃度能達(dá)到1500mg/L左右,而通過(guò)對(duì)超高氨氮廢水預(yù)處理之后,進(jìn)水氨氮濃度可穩(wěn)定在600~800mg/L。除了氨吹脫系統(tǒng)、生化系統(tǒng)和高級(jí)氧化系統(tǒng)對(duì)氨氮去除發(fā)揮主要作用外,為了保證出水氨氮達(dá)標(biāo),實(shí)際運(yùn)行時(shí)在三沉池出水中按0.2%的比例投加次氯酸鈉,以保證出水氨氮<40mg/L。該染料廢水TP濃度很低,不含有機(jī)磷,為保證生化效果,在ABR反應(yīng)器和好氧池中按比例人工投加磷酸三鈉,且廢水中的含磷物質(zhì)在整個(gè)工藝中處于低水平,并可被厭氧菌和好氧菌消耗利用,三沉池出水TP穩(wěn)定在1mg/L以下。整套工藝對(duì)COD的去除率穩(wěn)定在92%以上,對(duì)氨氮的去除率保持在95%以上,出水pH值也穩(wěn)定在7左右。出水各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到園區(qū)污水處理廠的接管標(biāo)準(zhǔn)。

  4、運(yùn)行中的問(wèn)題及分析

 ?、俜翌D池藥劑比例的投加控制。

  通過(guò)小試確定硫酸亞鐵和雙氧水的最佳投加比例,但在運(yùn)行中由于人工控制流量誤差很大,過(guò)量雙氧水流入中和沉淀池會(huì)產(chǎn)生大量氣泡,影響沉淀效果。在生產(chǎn)中,將硫酸亞鐵投加量在計(jì)算比例基礎(chǔ)上適量增加,以消耗過(guò)量的雙氧水。

  ②好氧池1中DO的控制。

  由于好氧池1直接受到UASB出水的厭氧沖擊,導(dǎo)致好氧池DO一直處于2.0mg/L左右,且風(fēng)機(jī)耗能比較大。若將好氧池1改造為缺氧池,與好氧池2構(gòu)成A/O一體池,不僅可以去除COD,也可以強(qiáng)化脫氮效果。

 ?、凵到y(tǒng)的可生化性利用問(wèn)題。

  隨著工藝鏈的延長(zhǎng),微生物易降解的有機(jī)物變少,導(dǎo)致兩級(jí)生化曝氣池生化去除效果不是特別高,為了提高廢水可生化性,建議將后芬頓系統(tǒng)設(shè)置在好氧池2前端。

  5、經(jīng)濟(jì)分析

  該工程的處理水量為2000m3/d,設(shè)備材料及電氣儀表合計(jì)400萬(wàn)元,工程設(shè)計(jì)調(diào)試及菌種費(fèi)總計(jì)150萬(wàn)元。藥劑投加費(fèi)為4.10元/m3,人工費(fèi)為1.23元/m3,水電費(fèi)為1.15元/m3,污泥處置費(fèi)為0.6元/m3,則廢水直接處理成本為7.08元/m3。

  6、結(jié)論

  采用RANS脫氨膜系統(tǒng)+Fe-C/Fenton+混凝沉淀+ABR+UASB+兩級(jí)好氧池+高級(jí)氧化深度處理工藝處理高氨氮、高COD的有機(jī)染料廢水,工藝運(yùn)行效果很好,抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng),系統(tǒng)出水穩(wěn)定,對(duì)COD和NH3-N的去除率分別達(dá)到92%、95%,其出水水質(zhì)指標(biāo)完全符合該化工園區(qū)的污水處理廠接管標(biāo)準(zhǔn)。(來(lái)源:南昌大學(xué)資源環(huán)境與化工學(xué)院 鄱陽(yáng)湖環(huán)境與資源利用教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室)

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