污水處理脫氮除磷工藝優(yōu)化技術(shù)
目前國內(nèi)大多數(shù)城鎮(zhèn)污水處理廠排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GBl8918-2002)一級A,甚至更高,對污水廠脫氮除磷的要求也隨之變高,同時伴隨著碳源、化學(xué)除磷藥劑使用量的大幅增加以及能耗的提高,污水廠的運行管理,除了保證穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,對提高處理效率、減少能耗的要求也日益提高。
我國污水處理廠的工藝主要分為四類:A2/O工藝、氧化溝工藝、SBR工藝、生物膜法工藝。A2/O工藝及其改良工藝作為較為簡單的同步脫氮除磷工藝,被廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外大型污水處理廠的實際運行當(dāng)中。筆者以福州市某城鎮(zhèn)污水處理廠A2/O工藝為研究對象,利用全流程分析,進(jìn)行脫氮除磷的工藝優(yōu)化,通過改變內(nèi)回流運行方式和配水方式,在不外加碳源的情況下,優(yōu)化脫氮除磷的同時,達(dá)到節(jié)能降耗的目的,節(jié)省運行成本。
1、全流程分析試驗
(1)試驗對象概況
該污水處理廠位于福州市東區(qū),其中一組處理系統(tǒng)設(shè)計規(guī)模為10萬t/d,采用A2/O加深床濾池工藝,出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級A標(biāo)準(zhǔn)。該項目預(yù)處理采用轉(zhuǎn)鼓細(xì)格柵和旋流沉砂工藝,生化處理采用多模式A2/O工藝,并投加PAC去除TP,二沉池出水經(jīng)微絮凝反硝化深床濾池工藝深度處理和紫外消毒后排入城市內(nèi)河水體。該項目生化池分為兩個池子,每池5萬t/d,可單獨運行。具體工藝流程見圖1。
(2)分析方法
本試驗以該項目其中一組A2/O生化池為研究對象,該生化池的結(jié)構(gòu)見圖2,主要工藝參數(shù)如下:厭氧段、缺氧段和好氧段的HRT分別為1.5h、3.0h、6.5h,內(nèi)回流比為100%,外回流比為70%,污泥齡為18~25d,污泥濃度為3000~5000mg/L。
全流程分析從生化池進(jìn)水至紫外出水共監(jiān)測11個取樣點(0#~10#),取樣點布置見圖2,其中A1~A6為厭缺氧池,O1~O3為好氧池。除0#和10#水樣不做處理外,其余水樣沉淀15min后取上清液,采用0.45μm濾紙過濾后再檢測水質(zhì)指標(biāo),水樣檢測指標(biāo)包括TN、NH4+-N、NO3--N和TP等。
(3)試驗工況
以生產(chǎn)現(xiàn)場為依托,通過調(diào)整回流比和多點配水,監(jiān)測各個工況下的脫氮性能和除磷效果。試驗工況如表1所示。
(4)全流程分析
①工況一條件下的分析工況一為試驗開始階段的工藝,該工藝兼顧脫氮除磷。圖3為工況一條件下A2/O生化池的脫氮效果,因進(jìn)水點為A1、A2和A5,因此A5和A6池NH4+-N濃度有所升高,隨后O1段開始明顯下降,至O2段NH4+-N已基本降解完全;因內(nèi)回流點為A3、且A2和A5進(jìn)水補充碳源,因此A3-A5池發(fā)生反硝化反應(yīng),NO3--N濃度下降;生化池末端出水的TN與污水廠總出水口的TN接近,TN的去除率為52.4%。
從圖3、圖4可知,A1和A2池均存在5mg/L以上的硝態(tài)氮,厭氧環(huán)境不佳,生物釋磷沒有發(fā)生,因A5有進(jìn)水,A6池釋磷效果比較明顯,TP上升;好氧段生物吸磷效果比較明顯,TP下降。通過生化池末端投加PAC,TP濃度進(jìn)一步降低,出水TP濃度約0.2mg/L。
②工況二條件下的分析
工況二為強化脫氮工藝。圖5為工況二條件下A2/O生化池的脫氮效果,內(nèi)回流點為A1,NO3--N濃度上升,A2進(jìn)水點供應(yīng)進(jìn)水碳源,A2發(fā)生反硝化反應(yīng),NO3--N濃度下降趨勢,但A3-A6反硝化反應(yīng)不明顯。系統(tǒng)的TN去除率為54.5%。
從圖6可以看出,在工況二的條件下,生物除磷基本沒有發(fā)生,只有A1池TP明顯下降,除了內(nèi)、外回流混合液的稀釋作用,因為PAC藥劑在系統(tǒng)中循環(huán)也去除了一部分TP
③工況三條件下的分析
工況三為強化除磷工藝。圖7為工況三條件下A2/O生化池的脫氮效果,在沒有內(nèi)回流的情況下,回流到A1池的外回流液攜帶少量NO3--N,至A2池NO3--N濃度下降到0.39mg/L,且A1為進(jìn)水點,說明來自外回流的NO3--N在A1池內(nèi)已經(jīng)基本被反硝化,因此從A2~O1段NO3--N處于很低的水平;NH4+-N在系統(tǒng)中呈逐漸下降趨勢。系統(tǒng)的TN去除率只有28%。
從圖8可以看出,在工況三的條件下,A池生物釋磷明顯,TP濃度上升;在好氧段,生物吸磷作用發(fā)生,TP濃度下降。說明該工況生物除磷的作用較為明顯。
從全流程分析結(jié)果可以看出,工況一(即單點內(nèi)回流、多點配水)的情況下,生物脫氮和除磷均有一定效果;工況二(單點進(jìn)水、單點內(nèi)回流)的情況下,系統(tǒng)基本沒有生物除磷作用,反硝化效果較好,有利于生物脫氮;工況三(單點進(jìn)水,沒有內(nèi)回流)的情況下,系統(tǒng)反硝化作用較低,但生物除磷效果最佳,可以在不投加PAC的情況下實現(xiàn)除磷目標(biāo)。
2、生產(chǎn)性試驗
針對全流程分析結(jié)果,在實際生產(chǎn)過程開展生產(chǎn)性試驗。試驗時間為2020年3月19日~2020年8月17日,其中2020年3月28日~4月7日因進(jìn)水水質(zhì)異常低不納入統(tǒng)計,工況三試驗期間開啟內(nèi)回流的時段而不納入統(tǒng)計。試驗期間各種工況下進(jìn)水平均COD濃度分別為127mg/L、121mg/L和134mg/L,均未外加補充碳源。
(1) 不同工況下TN的去除效果
圖9為不同工況下A2/O工藝對TN的去除效果:工況一條件下,進(jìn)水TN為14.1~27.8mg/L(平均值為20.4mg/L),出水TN為5.45~14.3mg/L(平均值為9.65mg/L),TN的平均去除率為51.8%;工況二條件下,進(jìn)水TN為11.1~22.1mg/L(平均值為17.5mg/L),出水TN濃度為4.79~10.3mg/L(平均值為6.7mg/L),TN的平均去除率為61.5%;工況三條件下,進(jìn)水TN為15.4~25.1mg/L(平均值為20.8mg/L),出水TN為3.75~13.3mg/L(平均值為10.0mg/L),TN的去除率為50.6%。
可見,內(nèi)回流和配水的調(diào)整,對生化池的脫氮效果有不同程度的影響,工況二的TN去除率最高,較工況一和工況三分別提高了9.7%和10.9%;在進(jìn)水水質(zhì)相當(dāng)?shù)那闆r下,工況一較工況三的TN去除率略好些。
(2) 不同工況下TP的去除效果
圖10為不同工況下A2/O工藝對TP的去除效果:工況一條件下,進(jìn)水TP為1.58~4.32mg/L(平均值為2.58mg/L),出水TP為0.25~0.44mg/L(平均值為0.35mg/L),對TP的去除率為85.6%;工況二條件下,進(jìn)水TP為1.12~4.08mg/L(平均值為2.58mg/L),出水TP濃度為0.18~0.46mg/L(平均值為0.30mg/L),對TP的去除率為87.7%;工況三條件下,進(jìn)水TP為1.73~4.66mg/L(平均值為2.68mg/L),出水TP為0.08~0.43mg/L(平均值為0.24mg/L),對TP的去除率為90.5%。
試驗期間三種工況下平均進(jìn)水TP基本一致,單位污水PAC投加量分別為44.3mg/L、46.3mg/L和41.5mg/L,工況三的TP去除率最高,且其中有兩天實現(xiàn)不投加或少量投加PAC的情況下,出水TP達(dá)標(biāo)。結(jié)果與全流程實驗一致。
(3) 工況優(yōu)化選擇
從生產(chǎn)性試驗可知,工況二對脫氮有強化作用,工況三對生物除磷有強化作用。工況二平均出水TN濃度為7.3mg/L,工況三平均出水TN濃度為10.0mg/L,均滿足TN的出水排放標(biāo)準(zhǔn)(15mg/L)),因此在日常生產(chǎn)過程,優(yōu)先選擇工況三,在出水TN可實現(xiàn)達(dá)標(biāo)的情況下,不需要開啟內(nèi)回流,系統(tǒng)以生物除磷為主,也大大降低了PAC的投加量。若工況三不能保證出水TN控制,可根據(jù)在線出水硝氮儀的檢測結(jié)果進(jìn)行工況二和工況三切換,在保證出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的同時,降低能耗,節(jié)省成本。
3、能耗分析
(1)電耗分析
該項目共有兩組生化池,每組生化池的內(nèi)回流泵各自獨立運行,內(nèi)回流泵功率為22kW,當(dāng)2臺內(nèi)回流泵投入生產(chǎn)時,日電耗約1056kW?h。按照電價0.5元/kW?h計,在不開內(nèi)回流泵的情況下,每年可節(jié)省電費約19.3萬元。若工況二和工況三切換運行,按照內(nèi)回流泵半年運行的情況測算,一年也可節(jié)省電費9.6萬元。
(2)藥耗分析
從生產(chǎn)性試驗可知,工況三的PAC投加量比工況一和工況二分別下降了6.3%和10.4%,因此采用工況三運行時,每年至少可節(jié)約PAC100噸,按照PAC單價650元/噸計,一年大約可節(jié)約6.5萬元。這個費用雖然不多,但因為生產(chǎn)性試驗為工藝調(diào)控提供了指導(dǎo)方向,PAC投加量每降低5mg/L,則每年就可節(jié)約約12萬元。
4、結(jié)論
(1)通過全流程實驗,對污水廠生化處理過程氮和磷變化進(jìn)行分析,為污水處理脫氮處理工藝的調(diào)控提供指導(dǎo)。
(2)根據(jù)生產(chǎn)性試驗結(jié)果可知,對于該污水廠的A2/O工藝,A2單點配水和A1單點內(nèi)回流時能夠強化脫氮,有效提高生物脫氮效果,使TN平均去除率由51.8%提高到61.5%;A1單點配水且關(guān)閉內(nèi)回流時能夠強化生物除磷,可以降低化學(xué)除磷藥劑的投加量。因此在日常工藝調(diào)控時優(yōu)先選擇A1單點配水且關(guān)閉內(nèi)回流運行模式,并根據(jù)在線出水硝氮儀的檢測結(jié)果進(jìn)行強化生物除磷和強化脫氮模式的切換運行。
(3)根據(jù)全流程實驗和生產(chǎn)性試驗提供的運行工況,可以降低電耗、PAC藥耗,每年至少可節(jié)省運行成本16萬元。
(4)該污水廠可以在生產(chǎn)性試驗提供的運行工況下,進(jìn)一步挖掘系統(tǒng)生物脫氮除磷潛力,降低PAC的藥耗量。(來源:福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司)