污水再生處理電吸附除鹽技術(shù)
工業(yè)生產(chǎn)過程中所需要得水資源大部分是由除鹽系統(tǒng)提供的除鹽水或純水,目前,工業(yè)廢水除鹽工藝主要有離子交換法、蒸餾法和膜分離技術(shù)除鹽等。
1、EST技術(shù)原理及特點
1.1 EST技術(shù)原理
電吸附技術(shù)作為一種新型的脫鹽水處理技術(shù),原水從一端流入在陰陽極相隔組成的空間,然后再從另一端流出。原水在陰極和陽極之間流動時會受到其中的電場作用,水中帶電粒子分別向帶相反電荷的電極遷移,被該電極吸附并最終實現(xiàn)這雙電層內(nèi)儲存的效果。隨著電極吸附帶電離子的不斷增加,帶電粒子在電極表面會大量富集濃縮,最終實現(xiàn)與水的分離,從而使原水中的溶解鹽類、膠體顆粒及其帶電物質(zhì)滯留在電極表面,原水淡化后流出,實現(xiàn)污水除鹽效果。
1.2 EST技術(shù)特點
與離子交換法除鹽不同的是,EST技術(shù)再生不需要使用任何的酸、堿或鹽溶液,只需要通過電極的放電即可完成,不會產(chǎn)生其他污染物。EST技術(shù)與蒸餾法相比,在其電吸附過程中會將水中的離子分離出來,并不是先將水分子從原水中分離出來,因此,具有很高的能量利用率。
(1)耐受性強。
EST核心部件使用壽命長,不需要經(jīng)常更換部件,運行成本較低。
(2)利用率高。
EST技術(shù)廢水除鹽后的水資源利用率達75%以上,經(jīng)過其他工藝的組合,甚至可以實現(xiàn)超過85%的利用率。
(3)無二次污染。
EST技術(shù)廢水除鹽系統(tǒng)中不需要添加藥劑,系統(tǒng)本身也不會產(chǎn)生其他新的排放物,原水處理后可以直接達標(biāo)排放。
(4)無結(jié)垢。
原水在設(shè)備中的陰、陽離子在不同場所,不會相互結(jié)合產(chǎn)生結(jié)垢。
(5)操作簡便、運行成本低。
EST系統(tǒng)無需膜原件,對原水水質(zhì)要求不高,大多采用計算機控制系統(tǒng),自動化程度高。此外,EST技術(shù)屬常壓操作,無需太多能耗,運行成本較低。
2、中試試驗部分
2.1 試驗用水
試驗用水取自某冷軋廢水處理站達標(biāo)排放水,要求進水的導(dǎo)電率≤1000μS?cm-1,得水率80%,出水作為工業(yè)生產(chǎn)回用水。中水回用標(biāo)準(zhǔn)為:電吸附產(chǎn)水pH6-9,ρ(SS)≤35mg?L-1,COD≤65mg?L-1,ρ(石油類)5mg?L-1,電導(dǎo)率≤300μS?cm-1。
2.2 試驗設(shè)備及流
程EST技術(shù)具有操作設(shè)備簡單等特點,主要用到的試驗設(shè)備有:電吸附模塊EMK,2套,規(guī)模1-2.5m3/h,纖維球精密過濾器QLG800,精密過濾器:直徑200mm×1000mm×5mm,精密度6μm、原水泵:流量5m3?h-1,水箱1.5m×2m,2個。
2.3 試驗方法
為保證試驗順利進行,采用兩級串聯(lián)運行的方式,電吸附模塊分為a、b兩組,其中EST模塊的運行周期為60min,工作周期包括受電靜置3min、預(yù)排4min及吸附53min,反洗周期包括灌電靜置3min、短接靜置17min,濃水反洗10min、中水反洗20min,原水反洗10min。a、b兩組交替運行。試驗期間,通過改變a、b模塊的工作電壓以及流量來觀察EST模塊的工作性能,以此來確定工程中的模塊種類和工作電壓等提供現(xiàn)實參考。
6月20-22日,以某冷軋廢水排口水樣進行試驗,試驗參數(shù)主要為:6月20日,工作電壓為120v,工作流量為25L?min-1,再生流量為25L?min-1;6月21日,工作電壓為130v,工作流量為23L?min-1,再生流量為23L?min-1;6月22日,工作電壓為140v,工作流量為25L?min-1,再生流量為25L?min-1。
3、結(jié)果與討論
中試試驗從6月20日起正常運行三天,其中,6月20日工作3個周期,6月21日和6月22日工作5個周期。每天安排專人對相關(guān)的數(shù)據(jù)參數(shù)進行監(jiān)測和分析,并在22日下午取出水樣,并對水質(zhì)進行監(jiān)測分析。送檢的指標(biāo)主要有電導(dǎo)率、COD、總堿度、總硬度以及氯化物等。
(1)電導(dǎo)率去除。
水中總鹽量量度為水的電導(dǎo)率,通過測量電導(dǎo)率來得出水的除鹽率。通過測算可以看出,原水的電導(dǎo)率平均為3101μS?cm-1,最大小為2885μS?cm-1,最大為3503μS?cm-1;周期產(chǎn)水的平均電導(dǎo)率為1000μS?cm-1,其中,周期產(chǎn)水最小平均電導(dǎo)率為890μS?cm-1,最大為1322μS?cm-1,平均去除率符合產(chǎn)水平均電導(dǎo)率要求。
(2)產(chǎn)水率。
本次中試總進水為40立方米,總產(chǎn)水為29.2立方米,產(chǎn)水率為73%。
(3)能耗分析。
本次中試中的能耗主要為電吸附處理過程中的用電。平均能耗為2.01kWkm3,總體來看,電耗是符合設(shè)計要求。
(4)水質(zhì)分析。
對出水水質(zhì)進行檢測分析,EST技術(shù)中的電導(dǎo)率影響因素主要是廢水中離子鈣、鎂、鐵等有著較高的去除效果,達45%。
綜上,從試驗的工藝流程整體運行效果來看,該工藝運行穩(wěn)定,設(shè)備簡單,出水較為穩(wěn)定,符合廢水處理回用要求,值得在現(xiàn)實中應(yīng)用和推廣,具有較好的現(xiàn)實應(yīng)用價值。(來源:兗礦魯南化工有限公司)