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白酒廢水處理混凝+ABR+A/O+MBR工藝

2022-02-10 15:06:00 8

  峨眉山某酒業(yè)有限公司主要生產(chǎn)窖藏系列濃香型白酒。在釀造生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)排放高濃度有機(jī)污染廢水,該類型廢水具有有機(jī)污染物濃度高、懸浮物含量高和可生化性好等特點(diǎn)。目前,國(guó)內(nèi)白酒釀造廢水通常采用物化G厭氧G好氧生化法作為主體工藝進(jìn)行處理。其中,混凝沉淀工藝可通過(guò)絮凝劑產(chǎn)生的壓縮雙電層、吸附架橋和網(wǎng)捕等作用大幅去除水中懸浮顆粒物質(zhì),同時(shí)絮凝劑與廢水中的總磷反應(yīng)生成不溶性磷酸鹽沉淀物,保障后續(xù)生化處理的正常運(yùn)行。ABR厭氧工藝?yán)脜捬蹙陌l(fā)酵作用可大幅去除有機(jī)物并具有容積負(fù)荷率高、污泥活性高、能耗低等優(yōu)點(diǎn),可適用于小水量酒廠采用。A/O+MBR組合工藝具有耐沖擊負(fù)荷、脫氮除磷效果好、出水水質(zhì)佳,節(jié)省占地面積等優(yōu)點(diǎn)。經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析并結(jié)合廢水的水質(zhì)和水量特征,采用混凝沉淀+ABR+A/O+MBR工藝處理白酒釀造廢水是可行的,處理后出水水質(zhì)優(yōu)于?發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)?(GB27631-2011)中表2新建企業(yè)水污染物直排限值。

  1、廢水水量、水質(zhì)及排放要求

  該酒廠以高粱為主要原料,在生產(chǎn)過(guò)程中不加入任何有毒有害難降解的物質(zhì),因此廢水中主要是糧食作物釀酒后的殘留物。按每生產(chǎn)1t白酒產(chǎn)生4~5m3廢水計(jì),高濃度鍋底水、窖池黃水COD高達(dá)60000mg/L以上,泡糧水水質(zhì)濃度較低,COD濃度約6000~8000mg/L。本工程設(shè)計(jì)處理水量為20m3/d。設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)見(jiàn)表1。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  2、工藝流程

  白酒廢水經(jīng)過(guò)車間排水管道收集后匯入車間外初級(jí)沉淀池,經(jīng)格柵和初級(jí)沉淀的作用去除酒糟和大顆粒懸浮物后自流至調(diào)節(jié)池,均衡水質(zhì)和水量。調(diào)節(jié)池出水經(jīng)提升泵提升至混凝沉淀一體化設(shè)備中,并向混凝區(qū)投加混凝劑(PAC、PAM)和NaOH,利用混凝劑的吸附和凝聚作用去除廢水中細(xì)微懸浮物和膠體微粒,同時(shí)去除廢水中的總磷,并將廢水pH值調(diào)至7.5~8.0,以滿足后續(xù)生化處理所需條件,尤其保證厭氧反應(yīng)所需堿度?;炷恋沓爻鏊粤髦罙BR厭氧池,利用厭氧菌降解有機(jī)物以減輕系統(tǒng)后續(xù)工藝的處理負(fù)荷,同時(shí)利用厭氧發(fā)酵作用殺滅部分致病菌。ABR厭氧池出水自流進(jìn)入缺氧池處理,缺氧池中與內(nèi)循環(huán)回流的泥水混合物混合反應(yīng),起到反硝化脫氮的作用。隨后進(jìn)入接觸氧化池內(nèi),好氧微生物利用外界提供的氧氣,將污水中的有機(jī)污染物進(jìn)一步分解,一部分用于合成微生物自身結(jié)構(gòu)形成污泥,另一部分則被好氧微生物分解為CO2和H2O,釋放到大氣中,水中的有機(jī)污染物在好氧階段被大量去除。在MBR池污水經(jīng)泥水分離后進(jìn)入清水池可達(dá)到外排標(biāo)準(zhǔn)。系統(tǒng)所產(chǎn)生的物化污泥和剩余污泥排入污泥濃縮池,定期經(jīng)過(guò)廂式壓濾機(jī)降低污泥含水率,污泥濃縮池上清液和廂式壓濾機(jī)的濾液回流至調(diào)節(jié)池進(jìn)行處理。泥餅外運(yùn)進(jìn)行衛(wèi)生填埋處置。具體工藝流程見(jiàn)圖1。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  3、主要構(gòu)筑物及設(shè)備

  3.1 格柵、初沉池

  廢水經(jīng)車間排水管道收集后匯入車間外初級(jí)沉淀池,經(jīng)過(guò)人工格柵(寬0.5m,渠深1.5m,柵條間隙5mm,304SUS材質(zhì))攔截除去細(xì)小的高粱皮、谷殼后進(jìn)入初沉池(3.0m×2.0m×1.5m,1座),經(jīng)初級(jí)沉淀后自流進(jìn)入調(diào)節(jié)池進(jìn)行水質(zhì)、水量的調(diào)節(jié)。

  3.2 調(diào)節(jié)池

  調(diào)節(jié)池1座,主要用于調(diào)節(jié)水質(zhì)、水量,同時(shí)起到預(yù)酸化作用。有效池容為30m3,HRT為36h。池底設(shè)置曝氣穿孔管,氣源由回轉(zhuǎn)式風(fēng)機(jī)提供。在空氣的攪拌作用下,廢水充分混勻。池體采用全地埋式鋼混結(jié)構(gòu),內(nèi)部防腐。配套設(shè)備:2臺(tái)(1備1用)潛污泵,Q=7.0m3/h,H=8m,N=0.25kW。1臺(tái)pH在線監(jiān)測(cè)儀。2臺(tái)回轉(zhuǎn)式風(fēng)機(jī),1用1備(與A/O池和MBR池共用),參數(shù)為1.77m3/min,0.5kgf/cm2,2.2kW。

  3.3 一體化混凝沉淀設(shè)備

  混凝沉淀設(shè)備1套,采用一體化碳鋼防腐結(jié)構(gòu)。通過(guò)堿加藥泵向pH值調(diào)節(jié)區(qū)投加質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%的NaOH,調(diào)節(jié)廢水pH值至7.5~8.0,并在混合區(qū)和絮凝區(qū)分別投加PAC和PAM,進(jìn)行混凝反應(yīng),pH值調(diào)節(jié)區(qū)和混合區(qū)HRT為20min,有效容積為0.3m3。絮凝反應(yīng)區(qū)HRT為40min,有效容積為0.6m3。沉淀區(qū)有效容積為6m3,HRT為4h,水力負(fù)荷率為0.4m3/(m2?h)。沉淀區(qū)為豎流式并采用重力排泥。配套設(shè)備:1套一體化混凝沉淀設(shè)備,尺寸為3.0m×2.0m×2.5m,包含1臺(tái)pH在線監(jiān)測(cè)儀。2臺(tái)快速攪拌機(jī),60rpm,0.75kW,1臺(tái)慢速攪拌機(jī),30rpm,0.75kW。1套PAM加藥系統(tǒng),包括加藥泵1臺(tái),Q=9L/h,N=0.04kW。溶藥桶1套,300L。1套PAC加藥系統(tǒng),包括加藥泵1臺(tái),Q=15L/h,N=0.25kW。溶藥桶1套,300L。1套堿加藥系統(tǒng),包括加藥泵1臺(tái),Q=50L/h,N=0.37kW。溶藥桶1套,500L。重力排泥系統(tǒng)1套。

  3.4 ABR厭氧池

  ABR厭氧池1座,利用厭氧菌群形成污泥床降解有機(jī)污染物并完成出水的固液分離。采用半地埋式鋼混結(jié)構(gòu),內(nèi)壁防腐。有效容積為80m3,HRT為96h,設(shè)計(jì)容積負(fù)荷為5.0kgCOD/(m3?d)。配套設(shè)備:1臺(tái)厭氧循環(huán)泵,Q=7.0m3/h,H=8m,N=0.25kW。1臺(tái)pH在線監(jiān)測(cè)儀。60立方彈性懸掛填料,φ150×2000mm。

  3.5 A/O池+MBR池

  A/O池+MBR池1座,利用缺氧和好氧環(huán)境交替實(shí)現(xiàn)生物脫氮除磷,同時(shí)去除部分有機(jī)物。A/O池均采用半地埋式鋼混結(jié)構(gòu)。缺氧池有效容積為20m3,HRT為24h,設(shè)計(jì)容積負(fù)荷為2.0kgCOD/(m3?d),MLSS為3000mg/L,DO值控制在0.4mg/L以下。好氧池有效容積為20m3,HRT為24h,DO值為2.0mg/L,設(shè)計(jì)容積負(fù)荷為1.0kgCOD/(m3?d),MLSS為4000mg/L。MBR池有效容積為20m3,HRT為24h,DO值為2.0mg/L。硝化液自MBR池末端回流至缺氧池,回流比為200%。配套設(shè)備:2臺(tái)回轉(zhuǎn)式風(fēng)機(jī),1用1備(與調(diào)節(jié)池共用),參數(shù)為1.77m3/min,0.5kgf/cm2,2.2kW,配置變頻器。30立方彈性懸掛填料,φ150×2000mm。膜式曝氣盤微孔曝氣系統(tǒng),曝氣器及附件36套。硝化液回流泵1臺(tái),Q=7.0m3/h,H=5m,N=0.25kW。MBR膜組件1套,PVDF中空纖維膜150m2。自吸式離心泵各3臺(tái),2用1備,分別作為產(chǎn)水泵和反洗泵使用,Q=3.0m3/h,H=8m,N=0.37kW。2套膜化學(xué)在線清洗系統(tǒng),化學(xué)清洗時(shí)分別使用堿性次氯酸鈉和檸檬酸進(jìn)行清洗,300L,25L/h。

  3.6 清水池

  清水池1座,存儲(chǔ)MBR產(chǎn)水,同時(shí)作為MBR膜在線反沖洗水源,采用半地埋式鋼混結(jié)構(gòu)。有效容積為8m3,HRT為8h。

  3.7 污泥濃縮池

  污泥濃縮池1座,有效容積為8m3。采用半地埋式鋼混結(jié)構(gòu)。采用重力濃縮連續(xù)式操作,污泥濃縮時(shí)間為48h,池體極限固體通量為30kg/(m3?d)。配套設(shè)備:1臺(tái)螺桿泵1,Q=2m3/h,P=0.6MPa,N=1.5kW。1臺(tái)廂式壓濾機(jī),過(guò)濾面積為10m2,N=2.2kW。

  4、調(diào)試與運(yùn)行

  4.1 工程調(diào)試

  本工程2017年12月份建成,并于2018年2月開(kāi)始調(diào)試運(yùn)行,系統(tǒng)采用20h連續(xù)運(yùn)行,調(diào)試期約3個(gè)月。

  4.1.1 混凝沉淀調(diào)試

  通過(guò)加藥泵向混凝區(qū)中投加混凝劑(PAC、PAM)和質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%的NaOH,根據(jù)廢水水質(zhì)和水量確定混凝劑和NaOH的投加比例,以pH值達(dá)到7.5~8.0和混凝沉淀效果良好為準(zhǔn)。每日需排泥一次,當(dāng)處理水量和去除效果達(dá)到設(shè)計(jì)要求時(shí),即完成調(diào)試。

  4.1.2 ABR池調(diào)試

  ABR厭氧池的接種污泥取自當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)污水處理站的濃縮池污泥,接種污泥體積為40%池容。將污泥投入ABR池后加滿用自來(lái)水稀釋后的原廢水,稀釋比例為5:1??刂普{(diào)試階段pH值為7.5~8.0,營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)比例取COD:N:P=(300~500):5:1。啟動(dòng)初期控制進(jìn)水流量為設(shè)計(jì)值的1/5,進(jìn)水COD濃度為3000~4500mg/L。在馴化一段時(shí)間后,當(dāng)COD去除率達(dá)到60%左右時(shí),逐步提高進(jìn)水流量和容積負(fù)荷。經(jīng)過(guò)60d左右各反應(yīng)器進(jìn)水流量和容積負(fù)荷均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,COD去除率在70%左右,處理效果穩(wěn)定。池內(nèi)填料表面附著一層黑色生物膜,質(zhì)感粘稠,基本完成掛膜,可認(rèn)為調(diào)試完成。

  4.1.3 A/O+MBR系統(tǒng)調(diào)試

  A/O、MBR調(diào)試與ABR厭氧系統(tǒng)調(diào)試同時(shí)進(jìn)行,ABR池出水進(jìn)入A/O池。好氧池和缺氧池的接種污泥均取自當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)污水處理站的濃縮池污泥,接種污泥體積為30%池容,投入接種污泥后,灌滿自來(lái)水,并悶曝24h,待污泥呈黃褐色后開(kāi)始進(jìn)行。缺氧池采用微曝氣,控制缺氧池調(diào)試階段pH值為7.5左右,DO值為0.3~0.4mg/L,營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)比例取COD:N:P=300:5:1。好氧池和膜池調(diào)試階段pH值為7.0左右、DO值為2.0~3.0mg/L、營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)比例取COD:N:P=150~200:5:1。進(jìn)水方式與ABR池同步。好氧池和膜池內(nèi)采用連續(xù)20h曝氣。硝化液回流到缺氧池前端,回流比為200%。采用逐步提高進(jìn)水流量和容積負(fù)荷的方式進(jìn)行調(diào)試。經(jīng)過(guò)70d左右,與厭氧池同步進(jìn)水流量和容積負(fù)荷均達(dá)到設(shè)計(jì)值,出水水質(zhì)達(dá)到排放要求,處理效果穩(wěn)定。同時(shí),在填料表面出現(xiàn)一層黃褐色的生物膜,顯微鏡下可見(jiàn)草履蟲(chóng)、腎形蟲(chóng)和累枝蟲(chóng)等。掛膜階段結(jié)束,可認(rèn)為調(diào)試完成。MBR系統(tǒng)調(diào)試主要為產(chǎn)水泵和反沖洗泵程序的調(diào)試,抽吸泵運(yùn)行8min,停2min。反復(fù)10個(gè)周期后進(jìn)行在線反沖洗1次。產(chǎn)水和反沖洗采用PLC控制。

  4.2 運(yùn)行效果

  通過(guò)3個(gè)月的調(diào)試運(yùn)行,整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行效果穩(wěn)定,并且出水水質(zhì)優(yōu)于?發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)?(GB27631-2011)中表2新建企業(yè)水污染物直排限值。各單元處理效果見(jiàn)表2。

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  5、效益分析

  電費(fèi):總裝機(jī)容量11.15kW,正常運(yùn)行5.95kW,日耗電量為56.95kW?h,工業(yè)電費(fèi)價(jià)格按0.6元/kW?h計(jì),則耗電量1.7元/m3。藥劑費(fèi):PAC單價(jià)1.5元/kg,用量0.15kg/m3。PAM單價(jià)20元/kg,用量0.005kg/m3。堿單價(jià)2.0元/kg,用量0.10kg/m3,則藥劑費(fèi)為0.5元/m3。廢水站僅需安排1名兼職管理人員,人工費(fèi)不計(jì)??傔\(yùn)行費(fèi)用總計(jì)為2.3元/m3。

  6、結(jié)論

  針對(duì)峨眉山某酒業(yè)有限公司濃香型白酒廢水具有有機(jī)物濃度高、BOD/COD值較大、氨氮及總磷高等特點(diǎn),采用“混凝沉淀+ABR+A/O+MBR”工藝進(jìn)行處理。該工藝處理效果好,抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng),最終出水COD、BOD5、NH3GN、SS濃度分別為68.5、26.3、5.0、6.6mg/L,達(dá)到?發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)?(GB27631-2011)中表2新建企業(yè)水污染物直排限值。(來(lái)源:四川格瑞斯環(huán)境科技有限公司,四川大學(xué)建筑與環(huán)境學(xué)院)

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