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膜生物反應器處理煤間接液化廢水

膜生物反應器處理煤間接液化廢水

2022-06-10 16:34:50 3

  膜生物反應器(MBR)采用膜組件代替二沉池進行固液分離,污泥濃度可高達普通活性污泥法的3~4倍,污泥齡長,污泥負荷低,有利于降解廢水中各類有機污染物和氨氮,近年來被廣泛應用于有機廢水處理、有機廢水脫氮等方面。

  不同類型的膜組件處理印染等廢水的對比研究已有報道,但多為實驗室研究,應用于煤化工廢水實際項目的案例較少。筆者以陜西某煤化工廢水處理項目為例,介紹了MBR工藝在煤間接液化廢水處理項目中的應用情況,并對比了傳統(tǒng)簾式和海藻式膜生物反應器的設計與運行參數(shù),以期為同類工程提供參考。

  1、工程概況

  陜西某煤間接液化工業(yè)示范裝置以煤為原料,生產(chǎn)液化油品。該項目排放的生產(chǎn)、生活廢水經(jīng)污水處理裝置集中處理后再進行深度處理,大部分產(chǎn)水作為循環(huán)水站補水回用,深度處理產(chǎn)生的濃鹽水排入濃水處理裝置的蒸發(fā)結晶單元進行最終處理。

  污水處理裝置主工藝采用多級A/O+MBR組合工藝,其中MBR單元分別采用傳統(tǒng)簾式和海藻式MBR系統(tǒng),2套系統(tǒng)獨立運行,各占50%處理能力,處理水量均為370m3/h。

  2、工程設計

  2.1 進、出水水質

  裝置污水主要由氣化污水、合成高濃度污水、含硫污水等組成,廢水水質、水量波動大,氨氮、有機物濃度高,并含有一定濃度的油、硫化物等。根據(jù)分質分流的處理原則,各股廢水分別經(jīng)預處理后匯入調節(jié)池,后經(jīng)多級A/O+MBR工藝處理,出水進入回用水裝置進行軟化脫鹽。本項目污水出水要求在《黃河流域(陜西段)污水綜合排放標準》(DB61/224―2011)一級標準基礎上執(zhí)行更嚴格的控制指標。進、出水設計水質見表1。

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

  2.2 工藝選擇

  污水處理工藝流程如圖1所示。

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  2.2.1 預處理系統(tǒng)

  氣化污水硬度較高,影響后續(xù)工藝設備的運行,在初沉池前投加除硬劑,可去除水中的硬度和部分懸浮物。高濃度污水含有一定濃度的有機酸,首先進入中和池,投加堿液使廢水近中性,后經(jīng)渦凹、溶氣兩級氣浮除油,再經(jīng)UASB降解大部分有機物。含硫污水先經(jīng)溶氣氣浮除油,后經(jīng)化學沉淀法除硫化物(投加硫酸亞鐵溶液)。以上預處理后的3股廢水進入調節(jié)池均質混合。

  2.2.2 生化處理系統(tǒng)

  該項目處理規(guī)模大,同時含有較高濃度的氨氮和COD,因此選用A/O變型工藝――多級A/O工藝作為生化工藝,該工藝可根據(jù)進水狀況靈活調節(jié)各段的回流比等參數(shù),適合與后端的MBR池有機結合。

  2.2.3 MBR系統(tǒng)

  采用處理規(guī)模相同的傳統(tǒng)簾式和海藻式MBR2組系統(tǒng),參數(shù)對比如表2所示。

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  傳統(tǒng)簾式MBR兩端固定在出水口,產(chǎn)水時通過抽吸泵產(chǎn)生的負壓作用,使混合液中的水往膜內滲透,經(jīng)過膜的中空管收集,最后進入兩端的出水收集管中。由于它的膜絲比較穩(wěn)定,附著在膜絲上的生物不易被曝氣吹走,所以附著生物較多,可以更有效地去除污水中的各種有害物質。

  海藻式MBR則由底部固定在出水口、上部不固定的膜絲組件組成的。其主要特點是不固定的一端隨著曝氣的進行不停抖動,有利于去除膜表面污染物質,尤其可避免頂部毛發(fā)纖維的纏繞,大大降低了膜的污染程度。且在膜單元中間曝氣,優(yōu)化了曝氣位置,減少了污泥在底部的沉積。

  3、MBR單元主要設計參數(shù)

  3.1 生化池

  生化反應池采用多級A/O工藝,其中一級O池停留時間67h,分2格,每格尺寸68.0m×60.0m×7.0m,有效水深6.2m,每格設5個廊道,污泥質量濃度4g/L,池底設置旋流式曝氣器。

  一級A池停留時間67h,分2格,每格尺寸68.0m×60.0m×7.0m,有效水深6.2m,設置推流式攪拌器共16臺,設2臺一級A池至一級O池的混合液回流泵,回流比200%。

  二級A池停留時間12h,分2格,每格尺寸32.0m×22.0m×7.0m,有效水深6.2m,設置推流式攪拌器共4臺。

  二級O池停留時間7h,分2格,每格尺寸20m×22m×7.0m,有效水深6.2m,污泥質量濃度4g/L,池底設置旋流式曝氣器,配6臺從二級O池回流至一級A池的硝化液回流泵,回流比800%。

  3.2 MBR設備間

  為方便設備維護、管理,MBR池設置在MBR設備間內。MBR設備間內設置產(chǎn)水泵、反洗泵、污泥回流泵、曝氣風機及膜清洗設備等。

  膜池共設8格,其中海藻式MBR和傳統(tǒng)簾式MBR各設4組規(guī)格相同的膜池。單組膜池尺寸11.0m×3.2m×4.3m,有效水深3.4m。每組膜池安裝膜組件5套,共40套。每套膜組件過濾面積1500m2,總過濾面積30000m2。膜池設計平均膜通量13L/(m2?h),最大時膜通量15L/(m2?h),設計污泥質量濃度8.0g/L。2套MBR系統(tǒng)共用1座產(chǎn)水池,尺寸16.0m×11.0m×4.3m,有效水深3.8m,停留時間0.9h。

  每套膜池對應1臺產(chǎn)水泵及污泥回流泵。其中產(chǎn)水泵采用臥式離心泵,變頻控制,以實現(xiàn)不同工況下產(chǎn)水量的靈活控制。海藻式MBR系統(tǒng)的產(chǎn)水泵流量比傳統(tǒng)簾式MBR系統(tǒng)大1倍,以實現(xiàn)定期大流量抽吸,去除膜絲頂部積累的空氣。與膜池一對一的污泥回流泵可以靈活控制各組膜池的回流量,以保證污泥濃度均勻,污泥回流比為400%。

  傳統(tǒng)簾式和海藻式MBR各設1套反洗泵,變頻控制,反洗水采用產(chǎn)水池出水,反沖洗通量30~34L/(m2?h)。

  傳統(tǒng)簾式MBR采用常規(guī)的連續(xù)曝氣,曝氣風機采用2臺單級高速離心風機(1用1備),單臺風機Q=141m3/min,p=50kPa,P=220kW。海藻式MBR采用間歇曝氣,即4組膜池依次曝氣,曝氣量占總風量的25%,曝氣風機采用2臺羅茨風機(1用1備),單臺風機Q=83m3/min,p=50kPa,P=110kW。通過管路上設置的電動蝶閥控制每組膜池曝氣開閉。為避免曝氣管道上的銹渣進入膜池損壞膜絲,MBR曝氣管道均采用不銹鋼材質,另風機均采用無油風機,避免帶入油分。

  由于產(chǎn)水抽吸時會有空氣進入膜絲中,2套MBR系統(tǒng)在產(chǎn)水管頂部設置真空水射器定期抽吸去除積累的空氣,抽吸工況在每個產(chǎn)水周期前進行1次,持續(xù)時間10~30s。

  采用檸檬酸和次氯酸鈉作為化學清洗劑,清洗方式均采用清水+化學藥劑,不同的是,傳統(tǒng)簾式MBR采用反洗泵作為清洗泵,而海藻式MBR單獨設置清洗水泵。2套膜系統(tǒng)分別設置檸檬酸及次氯酸鈉的清洗裝置各1套,分別供維護性清洗及恢復性清洗使用。所有清洗裝置單獨放置在MBR加藥間內?;謴托郧逑丛谀こ刂羞M行,無需將膜組件吊出,減少了人工工作量。

  MBR產(chǎn)水管均采用UPVC管,MBR曝氣管道采用不銹鋼(SS304)材質,避免銹渣等雜質進入系統(tǒng),損壞膜絲。

  4、運行效果

  4.1 MBR的啟動調試

  MBR系統(tǒng)正常運行的前提是前端A/O池活性污泥系統(tǒng)的成功啟動,一般建議膜池污泥質量濃度>3g/L時再啟動產(chǎn)水程序。該裝置自2016年初開始調試運行,在A/O池分次投加某市政污水廠活性污泥,同時逐漸增加廢水比例,直至污泥質量濃度增加至3g/L左右,廢水進入MBR系統(tǒng)并開始正常產(chǎn)水。

  由于進水不含生活污水,因此工藝前端未設計配置膜格柵。運行一段時間后發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)簾式MBR的膜絲尤其是上部出水端纏繞了部分絲狀纖維等雜質,分析原因認為,由于生化池調試時采用市政污水廠污泥作為接種污泥,其中混有較多絲狀物,纏繞在膜絲上難以分離。另外,由于生化池露天設計,池面漂浮的雜質也會進入膜池,影響膜組件的運行。后期在生化池出水口設置1~2mm的人工篩網(wǎng),并定期打撈生化池表面的雜物,并對膜組件進行離線人工清理,纏繞物的影響得以消除。而海藻式MBR的膜絲上未發(fā)現(xiàn)明顯的纏繞物,也體現(xiàn)了該膜結構的優(yōu)勢。

  4.2 實際進出水水質

  至今2套MBR系統(tǒng)運行良好。檢測常規(guī)進出水水質如表3所示。

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  在進水COD、氨氮濃度較高且水質波動較大的條件下,2套MBR系統(tǒng)均保持了較高的污染物去除率,MBR系統(tǒng)可截留生化混合液中的硝化菌及優(yōu)勢菌種,使生化系統(tǒng)維持在較高的污泥濃度下運行,保證了氨氮和有機物的去除效果。

  相比傳統(tǒng)簾式MBR,海藻式MBR對總氮的去除效果更佳,這得益于該系統(tǒng)采用的循環(huán)曝氣模式,增加了缺氧反應時間,但其氨氮去除率相對較低。傳統(tǒng)簾式MBR去除有機物的效果更佳。

  4.3 清洗頻率對比

  項目通過控制化學清洗的頻率,有效控制MBR膜污染??偨Y運行經(jīng)驗后對清洗頻率進行推薦,結果見表4。

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  相比傳統(tǒng)簾式MBR,海藻式MBR維護性清洗頻率略高,這是由于該系統(tǒng)采用循環(huán)曝氣方式,膜曝氣擦洗空氣量較低,但曝氣的總體能耗更低。

  2套系統(tǒng)的檸檬酸清洗頻率相比其他廢水較高,是因為氣化廢水所含硬度較高,經(jīng)分析,硬度以碳酸鹽為主,后期化學清洗通過輔助投加鹽酸以保證碳酸鹽的徹底去除。

  4.4 MBR運行成本

  相比化學清洗藥劑費用,MBR系統(tǒng)的運行成本主要體現(xiàn)在能耗上。傳統(tǒng)簾式MBR運行電費為0.57元/m3,而海藻式MBR運行電費為0.45元/m3,這是由于海藻式MBR采用間歇曝氣方式,選用的風機功率更小。

  5、結論與建議

  將MBR工藝應用于煤間接液化廢水處理,克服了廢水水質波動大,COD、氨氮濃度高的影響,出水水質優(yōu)良,完全滿足設計要求。其中,海藻式MBR受進水絲狀雜質影響較小,去除總氮效果更佳,化學清洗頻率略高,總體運行能耗較低;傳統(tǒng)簾式MBR去除有機物的效果更佳,運行更穩(wěn)定。實際工程中應根據(jù)進水水質情況,結合投資、能耗等,綜合考慮選擇合適的膜組件類型。

  考慮到煤化工廢水含有較高濃度的油、硬度、重金屬離子,前端預處理單元應保證運行穩(wěn)定,避免對膜系統(tǒng)造成不可逆影響。應根據(jù)進水水質變化及時調整MBR運行參數(shù)及清洗周期。同時提高運營管理水平,堅持膜的定期清洗策略,使膜污染得到合理控制。今后需重點考慮MBR系統(tǒng)與生化處理的有機結合(如將硝化液回流與污泥回流合并),采用更經(jīng)濟有效的MBR曝氣方式以減少能耗,并研發(fā)可用于煤化工廢水的親水性強、更耐污染的膜材料。(來源:博天環(huán)境集團股份有限公司)

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