香精廠遺留廢水應(yīng)急處理技術(shù)
某香精香料生產(chǎn)公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)天然香料和半和成香料,該公司配套建設(shè)了一座污水站,處理香精香料生產(chǎn)廢水。
根據(jù)城市發(fā)展總體規(guī)劃要求,該香精香料生產(chǎn)公司需拆遷出讓,廠區(qū)遷至新址。目前該廠區(qū)已搬遷完畢,原廠區(qū)已停工,但廠區(qū)內(nèi)污水處理池中仍有遺留廢水。該遺留廢水混合有香精香料廢水,該廢水COD較高,成分復(fù)雜,處理難度大。
該工程需在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行遺留廢水的初步處理,將廢水中指標(biāo)含量滿足污水處理廠接收標(biāo)準(zhǔn)后,運(yùn)至污水處理廠內(nèi)繼續(xù)處理。該廠區(qū)內(nèi)遺留廢水COD1000~3000mg/L,污水處理廠接收COD≤200mg/L。
通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目的水質(zhì)進(jìn)行分析,該遺留廢水中含有二甲苯、乙醚等有毒有害物質(zhì),對(duì)微生物有毒害作用,且本項(xiàng)目為應(yīng)急項(xiàng)目,工期短,需采取處理時(shí)間短、投資省、處理效果好、操作簡(jiǎn)便的處理工藝。生物處理培菌時(shí)間長(zhǎng),且遺留廢水中的大量有害物質(zhì),會(huì)抑制甚至毒害微生物。綜上兩種情況,本工程不建議采用生物處理方式,建議采用物化法進(jìn)行處理。
根據(jù)該廢水的性質(zhì),參考同類型項(xiàng)目的實(shí)際應(yīng)用,可采用的物化處理方法主要有電催化氧化法、芬頓高級(jí)氧化、臭氧高級(jí)氧化等,這些方法均可以達(dá)到較好的處理效果,但電催化氧化法和臭氧高級(jí)氧化法一次性投資高,處理成本相對(duì)較高。結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況,綜合考慮后,建議采用芬頓高級(jí)氧化法作為主要降解工藝。
芬頓氧化法效率高,氧化能力極強(qiáng),對(duì)難降解工業(yè)廢水有較好的處理效果,在處理高濃度、難降解、有毒有害有機(jī)廢水方面表現(xiàn)出色。因此采用芬頓氧化法作為主要工藝對(duì)該遺留廢水進(jìn)行處理。同時(shí),考慮到芬頓氧化對(duì)COD的去除效果,及本項(xiàng)目的水質(zhì)要求,擬在芬頓氧化后增加活性炭吸附和深度處理,以保證水質(zhì)要求。
綜上所述,本工程計(jì)劃對(duì)芬頓高級(jí)氧化、活性炭吸附及COD降解劑去除效果進(jìn)行試驗(yàn)分析,以驗(yàn)證工藝的合理性及藥劑最佳投加量,為保證工程的順利實(shí)施和達(dá)標(biāo)排放做保障。
1、試驗(yàn)研究
1.1 項(xiàng)目水樣實(shí)測(cè)情況
該廠區(qū)內(nèi)分布有多個(gè)污水池,經(jīng)取水樣分析檢測(cè),水樣COD指標(biāo)如表1所示。選取COD較高的3個(gè)污水池(1號(hào)、2號(hào)、3號(hào))中的廢水進(jìn)行處理試驗(yàn)研究。
1.2 芬頓氧化試驗(yàn)
取1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)廢水于燒杯中,同時(shí)把燒杯放在磁力攪拌器上,用H2SO4或NaOH調(diào)節(jié)PH到5,邊攪拌邊加入一定量的FeSO4?7H2O晶體,FeSO4?7H2O晶體溶解后加入一定體積的H2O2。反應(yīng)2.5h后,用H2SO4或NaOH調(diào)節(jié)PH到7,加入PAM混凝沉淀,然后靜置0.5h后,取樣分析COD。1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)分別進(jìn)行了4組芬頓氧化試驗(yàn),FeSO4?7H2O和H2O2加藥量如表2~表4所示。
從表2~表4可以看出,當(dāng)H2O2加入濃度為原水COD的2倍,即質(zhì)量比(H2O2:原水COD)=2:1,相比于質(zhì)量比(H2O2:原水CODcr)=0.68:1和質(zhì)量比(H2O2:原水COD)=1.5:1,對(duì)CODcr的處理效果較好。而質(zhì)量比(H2O2:原水COD)=2.5:1和質(zhì)量比(H2O2:原水COD)=2:1,對(duì)COD的處理效果相差不大,因此從處理效果和處理成本考慮,最終選擇質(zhì)量比(H2O2:原水COD)=2:1,摩爾比(H2O2:FeSO4?7H2O)=3:1的芬頓藥劑組合對(duì)該遺留廢水進(jìn)行處理。該芬頓藥劑組合對(duì)COD的去除率可達(dá)到80%~84%。
1.3 活性炭吸附試驗(yàn)
選取了4組不同活性炭分別對(duì)1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)廢水進(jìn)行處理試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表5~表7所示。片狀活性炭2相比其他3種活性炭對(duì)COD的去除效果較好,COD去除率可達(dá)30%。
1.4 COD降解劑處理試驗(yàn)
為了保證該遺留廢水穩(wěn)定達(dá)到污水處理廠進(jìn)水要求,在活性炭處理后加入深度處理單元,從處理時(shí)間方面考慮,擬采用COD降解劑處理。
選取了3種COD降解劑分別對(duì)1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)廢水進(jìn)行處理試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表8~表10所示。降解劑1相比其他3種降解劑對(duì)CODcr的去除效果較好,COD去除率可達(dá)40%。
1.5 整體工藝流程處理結(jié)果
從圖2可見,該遺留廢水經(jīng)芬頓氧化+活性炭吸附+COD降解劑處理后,出水可達(dá)到污水處理廠進(jìn)水要求。芬頓氧化對(duì)COD的去除率約為80%~84%,活性炭對(duì)COD的去除率約為30%,COD降解劑對(duì)CODcr的去除率約為40%。
2、結(jié)論
(1)根據(jù)芬頓氧化試驗(yàn),芬頓氧化加藥組合為質(zhì)量比(H2O2:原水COD)=2:1,摩爾比(H2O2:FeSO4?7H2O)=3:1時(shí),對(duì)該遺留廢水的COD去除率約為80%~84%。
(2)活性炭對(duì)COD的去除率可達(dá)30%,COD降解劑對(duì)COD的去除率可達(dá)40%。
(3)該遺留廢水經(jīng)芬頓氧化+活性炭吸附+COD降解劑處理后,出水可達(dá)到污水處理廠進(jìn)水要求。(來(lái)源:杰瑞環(huán)境工程技術(shù)有限公司)