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燃煤電廠脫硫廢水濃縮技術

2023-03-20 15:52:11 2

燃煤電廠一般包括循環(huán)水排污水、化學廢水、脫硫廢水、渣水、含煤廢水和生活污水等。燃煤電廠深度節(jié)水思路一般將循環(huán)水排污水、生活污水、化學廢水作為脫硫的工藝用水,脫硫廢水成為燃煤電廠水質最復雜最難處理的一類廢水,脫硫廢水零排放是全廠廢水零排放的關鍵。

目前,脫硫廢水零排放技術主要包括蒸發(fā)結晶和煙氣蒸發(fā)。為降低蒸發(fā)結晶的投資和運行費用,脫硫廢水水量與煙氣蒸發(fā)水量相匹配,需對脫硫廢水進行濃縮,降低末端廢水水量,因此,濃縮減量是脫硫廢水零排放的基礎。

本研究對某燃煤電廠脫硫廢水進行了分步二級軟化-超濾-反滲透濃縮處理。在膜濃縮前對脫硫廢水軟化預處理,降低致垢性物質含量,以保證后續(xù)膜系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。產(chǎn)水可作為鍋爐補給水系統(tǒng)水源,為實現(xiàn)脫硫廢水零排放工程應用提供技術支撐。

1、實驗部分

11 材料與儀器

Ca(OH)2、NaOHNa2CO3、聚合硫酸鐵(PFS)均為分析純;脫硫廢水,某電廠脫硫系統(tǒng)廢水旋流器出水上清液,主要水質指標見表1。

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SevenGoDuoTM便攜式多參數(shù)水質分析儀;multiN/C-3100TOC分析儀;SPECOD-210紫外可見分光光度計;XS105分析天平;2100Q濁度儀;DHG9053A型電熱恒溫鼓風干燥箱;超濾試驗臺,自制(UEOS-503的超濾膜);高壓反滲透試驗臺,自制,SW30HLE-4040的海水反滲透膜元件。

12 實驗方法

121 Ca(OH)2、NaOH軟化實驗

量取1L脫硫廢水上清液于1L的燒杯中,加入實驗劑量的Ca(OH)2、NaOH,以200r/min的速度攪拌60min,靜沉60min,過濾上清液分析水質。

122 分步二級軟化實驗

量取1L脫硫廢水上清液于1L的燒杯中,加入實驗劑量的Ca(OH)2,以200r/min的轉速攪拌45min。加入實驗劑量的聚合硫酸鐵(PFS),繼續(xù)反應15min后,靜置30min,取上清液,再加入實驗劑量的Na2CO3,200r/min的轉速攪拌30min,靜置30min。過濾上清液分析水質。

123 超濾(UF)實驗

采用外壓式中空纖維膜元件,運行方式為死端過濾,運行模式為:過濾→反洗→沖洗,過濾周期為30min,進水流量25L/h,分析產(chǎn)水濁度,并記錄膜兩側壓差。

124 反滲透(RO)實驗

采用濃水回流的運行模式,RO設計回收率為45%條件下運行,實驗過程中通過調節(jié)濃水回流閥和調壓閥,控制運行過程中的濃水回流量和系統(tǒng)運行壓力,在實驗工況運行穩(wěn)定后,通過分析膜系統(tǒng)壓差及濃水側致垢離子含量變化來評價膜運行的穩(wěn)定性,同時對膜產(chǎn)水水質進行分析。運行過程中控制RO膜系統(tǒng)的進、產(chǎn)水流量恒定。

13 分析方法

水質分析方法采用標準法測定。

2、結果與討論

21 軟化預處理

211 Ca(OH)2、NaOH劑量優(yōu)化

不同Ca(OH)2NaOH加藥量條件下出水鈣硬和鎂硬見表2。

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由表2可知,隨Ca(OH)2NaOH加藥量增加,出水鎂硬均逐漸降低,Ca(OH)2NaOH最佳加藥量分別為2829g/L,NaOH軟化出水水質優(yōu)于Ca(OH)2,在NaOHMg2+過程中,Ca2+被協(xié)同去除,無需投加Na2CO3。加入NaOH快速生成的Mg(OH)2沉淀是一種絮狀的膠體,極難沉降,SV60995%;加入Ca(OH)2生成Mg(OH)2的反應速度慢,生成Mg(OH)2的沉降效果較好,SV6025%。因此,后續(xù)實驗采用Ca(OH)2軟化。

212 二級軟化加藥方式優(yōu)化

脫硫廢水傳統(tǒng)二級軟化模式采用加入Ca(OH)2NaOH,反應一段時間后,再加入Na2CO3,繼續(xù)反應后靜置澄清。傳統(tǒng)模式可能存在以下兩個問題:①在這個過程中,Mg(OH)2膠體的存在會降低Na2CO3除鈣效率;②生成的固體產(chǎn)物為Mg(OH)2CaCO3混合物,無法再利用。傳統(tǒng)二級軟化模式和分步二級軟化模式軟化效果見表3。

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由表3可知,在Ca(OH)2Na2CO3加藥量分別為28g/L26g/L條件下,分步二級軟化模式可顯著提高鈣硬和硅的去除率,鈣硬和全硅分別下降了5302mmol/L1109mg/L。而且,第1步反應沉淀物主要為Mg(OH)2,可作為制Mg(OH)2原料;第2步反應沉淀物主要為CaCO3,可直接廠內回用作為脫硫劑使用。

213 Na2CO3劑量優(yōu)化

Ca(OH)2加藥量28g/L條件下,不同Na2CO3加藥量下出水硬度見表4。

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由表4可知,隨Na2CO3加藥量增加,出水鈣硬和總硬降低,在Na2CO3加藥量26g/L時,出水總硬小于10mmol/L,繼續(xù)加大Na2CO3加藥量,硬度基本不變。因此,Na2CO3加藥量選擇26g/L。Ca(OH)2-Na2CO3二級軟化對鈣硬和總硬去除率均高于99%。

22 UF實驗研究

UF實驗水源采用Ca(OH)2-Na2CO3軟化澄清出水,調節(jié)pH75左右。在UF膜元件實驗連續(xù)運行的700min內,運行壓力穩(wěn)定在4758kPa范圍內,總體較為穩(wěn)定,表明UF膜未發(fā)生污堵。UF進出水濁度見圖1。

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由圖1可知,原水濁度為723755NTU,UF產(chǎn)水濁度在037048NTU,小于10NTUUF產(chǎn)水SDI280(5),小于30,達到RO膜進水水質要求。

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23 RO實驗研究

將軟化-UF產(chǎn)水作為RO進水,在RO產(chǎn)水通量為17L/(m2?h)條件下進行實驗,回收率為45%。231 RO運行性能在RO系統(tǒng)回收率45%的運行條件下,對RO運行壓力、壓差進行監(jiān)測,結果見圖2

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由圖2可知,RO系統(tǒng)進水壓力穩(wěn)定在6668MPa,實驗運行期間系統(tǒng)壓差在187222kPa之間波動,無明顯升高現(xiàn)象,說明運行期間RO系統(tǒng)運行狀況較為穩(wěn)定。RO系統(tǒng)脫鹽率十分穩(wěn)定,均在9920%以上。

232 RO產(chǎn)水和濃水水質

RO系統(tǒng)連續(xù)運行72h內,不同時間段24,48h72h濃水、產(chǎn)水水質見表6。

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由表6可知,RO產(chǎn)水含鹽量為414mg/L(平均值)Cl-含量200240mg/L,產(chǎn)水側鈣、鎂基本上被完全去除,產(chǎn)水TOC含量很低。由此可見,RO產(chǎn)水品質較高,可以滿足鍋爐補給水系統(tǒng)對水源水質的要求。

由表6可知,回收率45%時,RO濃水含鹽量達到68595mg/L(平均值)。由于脫硫廢水經(jīng)過二級軟化處理,硬度離子和全硅以及硫酸鹽大部分被去除,所以濃水側的總硬≤3mmol/L,SO42-3300mg/L,全硅≤22mg/L;但Cl-含量達到3600039000mg/L。由此可見,RO濃水中的鹽分主要為NaCl,此外還有少量的Na2SO4。

連續(xù)運行期間濃水側的鈣硬、SO42-含量穩(wěn)定,說明無明顯CaSO4結垢。TOC的變化情況通??梢杂脕砼袛嗄け砻娴挠袡C物污堵情況,連續(xù)運行期間濃水側TOC含量在173170mg/L之間波動,產(chǎn)水側TOC含量在168184mg/L之間小幅波動,產(chǎn)水和濃水側TOC含量比較穩(wěn)定,并且兩者總量與進水TOC總量相當,說明膜表面未發(fā)生明顯的有機物污堵現(xiàn)象。

24 脫硫廢水濃縮工藝路線

根據(jù)實驗研究,提出脫硫廢水濃縮工藝路線如圖3所示。主要包括反應沉淀池、UF系統(tǒng)和RO系統(tǒng)。該工藝方案采用分步二級軟化工藝去除脫硫廢水中致垢離子以提高后續(xù)膜回用工藝的穩(wěn)定性;預處理后脫硫廢水采用RO進行脫鹽回用,RO產(chǎn)水作為鍋爐補給水系統(tǒng)水源,RO濃水進后續(xù)固化系統(tǒng)。整套工藝方案中各系統(tǒng)自用水均完全回收,系統(tǒng)排水僅為RO濃水。并且通過分步二級軟化提高了軟化效率,同時可實現(xiàn)軟化污泥的資源化利用。該電廠脫硫廢水水量最大10m3/h,整套方案系統(tǒng)回收率45%,RO濃水55m3/h。通過電滲析或疊管式反滲透(DTRO)濃縮進一步降低末端廢水水量,對蒸發(fā)結晶和煙氣蒸發(fā)意義不大,但是會增加膜濃縮的投資和運行成本。

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3、結論

(1)采用Ca(OH)2-Na2CO3分步二級軟化可提高軟化效率。Ca(OH)2Na2CO3最佳加藥量分別為2826g/L,噸水軟化藥劑費用約58元。

(2)采用RO工藝對脫硫廢水進行濃縮,濃縮后末端廢水量降至55m3/hRO產(chǎn)水水質可滿足鍋爐補給水補水要求,可作為鍋爐補給水系統(tǒng)水源。膜系統(tǒng)運行穩(wěn)定,無明顯的污堵現(xiàn)象。(來源:西安熱工研究院有限公司,上海電力學院環(huán)境與化學工程學院)

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