石油煉化廢水處理生物強(qiáng)化技術(shù)
石油煉制是以原油為主要加工原料,生產(chǎn)汽油、柴油、煤油、潤(rùn)滑油、乙烯、丙烯、丁烯、苯、甲苯、二甲苯等石化產(chǎn)品的綜合生產(chǎn)過(guò)程。據(jù)統(tǒng)計(jì),中國(guó)石油煉化企業(yè)平均每噸原油加工新水耗量為1.08噸,在廢水治理方面,為國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控的行業(yè)。煉油廢水由于污染物濃度高、成分復(fù)雜,并且經(jīng)常含有有毒有害物質(zhì),可生化性差,成為難處理的工業(yè)廢水之一。國(guó)內(nèi)多數(shù)煉油廠采用隔油、氣浮、生化為主的"老三套"處理工藝或衍生出的工藝來(lái)處理這類廢水。
由于國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)主要為國(guó)企為主,歷史均比較悠久,在廢水處理方面,不論硬件還是軟件,隨著時(shí)代的發(fā)展,環(huán)保要求的提高,均存在一些瑕疵,比如抗沖擊能力不足、預(yù)處理能力有限等。生物強(qiáng)化技術(shù)(bioaugmentation)是在現(xiàn)有的廢水處理系統(tǒng)中加入具有特定降解能力的微生物菌種,從而增強(qiáng)廢水處理系統(tǒng)的能力的技術(shù)。兩者相結(jié)合,在不升級(jí)硬件的前提下,生物強(qiáng)化技術(shù)能夠完美的應(yīng)用到國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)的廢水處理系統(tǒng)中。
1、煉油廢水處理系統(tǒng)概況
山東某煉油企業(yè)污水處理系統(tǒng),設(shè)計(jì)處理規(guī)模300m3/h,實(shí)際處理250m3/h,采用工藝:原水→格柵→調(diào)節(jié)池→隔油池→渦凹?xì)飧 鶤/O→二沉池→BAF→達(dá)標(biāo)排放。在2017年3月份,出現(xiàn)一次上游生產(chǎn)檢修,排入一股非常規(guī)廢水到污水處理廠,根據(jù)質(zhì)檢中心提供的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)3月中旬氣浮出水硫化物明顯高于以往,最高達(dá)到113.4mg/L,同時(shí),隔油池出現(xiàn)油渣泄漏的現(xiàn)象,導(dǎo)致好氧池大量泡沫,污泥濃度升高等問(wèn)題。造成該污水處理系統(tǒng),二沉池氨氮數(shù)據(jù)直線上升,硝化系統(tǒng)趨于崩潰,二沉池出水渾濁,在原水COD基本穩(wěn)定的情況下,出水COD升高。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),一旦出現(xiàn)上游異常導(dǎo)致的污水處理系統(tǒng)異常時(shí),采取的措施包括:
(1)查找根源,切斷事故水。
(2)大量排泥,把受沖擊的污泥排出系統(tǒng),再接種類似行業(yè)活性污泥。
(3)調(diào)整營(yíng)養(yǎng)比例,提高新的活性污泥繁殖速度。
以上措施通常需要1個(gè)月的時(shí)間才能完全恢復(fù)活性污泥系統(tǒng)。
該企業(yè)引入生物強(qiáng)化技術(shù)后,在A池進(jìn)水口投加生物解毒劑(Micatrol簡(jiǎn)寫MT),好氧池中投加硝化菌種(MicroPlex-N),除油菌(MicroPlex-Oil)和生物促生劑(BioEnergizer簡(jiǎn)寫B(tài)E),目的在于快速恢復(fù)受沖擊的活性污泥系統(tǒng)(包括硝化系統(tǒng),以及降解有機(jī)物的碳化系統(tǒng))。
在使用微生物菌劑期間,質(zhì)檢中心加強(qiáng)對(duì)氣浮出水硫化物,以及相應(yīng)的氨氮濃度,各工藝段的CODcr進(jìn)行了分析,同時(shí)對(duì)生物相進(jìn)行長(zhǎng)期跟蹤。其中,采用快速消解分光光度法分析CODcr,采用對(duì)氨基二甲基苯胺光度法分析硫化物濃度,采用納氏試劑法分析氨氮濃度,采用鉬酸銨分光光度法分析總磷濃度。
2、結(jié)果與討論
2.1 硝化系統(tǒng)缺失原因
硝化細(xì)菌是一類好氧性細(xì)菌,包括亞硝酸菌和硝酸菌(Nitrosomonas尺寸0.5~1.5μm,Nitrobacter尺寸0.5~1.0μm),特征為自養(yǎng)微生物,世代時(shí)間長(zhǎng),細(xì)菌單體較小,容易受到毒性物質(zhì)的抑制或毒害。據(jù)文獻(xiàn)記載,當(dāng)水中受到Cr、Cd、Cu、Zn、Pb、Ag、As等重金屬污染過(guò)高時(shí),硝化作用會(huì)受到抑制,其原因可能是重金屬對(duì)硝化過(guò)程中的酶活性產(chǎn)生影響,從而影響硝化細(xì)菌的轉(zhuǎn)錄等正常的生理過(guò)程,導(dǎo)致硝化菌硝化效率下降甚至死亡。
從圖1可以發(fā)現(xiàn),3月初至5月初氣浮出水硫化物濃度和二沉池出水氨氮濃度的趨勢(shì)圖中,當(dāng)氣浮出水硫化物濃度逐漸升高時(shí),二沉池氨氮濃度也逐漸升高,說(shuō)明硫化物會(huì)抑制或者毒害硝化細(xì)菌,影響硝化反應(yīng)的進(jìn)行。但在4月5,6號(hào),氣浮出水硫化物濃度也高達(dá)86.4mg/L,93.6mg/L,但硝化系統(tǒng)卻沒(méi)有受到影響,說(shuō)明硫化物沖擊硝化系統(tǒng)和沖擊時(shí)間長(zhǎng)短有關(guān)聯(lián)。當(dāng)硫化物持續(xù)沖擊硝化系統(tǒng)超過(guò)3天時(shí),且硫化物濃度超過(guò)40mg/L,硝化系統(tǒng)會(huì)受到硫化物的抑制或毒害。文獻(xiàn)可知,當(dāng)生化系統(tǒng)中硫化物濃度高于40mg/L時(shí),硝化細(xì)菌就會(huì)受到抑制,且恢復(fù)較為困難,與該污水處理系統(tǒng)相吻合。綜上,當(dāng)硫化物濃度高于40mg/L時(shí),且連續(xù)沖擊,硝化細(xì)菌會(huì)被抑制死亡,當(dāng)硫化物濃度偏高,持續(xù)時(shí)間較短,活性污泥系統(tǒng)中硝化細(xì)菌數(shù)量不會(huì)大量減少。
2.2 微生物制劑恢復(fù)硝化系統(tǒng)
隨著環(huán)保要求的提高,一旦污水處理系統(tǒng)受到?jīng)_擊,應(yīng)該立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,常規(guī)的解決方案往往耗時(shí)較長(zhǎng),所以本次采用生物強(qiáng)化技術(shù)來(lái)快速恢復(fù)受硫化物沖擊崩潰的硝化系統(tǒng)。根據(jù)1中提供的微生物制劑投加量,實(shí)現(xiàn)15d的投加。
圖2是投加微生物制劑前后的氨氮數(shù)據(jù),包括好氧池進(jìn)水以及好氧池出水的氨氮數(shù)據(jù)。從圖2中可以發(fā)現(xiàn),該污水處理系統(tǒng)來(lái)水氨氮波動(dòng)較大,容易造成氨氮負(fù)荷沖擊,3月15號(hào)開(kāi)始,二沉池出水氨氮逐漸升高,且持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)。5天后,發(fā)現(xiàn)二沉池出水氨氮沒(méi)有下降的趨勢(shì),于是在好氧池中開(kāi)始投加硝化菌種、生物促生劑,同時(shí)在缺氧池投加生物解毒劑,目的在于:投加生物解毒劑,可以減輕毒性物質(zhì)對(duì)活性污泥的毒害,特別是回流污泥,投加硝化菌種,是直接在活性污泥中接種高效的硝化細(xì)菌,它的特點(diǎn)是具有更強(qiáng)的降解氨氮的速率,讓活性污泥中硝化細(xì)菌快速繁殖到一定數(shù)量級(jí),快速恢復(fù)硝化系統(tǒng),投加生物促生劑,能夠加快硝化細(xì)菌的繁殖速率,并刺激受損的土著硝化細(xì)菌,從而高效快速的恢復(fù)污水處理系統(tǒng)。3月21號(hào)開(kāi)始投加微生物制劑(MicroPlex-N,BE,MT),4天后,完全沒(méi)有硝化反應(yīng)的活性污泥系統(tǒng)中,氨氮快速有下降的趨勢(shì),7天后,二沉池出水氨氮直接恢復(fù)到5mg/L以下,整個(gè)恢復(fù)周期僅用了7d。
2.3 油類沖擊COD變化情況
污水處理廠隨著使用時(shí)間增加,一些硬件設(shè)施也逐漸出現(xiàn)不同程度的損失,本次采用生物強(qiáng)化快速恢復(fù)硝化系統(tǒng)時(shí),發(fā)現(xiàn)生物相中能夠觀察到大量的黑色塊狀物質(zhì)(見(jiàn)圖3生物相),同時(shí)好氧池中的泡沫明顯多于受沖擊前。針對(duì)原水水質(zhì)分析以及工藝流程圖中各工藝段分析,發(fā)現(xiàn)氣浮隔油池出現(xiàn)跑泥現(xiàn)象,從而大量的油類物質(zhì)進(jìn)入到好氧系統(tǒng),石油類物質(zhì)在不斷曝氣攪拌下,容易生產(chǎn)泡沫,這些泡沫容易造成活性污泥中氧的傳質(zhì),進(jìn)一步降低溶解氧,形成硝化細(xì)菌缺氧效率下降的結(jié)果。
在實(shí)際運(yùn)行中,石油類物質(zhì)容易與活性污泥形成油泥或浮泥,這些浮泥或油泥不容易通過(guò)排泥來(lái)減少,在不斷曝氣的情況下,容易形成微生物泡沫。此類泡沫粘性比較強(qiáng),容易造成活性污泥流失,影響二沉池表觀以及造成二沉出水懸浮物升高,出水渾濁(見(jiàn)圖3SV30圖片),最直接的結(jié)果是造成二沉池出水過(guò)高,影響B(tài)AF處理效率。
圖4是生化系統(tǒng)調(diào)節(jié)池出水,二沉池出水的COD數(shù)據(jù)趨勢(shì)圖,從圖中可以發(fā)現(xiàn):當(dāng)調(diào)節(jié)池出水COD在300~500mg/L時(shí),在生化系統(tǒng)未受到?jīng)_擊時(shí),二沉出水能夠穩(wěn)定在100mg/L左右,當(dāng)生化系統(tǒng)受到?jīng)_擊時(shí),二沉池出水COD也隨之升高,最高達(dá)到350mg/L。通過(guò)對(duì)活性污泥上清液過(guò)濾測(cè)COD與未過(guò)濾時(shí)測(cè)進(jìn)行比對(duì),發(fā)現(xiàn)COD高有很大一部分是懸浮物造成。為了解決上清液渾濁,懸浮物偏高的問(wèn)題,在3月28號(hào)開(kāi)始投加除油菌,主要在于強(qiáng)化隔油池泄漏到好氧池的石油類物質(zhì)。經(jīng)過(guò)一周的投加,10天后,二沉池出水COD有下降的趨勢(shì),20天后,二沉池出水COD能夠穩(wěn)定在80mg/L以下,上清液清澈(見(jiàn)圖3恢復(fù)后的SV30),緩解了后面BAF的壓力。
3、結(jié)論
影響石油煉化廢水處理系統(tǒng)運(yùn)行的因素很多,在不利因素存在時(shí),需要能夠快速恢復(fù)廢水處理系統(tǒng)的方案或技術(shù)。本次該企業(yè)污水處理廠受到硫化物及石油類沖擊,導(dǎo)致二沉出水氨氮升高,COD升高,懸浮物升高,造成BAF處理壓力增大等問(wèn)題出現(xiàn)。通過(guò)應(yīng)用硝化菌種,生物解毒劑,生物促生劑,除油菌恢復(fù)受沖擊的生化系統(tǒng),效果非常明顯,主要表現(xiàn)在:
(1)使用硝化菌種,生物解毒劑,生物促生劑后,受沖擊的廢水處理系統(tǒng)在4d的時(shí)間內(nèi),氨氮有明顯的下降,7d完全恢復(fù)硝化系統(tǒng)。
(2)使用除油菌后,能夠分解泄漏到生化池中的石油類,提高氧的傳質(zhì)速率,10d后,二沉出水COD有下降趨勢(shì),15d后二沉出水COD能夠達(dá)到未受石油類沖擊時(shí)的水平,20d后,二沉出水COD能夠降至最優(yōu)的80mg/L左右,說(shuō)明除油菌有利于提高生化系統(tǒng)COD去除效率。
(3)通過(guò)生物強(qiáng)化,在短時(shí)間內(nèi)能夠快速恢復(fù)硝化系統(tǒng),同時(shí)能夠提高出水水質(zhì),出水清澈程度。(來(lái)源:齊魯石化公司水務(wù)中心,普羅生物技術(shù)(上海)有限公司)
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