水廠中的魯小班!水力旋流型網(wǎng)格絮凝池改造實(shí)例
絮凝工藝表現(xiàn)不佳,將直接影響渾濁度的去除,并影響后續(xù)工藝的運(yùn)行效果,從而對(duì)出水的水質(zhì)情況產(chǎn)生負(fù)面影響。而部分工藝上運(yùn)行狀況的不佳和構(gòu)筑物的設(shè)計(jì)存在一定關(guān)聯(lián)。針對(duì)構(gòu)筑物設(shè)計(jì)的缺陷和相應(yīng)的改建優(yōu)化問(wèn)題,文章以水廠運(yùn)行過(guò)程中的一個(gè)小改造為切入點(diǎn),對(duì)比了改造前后的效果,在水力旋流型網(wǎng)格絮凝池流道設(shè)計(jì)和絮凝裝置方面有創(chuàng)新點(diǎn)。該改造實(shí)例可為水司提供借鑒和參考。
某水廠網(wǎng)格絮凝工藝落后、運(yùn)行年限長(zhǎng),在進(jìn)水負(fù)荷較高的工況下處理能力和出水水質(zhì)不能滿足用水需求,隨著更高水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施以及遠(yuǎn)期深度處理工藝對(duì)預(yù)處理要求提高,需強(qiáng)化常規(guī)處理工藝處理效果,對(duì)絮凝池進(jìn)行全面的技術(shù)改造。
絮凝反應(yīng)是給水處理中重要的工藝環(huán)節(jié),也是保障出水水質(zhì)的第一步工藝流程。絮凝反應(yīng)的效果不僅取決于絮凝劑的特性,還取決于絮凝裝置所提供的動(dòng)力學(xué)條件。改造前該水廠采用柵條網(wǎng)格絮凝池,當(dāng)水流通過(guò)柵條絮凝池時(shí)水流收縮,通過(guò)孔洞后水流擴(kuò)大,在這一過(guò)程中水中顆粒與水流形成相對(duì)運(yùn)動(dòng),促進(jìn)顆粒碰撞形成絮體。但是當(dāng)進(jìn)水負(fù)荷升高時(shí),柵條絮凝裝置提供的水力條件難以達(dá)到理想的絮凝效果,更換新型網(wǎng)格絮凝裝置是提高絮凝反應(yīng)效果的有效途徑。張先斌等將個(gè)舊市松礦水廠原穿孔旋流絮凝池改造為微渦流絮凝池,水流經(jīng)反應(yīng)器時(shí)產(chǎn)生了微渦流動(dòng),增加了顆粒碰撞幾率,提高絮凝反應(yīng)效果,濾前水渾濁度由改造前3-4NTU降低至3NTU以下。何華良將南方某水廠回旋式絮凝反應(yīng)池改建成網(wǎng)格絮凝池,在出廠水渾濁度及各項(xiàng)指標(biāo)均能達(dá)標(biāo)的情況下,實(shí)現(xiàn)供水量超出設(shè)計(jì)處理能力8%和半年月均投礬量減少21.13%。
水力旋流網(wǎng)格絮凝裝置是一種由三角組件、斜棱板兩部分拼裝而成的六邊形網(wǎng)格絮凝裝置(見(jiàn)文末的圖示)。當(dāng)水流通過(guò)絮凝裝置時(shí),斜楞板上的斜楞板對(duì)水流轉(zhuǎn)向擾動(dòng),打破水流跟從效應(yīng),形成流體折轉(zhuǎn)紊動(dòng),其特點(diǎn)是水流通過(guò)旋流網(wǎng)格過(guò)程中產(chǎn)生多層次微動(dòng)力擾動(dòng),促進(jìn)礬花的形成與結(jié)合,從而提升絮凝效果。此外,經(jīng)水力旋流網(wǎng)格反應(yīng)后的絮體沉降性能大幅度改善,有利于降低絮凝劑投加單耗。本次改造選用水力旋流型網(wǎng)格絮凝裝置,因目前國(guó)內(nèi)對(duì)于水力旋流型網(wǎng)格在給水廠工藝改造的應(yīng)用研究較少,本文將改造方案以及運(yùn)行效能進(jìn)行分析和探討,為存在相似問(wèn)題的水廠提供改造借鑒。
該案例改造前的工藝概況
該水廠一期工藝于1994年投產(chǎn),設(shè)計(jì)規(guī)模3萬(wàn)m3/d,采用預(yù)氧化-柵條網(wǎng)格絮凝池-平流沉淀池-虹吸濾池-消毒的強(qiáng)化常規(guī)處理工藝。在進(jìn)水渾濁度較低時(shí),沉淀池出水和濾池出水渾濁度可分別滿足2.0NTU和0.15NTU的公司過(guò)程水水質(zhì)管控要求,當(dāng)進(jìn)水渾濁度升高超過(guò)200NTU時(shí),沉淀池和濾池出水水質(zhì)惡化,為保障出水質(zhì),工藝需按設(shè)計(jì)負(fù)荷的50%-90%減產(chǎn)運(yùn)行。
該水廠原水取自東深引水工程北線二期管道,因原水未經(jīng)過(guò)水庫(kù)調(diào)蓄,進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)較大。2019年-2020年進(jìn)水水質(zhì)情況見(jiàn)下表。
該水廠絮凝工藝采用柵條網(wǎng)格絮凝池,按1座2組配置,每組設(shè)置20格豎井,共分為三級(jí)。在第一級(jí)設(shè)置開(kāi)孔比38%的絮凝網(wǎng)格,二、三級(jí)豎井內(nèi)設(shè)置開(kāi)孔比50%的網(wǎng)格柵條絮凝裝置,總絮凝時(shí)間為14.2 min。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)算和絮凝條件分析,該絮凝池存在以下問(wèn)題:
(1)構(gòu)筑物池容利用不充分前端豎井流速偏小,且由于后端為經(jīng)中間豎井向兩側(cè)分流再進(jìn)入配水區(qū),使后端豎井流速更小,僅為0.032mm/s。由中間向兩側(cè)分流的配水形式,雖然滿足了均勻布水的要求,但因?yàn)樨Q井流速過(guò)低,沒(méi)有使末端絮凝池容積得以充分利用,造成礬花生長(zhǎng)過(guò)程中結(jié)合混合力度不夠,終端形成的顆粒不夠密實(shí),沉淀性能不佳。
(2)絮凝裝置布置不合理改造前該水廠絮凝裝置采用柵條網(wǎng)格,柵條分三級(jí)布置,在第一級(jí)安裝3層開(kāi)孔比為50%的柵條裝置,在2級(jí)和3級(jí)分別安裝2層和1層開(kāi)孔比為38%的柵條裝置。根據(jù)該絮凝工藝長(zhǎng)期運(yùn)行效果的分析以及現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量水力學(xué)參數(shù)結(jié)果,該絮凝裝置在較短的絮凝時(shí)間內(nèi)提供的局部紊動(dòng)不足,絮體形成效果不佳,且不夠密實(shí),致使礬花進(jìn)入沉淀區(qū)后沉降性能較差。
水廠“手工耿”設(shè)計(jì)了哪些技改方案?
(1)更換絮凝裝置將原有絮凝裝置拆除,重新在絮凝池內(nèi)安裝水力旋流網(wǎng)格絮凝裝置,在柵條網(wǎng)格提供的收放擾動(dòng)效應(yīng)的基礎(chǔ)上增加旋流擾動(dòng)的作用,使水流在流道中發(fā)生產(chǎn)生高頻譜渦旋,增加懸浮物互相碰撞吸附的機(jī)會(huì),為絮凝劑與水中的顆粒充分接觸提供動(dòng)力學(xué)條件。
(2)合理配置絮凝裝置放置密度依據(jù)水力旋流網(wǎng)格絮凝裝置的設(shè)備參數(shù),合理分配絮凝裝置布置方式,控制絮凝過(guò)程中速度梯度均勻遞減,提供礬花生長(zhǎng)環(huán)境,使懸浮物借助藥劑輔助作用互相碰撞吸附、絮凝長(zhǎng),且絮體具備良好的沉降性能。
本次改造將絮凝池分為四級(jí),其中1-6#豎井為第一級(jí),7-10#豎井為第二級(jí),11-14#豎井為第三級(jí),15-20#豎井為第四級(jí),總絮凝時(shí)間為14.93 min。在第一、二、三級(jí)豎井內(nèi)分別設(shè)置12套、9套、5套開(kāi)孔比為55.18%的水力旋流型網(wǎng)格絮凝裝置,第四級(jí)放置2套開(kāi)孔比為78.28%的水力旋流型網(wǎng)格絮凝裝置。通過(guò)對(duì)絮凝裝置密度的合理分配,調(diào)節(jié)各段絮凝速度梯度由大到小均勻遞減。
(3)合理改善原有構(gòu)筑物流道條件改造前絮凝池尾端16#-20#豎井采用由中間向兩側(cè)分流的布水形式,其主要起均勻配水的作用,但是也造成了絮凝工藝有效反應(yīng)時(shí)間減少。本次改造通過(guò)優(yōu)化水流流道,使有效反應(yīng)時(shí)間增加2.84min,在有限的絮凝時(shí)間內(nèi)使構(gòu)筑物容積得以有效利用,更好的實(shí)現(xiàn)絮凝段工藝功能。此外,在絮凝池出水端采用導(dǎo)流板對(duì)后端沉淀區(qū)進(jìn)水進(jìn)行均布,導(dǎo)流板布置在絮凝池出水端外側(cè)斜向安裝,降低水流由絮凝池進(jìn)入沉淀池時(shí)產(chǎn)生的局部擾動(dòng),有利于絮體在沉淀池的快速沉淀。改造前后水流方向見(jiàn)下圖:
改造后運(yùn)行效果見(jiàn)奇效
(1)水力條件改造后絮凝池平均G值由40.246s-1提升至52.346s-1,反應(yīng)速度梯度的提高有利于絮凝劑的快速擴(kuò)散和礬花絮體的生成。此外,速度梯度隨著反應(yīng)的進(jìn)行而逐漸減小,第一級(jí)至第四級(jí)的速度梯度依次為71s-1、55s-1、35s-1和18s-1。絮凝池尾端過(guò)網(wǎng)流速由改造前0.1371m/s降低為0.0832m/s,可有效防止絮凝反應(yīng)末期礬花因混合強(qiáng)度過(guò)大而破碎。
(2)水質(zhì)指標(biāo)在滿負(fù)荷運(yùn)行工況下,對(duì)比改造前后沉后水水質(zhì)情況,結(jié)果如下圖所示。在進(jìn)水渾濁度最高值28.02NTU,最低值3.02NTU,平均13.03NTU的條件下,改造后沉后水渾濁度平均值為0.71NTU,優(yōu)于改造前0.88NTU,改造前后沉后水的渾濁度去除率分別是93.03%和92.69%。以上結(jié)果說(shuō)明,更換水力旋流型網(wǎng)格絮凝裝置以及改變進(jìn)水流道等措施可以優(yōu)化顆粒脫穩(wěn)和凝聚過(guò)程,使形成的礬花密實(shí),具有良好的沉降性能,從而有效提高絮凝效果。
(3)絮凝劑藥耗對(duì)比改造前后該水廠聚合氯化鋁藥耗(以Al2O3計(jì))變化情況,結(jié)果如下圖所示。改造后聚合氯化鋁藥劑投加量下降,藥劑投加量由改造前2.3mg/L降低至2.16mg/L,平均藥劑單耗下降6.09%。按照理論處理水量估算,全年聚合氯化鋁藥劑費(fèi)用由228176.1元/年降至214287.1元/年。本次改造同時(shí)實(shí)現(xiàn)了沉淀池出水水質(zhì)提升和混凝劑藥劑單耗降低,主要原因一是通過(guò)絮凝條件的改善,反應(yīng)初期混合強(qiáng)度加強(qiáng),有利于實(shí)現(xiàn)絮凝劑與水中顆粒充分反應(yīng)。二是由于進(jìn)水流道的改變使有效反應(yīng)時(shí)間延長(zhǎng),進(jìn)一步促進(jìn)絮體密實(shí)生長(zhǎng),提高絮體沉降性能。
(4)改造費(fèi)用本次改造總投資約103萬(wàn)元,其中水力旋流型絮凝裝置采購(gòu)費(fèi)用約74萬(wàn)元。水力旋流網(wǎng)格絮凝器的多邊形網(wǎng)格固定組件采用ABS材質(zhì),該材質(zhì)具有質(zhì)量輕、耐腐蝕的特點(diǎn)。絮凝器由三角組件、斜棱板兩部分拼裝后模塊化組裝,不需要焊接或粘結(jié),結(jié)構(gòu)本身可有效消除應(yīng)力,不易損壞,拆裝和維護(hù)方便,絮凝裝置使用壽命約10年。
“手工耿”的小結(jié)論
該水廠采用水力旋流型網(wǎng)格對(duì)絮凝池進(jìn)行改造,通過(guò)合理布置絮凝裝置和改變進(jìn)水流道等方式,提高絮凝池反應(yīng)效果,實(shí)現(xiàn)沉淀池出水水質(zhì)的提升和混凝劑藥劑單耗降低,并得出以下結(jié)論:
(1)水力旋流型網(wǎng)格絮凝裝置可以提供高頻譜渦旋的水力條件,增加懸浮物互相碰撞吸附的機(jī)會(huì),使絮凝劑與水中的顆粒充分接觸,礬花沉降性能提高。(2)改造后絮凝池G值顯著提高,并且G值隨著反應(yīng)進(jìn)行而逐漸降低,有利于生成密實(shí)絮體。(3)改造后沉淀池出水渾濁度平均0.71NTU,較改造前沉淀池出水渾濁度0.88NTU相比降低19.32%,沉淀池出水水質(zhì)提升。(4)改造后絮凝劑藥劑單耗由2.3mg/L降低至2.16mg/L,可節(jié)約聚合氯化鋁藥劑費(fèi)用13889元/年。
水力旋流型絮凝裝置
水力旋流網(wǎng)格絮凝裝置的特征在于整個(gè)裝置由三角組件、斜棱板兩部分拼裝而成,斜棱板通過(guò)三角組件拼接成多組六邊型,水流通過(guò)六邊形時(shí),斜楞板上的斜楞板對(duì)水流轉(zhuǎn)向擾動(dòng),打破水流跟從效應(yīng),形成流體折轉(zhuǎn)紊動(dòng),從而造成“宏觀水流碰撞減弱,微觀水流碰撞加劇”的顆粒碰撞水力學(xué)環(huán)境,其特點(diǎn)是裝置結(jié)構(gòu)本身根據(jù)斜楞板寬度分級(jí),各級(jí)絮凝裝置形成不同的水流紊動(dòng)速度,從而可以根據(jù)需要調(diào)整所需的速度梯度,提供工藝需要的水力學(xué)絮凝條件。水通過(guò)渦流網(wǎng)格,促使水流的折轉(zhuǎn),增加水中懸浮顆粒碰撞機(jī)會(huì),從而使絮體更快形成。
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