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冶煉煙氣制酸廢水深度處理工藝

2022-03-31 13:51:43 6

  楚雄滇中有色金屬有限責任公司屬于有色金屬冶煉企業(yè),生產(chǎn)廢水主要為制酸系統(tǒng)產(chǎn)生的污酸,污酸處理采用石灰乳+鐵鹽二級中和處理工藝,出水達到GB25467―2010《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準》要求,但出水總硬度高、鹽分高,只能回用于用水水質(zhì)較低的水淬系統(tǒng)、地坪沖洗等,難以實現(xiàn)廢水循環(huán)利用零排放。而該公司的循環(huán)水系統(tǒng)日耗水量達3000m3,如將該部分廢水處理達到循環(huán)水水質(zhì)要求,廢水循環(huán)利用零排放的問題將迎刃而解。該公司擬建600m3/d生產(chǎn)廢水深度處理項目,將這部分廢水進行深度處理,達到GB50050―2007《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》中再生水水質(zhì)指標后回用于工藝循環(huán)冷卻水,實現(xiàn)廢水循環(huán)利用零排放。

  1、項目概況

  現(xiàn)有的工業(yè)廢水處理技術(shù)有化學法、氧化還原法、萃取法、離子交換法、吸附法、膜分離法等,該公司污酸經(jīng)處理后出水水質(zhì)達到GB25467―2010《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準》要求,但出水總硬度達3~5g/L、氯離子質(zhì)量濃度500~7000mg/L、TDS6~8g/L,還含有一定濃度的鐵、鋅、銅等離子。針對該水質(zhì)特性,600m3/d生產(chǎn)廢水深度處理項目擬采用化學法+膜分離法組合處理工藝,化學法用于預處理,膜分離用于深度處理。預處理主要除鈣、除鐵,使該廢水總硬度降到300mg/L以下,鐵離子質(zhì)量濃度低于0.1mg/L,達到膜深度處理進水水質(zhì)指標要求;膜深度處理系統(tǒng)主要除去溶解于水中的鹽類及各種離子,使出水水質(zhì)達到循環(huán)水回用的水質(zhì)要求。

  2、廢水深度處理工藝原理及流程

  2.1 預處理

  通過原水泵將高硬度工業(yè)廢水抽入調(diào)節(jié)池,均勻進水水質(zhì)、水量;在調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)置氧化風管,將原水水質(zhì)中Fe2+離子氧化為Fe3+離子。氧化后的廢水進入除鈣池,通過加入w(NaOH)為30%的氫氧化鈉溶液進行調(diào)節(jié)pH值為10~12;通過加藥管道連續(xù)均勻地加入質(zhì)量分數(shù)為10%的純堿溶液,使廢水中鈣、鎂、銅、鋅、鐵等離子發(fā)生沉淀反應。反應后的廢水自流進入絮凝池,通過加藥管道連續(xù)均勻的往絮凝池里加入PAC、PAM進行絮凝反應,廢水中形成了大量的膠絮狀物體;然后流入斜管沉淀池中進行固液分離,沉淀池的泥漿壓濾外送,壓濾液回流至絮凝池。上清液送至清水池,經(jīng)檢測水質(zhì)達到膜處理系統(tǒng)進水條件后送膜處理系統(tǒng)處理。

  預處理反應方程式如下:

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  2.2 膜深度處理

  預處理達標的廢水進入多介質(zhì)過濾器、超濾裝置去除細小的不能夠自然沉降的顆粒物質(zhì),如懸浮物、膠體、有機物、濁度等。經(jīng)過濾后再分別進入一級反滲透裝置、濃水反滲透裝置、二級反滲透裝置,整套系統(tǒng)通過PLC實現(xiàn)設(shè)備的啟動、運行、反洗、停機備用等操作的自動控制。超濾裝置前設(shè)置殺菌裝置,殺滅水中的細菌、微生物等。反滲透系統(tǒng)作為系統(tǒng)的主要除鹽設(shè)備,采用進口的DOW低壓膜元件,同時配備氣動蝶閥及流量、電導率、pH、ORP、SDI等檢測儀表,并通過PLC實現(xiàn)自動控制。

  為獲得水質(zhì)較高的產(chǎn)水回用于循環(huán)冷卻水系統(tǒng),改善循環(huán)水水質(zhì),選用兩級反滲透處理工藝,使產(chǎn)水水質(zhì)指標接近鍋爐用水水質(zhì)指標。為減少濃水量,確保系統(tǒng)產(chǎn)水率達80%以上,在兩級反滲透處理工藝的基礎(chǔ)上,采用了濃水反滲透工藝,將一級反滲透濃水回收處理。

  2.3 濃水回用途徑

  該項目產(chǎn)出的濃水約120m3/d,用于渣緩冷及水淬系統(tǒng)。轉(zhuǎn)爐渣緩冷消耗濃水10m3/d,電爐渣緩冷消耗濃水20m3/d,電爐渣水淬系統(tǒng)消耗水量為300m3/d。該項目產(chǎn)出的濃水約120m3/d可完全被消耗完,實現(xiàn)廢水循環(huán)利用零外排。

  2.4 工藝流程簡述

  通過原水泵將高硬度工業(yè)廢水抽入調(diào)節(jié)池,氧化二價鐵離子后打到除鈣池除鈣;出水經(jīng)過絮凝沉淀后,上清液進入多介質(zhì)過濾器去除懸浮物,然后進入超濾系統(tǒng),經(jīng)過超濾系統(tǒng)進一步去除較小的顆粒物,產(chǎn)水進入RO1系統(tǒng),再進入RO2系統(tǒng),達到工藝循環(huán)冷卻水標準后回用。RO1、RO2濃水分別進入RO3、RO1系統(tǒng)回收,RO3產(chǎn)水進入RO2系統(tǒng)再處理,RO3濃水開路用于渣緩冷及水淬。整個系統(tǒng)設(shè)置產(chǎn)水率大于等于80%,濃水量小于20%,通過膜系統(tǒng)處理及濃水回用后,整個系統(tǒng)達到零排放的效果。600m3/d生產(chǎn)廢水工藝流程如圖1。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  3、運行效果

  該項目于投入運行后,逐步調(diào)試達到滿負荷生產(chǎn)。該公司對滿負荷生產(chǎn)情況進行了統(tǒng)計分析,生產(chǎn)時間共計72h,試車期間處理原水量1990m3,系統(tǒng)處理水量633.33m3/d,其中產(chǎn)水量1673m3,濃水量317m3,產(chǎn)水率84%,濃水率16%。廢水處理效果、設(shè)備運行及藥劑使用情況如下。

  3.1 出水水質(zhì)

  原水硬度高、鹽分高,成分較為復雜,處理后出水中各離子含量很低,遠遠優(yōu)于GB50050―2007《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》中再生水水質(zhì)指標,回用于循環(huán)水系統(tǒng)后,循環(huán)水水質(zhì)得到了很大改善。處理前、后的各指標見表1。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  3.2 設(shè)備運行

  投運后設(shè)備運行情況見表2。

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  3.3 藥劑使用

  裝置滿負荷試生產(chǎn)藥劑使用情況如下:聚合氯化鋁90kg/d、碳酸鈉1666.7kg/d、助凝劑0.6kg/d、氧化性殺菌劑8kg/d、亞硫酸氫鈉11kg/d、鹽酸400kg/d、氫氧化鈉58.3kg/d、一二級RO阻垢劑2.5kg/d、濃酸RO阻垢劑1.7kg/d。藥劑使用量與設(shè)計基本使用量一致。

  4、結(jié)語

  這種高硬度的冶煉煙氣制酸工業(yè)廢水,經(jīng)氧化、除鈣、絮凝沉淀及除鹽后,達到工業(yè)循環(huán)冷卻水再生水水質(zhì)指標后回用,實現(xiàn)廢水循環(huán)利用“零”排放。該廢水深度處理項目在處理負荷、產(chǎn)水率、指標控制方面達到項目建設(shè)預定目標,一直穩(wěn)定、達標運行,對同行業(yè)具有借鑒意義。(來源:楚雄滇中有色金屬有限責任公司)

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