高含氟工業(yè)廢水高出水標(biāo)準(zhǔn)處理技術(shù)
近年來LCD、OLED等液晶顯示面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能增長迅速,液晶面板生產(chǎn)會產(chǎn)生大量的含氟廢水及有機(jī)廢水,含氟廢水為環(huán)保嚴(yán)格管控的危廢品,《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978―1996)規(guī)定排放水中F濃度不超過10mg/L,針對具體項目還可能會提出更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)要求。
某市OLED項目,針對其生產(chǎn)廢水配套建設(shè)了KXC水質(zhì)凈化廠。
1、工程背景
1.1 項目基本情況
該OLED項目是當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)引進(jìn)的液晶顯示面板工業(yè)項目,對區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義,KXC水質(zhì)凈化廠是該項目配套的環(huán)保設(shè)施,由財政投資建設(shè),為滿足環(huán)評及“三同時”要求,須在OLED項目投產(chǎn)前建設(shè)完成。
OLED項目生產(chǎn)廢水分為7類,包括含氟廢水、含H2O2廢水、含氮廢水、高氮廢水、含磷廢水、有機(jī)廢水以及公輔設(shè)施廢水和生活排水,擬采用“工廠內(nèi)預(yù)處理+KXC水質(zhì)凈化廠深度處理”的工藝路線,各類廢水工廠內(nèi)預(yù)處理情況如下:
①含氟廢水:設(shè)計水量11800m3/d,單獨(dú)收集,混凝沉淀法除氟處理后,進(jìn)入含氟廢水排放池。
②含H2O2廢水:設(shè)計水量3300m3/d,單獨(dú)收集,還原、除磷處理后,并入有機(jī)廢水一同處理。
③含氮廢水:設(shè)計水量7800m3/d,含高濃度氨氮和高濃度有機(jī)物,通過硝化、反硝化去除氨氮后,并入有機(jī)廢水一同處理。
④高氮廢水:設(shè)計水量700m3/d,含更高濃度氨氮和更高濃度有機(jī)物,通過硝化、反硝化去除氨氮后,進(jìn)入含氮廢水池合并再處理。
⑤含磷廢水:設(shè)計水量1200m3/d,磷酸鹽濃度高,除磷處理后并入有機(jī)廢水一同處理。
⑥有機(jī)廢水:預(yù)處理后的含H2O2、含氮、高氮、含磷及其他有機(jī)生產(chǎn)廢水,總設(shè)計水量42350m3/d,采用“厭氧+缺氧+好氧”工藝預(yù)處理后,進(jìn)入有機(jī)廢水排放池。
⑦公輔設(shè)施廢水、生活排水:設(shè)計水量680m3/d。公輔設(shè)施廢水包括實驗室廢水、純水制備廢水等;公輔設(shè)施廢水、生活排水排入有機(jī)廢水排放池。
綜上所述,OLED項目生產(chǎn)廢水廠內(nèi)預(yù)處理后,分含氟廢水和有機(jī)廢水兩股,分別由提升泵輸送至KXC水質(zhì)凈化廠,其中含氟廢水水量11800m3/d,有機(jī)廢水水量43030m3/d。
KXC水質(zhì)凈化廠尾水接納水體現(xiàn)狀為地表劣Ⅴ類水,環(huán)境容量已飽和。OLED項目生產(chǎn)排放的含氟廢水及有機(jī)廢水成分復(fù)雜,含氟廢水中F主要以HF、氟硅酸鹽等形式存在,處理難度大,且氟已被WHO列為第三大能引起重大疾病的污染物質(zhì)(僅次于砷和硝酸鹽),如不妥善處理會威脅人體生命健康。為避免影響流域內(nèi)水環(huán)境質(zhì)量,保障區(qū)域水環(huán)境整治成果,OLED項目環(huán)評批復(fù)要求:KXC水質(zhì)凈化廠尾水排放執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838―2002)中Ⅳ類水標(biāo)準(zhǔn)。
1.2 設(shè)計水量、水質(zhì)及其他工程目標(biāo)
1.2.1 設(shè)計水量
考慮10%的安全系數(shù),本凈化廠設(shè)計規(guī)模為6×104m3/d,其中含氟廢水1.3×104m3/d,有機(jī)廢水4.7×104m3/d。1.2.2設(shè)計進(jìn)、出水水質(zhì)根據(jù)環(huán)評批復(fù)及OLED項目確認(rèn),KXC水質(zhì)凈化廠設(shè)計進(jìn)、出水水質(zhì)指標(biāo)見表1。
1.2.3 其他工程目標(biāo)
①污泥處理目標(biāo):本工程產(chǎn)生的生化剩余污泥與混凝沉淀物化污泥,經(jīng)濃縮、調(diào)質(zhì)、脫水處理至含水率不超過60%后委托有資質(zhì)單位外運(yùn)處置。
②臭氣處理目標(biāo):本工程廠界惡臭執(zhí)行《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554―1993)廠界標(biāo)準(zhǔn)值中的二級標(biāo)準(zhǔn)(新改擴(kuò)建)要求。
③噪聲:本工程噪聲設(shè)計達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348―2008)Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)要求。
④中水回用:中水回用作為廠區(qū)溶藥、生物濾池及板框壓濾機(jī)反洗用水、綠化及洗地用水、周邊工廠生產(chǎn)用水等,預(yù)測中水回用規(guī)模最高可達(dá)4.2×104m3/d。
2、處理工藝工程方案
2.1 工藝方案論證
工藝方案論證的目的是根據(jù)水量、進(jìn)出水水質(zhì)及污染成分等基礎(chǔ)數(shù)據(jù),基于技術(shù)可靠、投資節(jié)省、運(yùn)維成本低等原則,選用效費(fèi)比最優(yōu)的工藝技術(shù)。本工程處理系統(tǒng)在降解有機(jī)物的同時,既要達(dá)到脫氮除磷的目的,又要滿足氟化物的出水指標(biāo)。
①含氟廢水進(jìn)水F濃度為17mg/L,尾水排放要求F濃度不超過1.5mg/L。含氟廢水經(jīng)過除氟預(yù)處理后,與有機(jī)廢水混合均勻,再進(jìn)入沒有除氟功能的生化處理+深度處理系統(tǒng),且含氟廢水量占比達(dá)21.67%,只有其預(yù)處理系統(tǒng)出水F濃度不超過4mg/L,才能確保尾水F達(dá)標(biāo),因此含氟廢水預(yù)處理系統(tǒng)需要審慎選擇工藝參數(shù),確保預(yù)處理效果。
②含氟廢水進(jìn)水溶解性固體濃度為2000mg/L,易導(dǎo)致后續(xù)系統(tǒng)結(jié)垢、堵塞,應(yīng)設(shè)置除硬工序。
③含氟廢水進(jìn)水NH3-N濃度為100mg/L,常規(guī)二級生化處理工藝難以有效去除如此高濃度的NH3-N,需考慮在主體生化工藝前對NH3-N進(jìn)行預(yù)處理,將其轉(zhuǎn)化為NO3-,以減輕后續(xù)系統(tǒng)的脫氮壓力。
④進(jìn)水來自OLED項目工廠內(nèi)預(yù)處理后的工業(yè)廢水,水中殘留的有機(jī)物生化性差,需考慮提高難降解有機(jī)污染物的可生化性。
⑤由于OLED項目工廠內(nèi)預(yù)處理系統(tǒng)出水水質(zhì)會有一定程度的波動,而本凈化廠尾水排放要求穩(wěn)定達(dá)到地表Ⅳ類水標(biāo)準(zhǔn),同時廠區(qū)用地緊張,噸水占地面積僅0.619m2(/m3?d-1),因此應(yīng)選擇技術(shù)可靠、耐沖擊負(fù)荷、占地節(jié)省、適應(yīng)性強(qiáng)的工藝方案。
⑥要求尾水中TP不超過0.3mg/L,生化系統(tǒng)對TP去除有限,須考慮設(shè)置物化工藝,以強(qiáng)化TP的去除。
2.2 含氟廢水預(yù)處理工藝選擇
①除硬度
含氟廢水進(jìn)水溶解性固體濃度為2000mg/L,需設(shè)置除硬設(shè)施。除硬工藝有化學(xué)法、離子交換法、膜分離法、電滲析法等?;瘜W(xué)法通過投加石灰、純堿等藥劑,生成CaCO3、Mg(OH)2等沉淀物去除水中硬度,可有效降低水中含鹽量,但只能去除碳酸鹽硬度和堿度,如要求降低水中非碳酸鹽硬度,可采用聯(lián)合投加工藝。離子交換法通過樹脂離子交換去除水中Ca2+、Mg2+等離子,工藝成熟,多用于食品行業(yè)制飲料用水和熱電產(chǎn)業(yè)。膜分離法采用反滲透膜去除水中硬度,操作簡便,除鹽及去除污染物效率高,給水工程、海水淡化應(yīng)用較多,投資高,運(yùn)行成本高。電滲析法在外加直流電場作用下,水中陰、陽離子分別通過陰、陽離子交換膜向陽極和陰極移動,達(dá)到凈化目的,常用于初級純水制備。電滲析法投資省,處理能力大,維護(hù)方便,運(yùn)行費(fèi)用最高。
結(jié)合以上各除硬工藝的分析比較,本項目含氟廢水硬度去除選擇化學(xué)法,含氟廢水預(yù)處理系統(tǒng)設(shè)置除鈣高效沉淀池,通過投加純堿、PAC、PAM、惰性載體微砂,設(shè)置污泥循環(huán),使水中大部分Ca2+生成CaCO3沉淀去除,除硬處理后出水溶解性固體濃度降低至不超過300mg/L。
②除氟
除氟工藝有沉淀法、吸附法、膜分離法、離子交換法等。沉淀法通過投加Ca2+藥劑,形成CaF2沉淀而去除F-,傳統(tǒng)CaF2沉淀工藝出水F濃度一般為10mg/L左右。參考類似工程經(jīng)驗,通過投加適當(dāng)藥劑及惰性載體、設(shè)置污泥循環(huán)等手段,可將出水F濃度降低至不超過4mg/L。吸附法將活性氧化鋁、骨炭等吸附劑裝入填充柱,采用動態(tài)吸附方式去除F-,操作簡便、效果穩(wěn)定,但吸附容量低、處理水量小、吸附過程慢、再生困難。膜分離法采用反滲透膜去除F-,效率高,產(chǎn)水率低,投資高,運(yùn)行成本高。離子交換法通過樹脂離子交換去除F-,樹脂對F的選擇性差,對進(jìn)水水質(zhì)要求苛刻,脫附液需要再處理。
對比分析以上除氟工藝的優(yōu)缺點(diǎn)及適用條件,去除F以沉淀法最為經(jīng)濟(jì)常用,本工程選擇混凝沉淀法。在含氟廢水預(yù)處理系統(tǒng)中設(shè)置除氟高效沉淀池,考慮到進(jìn)水中已含有過量Ca2+,本單元投加PAC、PAM、惰性載體微砂,設(shè)置污泥循環(huán),以增大CaF2顆粒粒徑,加快其沉淀速度而去除水中F-。根據(jù)類似工程數(shù)據(jù),只要PAC及PAM投加量、微砂粒徑、污泥循環(huán)流量選擇適當(dāng),能將出水中F濃度降至不超過4mg/L。
③除氨氮
含氟廢水進(jìn)水NH3-N濃度為100mg/L,為提高主體工藝系統(tǒng)的脫氮效率,設(shè)置含氟廢水預(yù)硝化工序。由于硝化菌世代期長、活性低,常規(guī)生化處理工藝要保證硝化效果,通常需加大曝氣池容積,降低有機(jī)負(fù)荷,導(dǎo)致反應(yīng)池占地面積大。如在MBBR硝化池中投加懸浮填料,則懸浮載體上硝化菌群豐度大大增加,某運(yùn)行項目鏡檢顯示懸浮載體上硝化菌群豐度達(dá)28.56%,為系統(tǒng)內(nèi)活性污泥的14倍,MBBR系統(tǒng)硝化效率比常規(guī)生化工藝提高不少,因此該項目含氟廢水預(yù)硝化采用MBBR硝化池。
綜上,含氟廢水預(yù)處理工藝流程見圖1。
2.3 其余處理工藝的比選與確定
2.3.1 混合廢水處理工藝選擇
預(yù)處理后含氟廢水與有機(jī)廢水均勻混合后進(jìn)入二級生物處理工藝,經(jīng)微生物氧化分解,能基本去除可降解的有機(jī)污染物,但要實現(xiàn)出水穩(wěn)定達(dá)到地表Ⅳ類水標(biāo)準(zhǔn),必須設(shè)置深度處理系統(tǒng),本工程采用二級生化處理+深度處理的組合工藝。
對以下處理方案進(jìn)行比選:①工藝組合方案一,MBR生物反應(yīng)池+高級氧化+曝氣生物濾池+紫外線消毒;②工藝組合方案二,多段AO生物反應(yīng)池+二沉池+高級氧化+曝氣生物濾池+高效沉淀池+接觸消毒池。
MBR工藝處理后水質(zhì)優(yōu)于常規(guī)生化工藝,占地面積小、污泥泥齡長、產(chǎn)泥率低,不受污泥膨脹影響;但MBR反應(yīng)池前需設(shè)置膜格柵,建設(shè)投資高;膜吹掃空氣消耗量大;膜需要定期清洗、定期更換,運(yùn)行成本高;同時混合廢水仍存在一定硬度,有膜堵塞風(fēng)險。
多段AO生物反應(yīng)池+二沉池為常規(guī)處理工藝,投資、運(yùn)行費(fèi)用均低于MBR工藝。基于水質(zhì)分析,并參考類似工程數(shù)據(jù),若優(yōu)化選擇工藝參數(shù),強(qiáng)化脫氮除磷效率,可確保出水水質(zhì)達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級B甚至更優(yōu)的標(biāo)準(zhǔn)。深度處理采用高級氧化+曝氣生物濾池+高效沉淀池,比方案一增加了高效沉淀池,進(jìn)一步攔截曝氣生物濾池泄漏的SS,強(qiáng)化去除水中COD、SS、TP,可確保尾水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
本工程推薦方案二:多段AO生物反應(yīng)池+二沉池+高級氧化+曝氣生物濾池+高效沉淀池+接觸消毒池。
2.3.2 污泥處理工藝
本工程要求處理后污泥含水率不超過60%,而混凝沉淀物化污泥占比超過60%,物化污泥有機(jī)質(zhì)含量低,難以消化處理,設(shè)計中對以下處理方案進(jìn)行比選:脫水+干化工藝、加堿穩(wěn)定+脫水工藝。兩種方案均成熟、可靠。脫水+干化系統(tǒng)建設(shè)投資、運(yùn)行成本均比加堿穩(wěn)定+脫水工藝高10%以上,且配套設(shè)施復(fù)雜。加堿穩(wěn)定+脫水工藝需投加石灰乳、FeCl3等藥劑,處理后干污泥量增加20%~30%。
經(jīng)比較,加堿穩(wěn)定+脫水工藝更具經(jīng)濟(jì)性,系統(tǒng)管理簡單,因此本工程污泥處理采用重力濃縮+加堿穩(wěn)定+板框壓濾脫水機(jī)工藝。
2.4 最終工藝方案
含氟廢水經(jīng)除鈣+預(yù)硝化+除氟預(yù)處理后與有機(jī)廢水均勻混合,再經(jīng)多段AO生物反應(yīng)池+二沉池+臭氧高級氧化+曝氣生物濾池+高效沉淀池+次氯酸鈉消毒處理后,達(dá)標(biāo)排放。廢水處理產(chǎn)生的污泥,經(jīng)濃縮+污泥調(diào)質(zhì)+脫水處理,至含水率不超過60%后外運(yùn),具體處理工藝流程見圖2。
3、主要構(gòu)筑物設(shè)計
①除鈣高效沉淀池:通過投加純堿、PAC、PAM及惰性載體微砂,將出水中的溶解性固體含量降低至不超過300mg/L。整體尺寸為21.40m×9.20m×(3.25~5.75)m,包括反應(yīng)池、混凝池、絮凝池、沉淀池,2個系列并聯(lián)運(yùn)行。
反應(yīng)池單系列有效容積75.0m3,水力停留時間16.31min,10%純堿溶液最大投加量1300mg/L,30.5%NaOH最大投加量1230mg/L。混凝池單系列有效容積15.6m3,水力停留時間3.45min,10%PAC溶液最大投加量200mg/L。絮凝池單系列有效容積23.06m3,水力停留時間5.10min,PAM最大投加量1.0mg/L。沉淀池單系列直徑4.0m,斜管區(qū)面積8.80m2,上升流速31.88m/h,單系列污泥循環(huán)流量40m3/h,沉淀池出水槽濃硫酸最大投加量390mg/L。
②MBBR硝化池:池內(nèi)投加HDPE懸浮填料載體,與懸浮活性污泥相嵌合,形成泥膜復(fù)合工藝,在降解有機(jī)物的同時,將水中NH3-N經(jīng)硝化反應(yīng)生成NO3-、NO2-,出水NH3-N不超過20mg/L。整體尺寸26.40m×25.80m×6.7m,2個系列并聯(lián)運(yùn)行。
硝化池空床水力停留時間6.7h,硝化負(fù)荷為0.56kgNH4+-N/(m3?d),設(shè)計池內(nèi)DO為4mg/L。
HDPE填料投加率為53.4%,填料有效比表面積不小于800m2/m3,密度為(0.95±0.02)g/cm3;填料標(biāo)稱尺寸?25mm,厚度3~4mm;填料抗壓強(qiáng)度不小于50N/mm,紫外損失值不超過0.015%。
③除氟高效沉淀池:以去除F為主要目的,出水F不超過4.0mg/L。整體尺寸26.30m×11.20m×(4.75~6.75)m,包括接觸池、混凝池、絮凝池、沉淀池,2個系列并聯(lián)運(yùn)行。
接觸池單系列有效容積150.50m3,水力停留時間33.32min,預(yù)留Ca2+藥劑投加功能?;炷貑蜗盗杏行莘e150.50m3,水力停留時間33.32min,10%PAC溶液最大投加量1150mg/L。絮凝池單系列有效容積36.09m3,水力停留時間7.99min,PAM最大投加量1.0mg/L。沉淀池單系列直徑4.0m,斜管區(qū)面積8.00m2,上升流速31.88m/h,單系列污泥循環(huán)流量40m3/h。
④多段AO生物反應(yīng)池:以降解有機(jī)物、脫氮、除磷為目的,整體尺寸101.20m×85.20m×7.20m,水深5.75~6.00m,包括厭氧池、兼氧池、好氧池,2個系列并聯(lián)運(yùn)行。
生物反應(yīng)池按3段缺氧-好氧區(qū)設(shè)計,三段進(jìn)水量分別為總水量的55%、30%、15%,總計水力停留時間19.0h,各段水力停留時間:厭氧池為1.46h、缺氧池1為3.765h、好氧池1為5.225h、缺氧池2為2.85h、好氧池2為2.85h、缺氧池3為1.425h、好氧池3為1.425h。
反應(yīng)池污泥濃度4200~5000mg/L;污泥負(fù)荷0.09~0.104kgCOD/(kgMLSS?d);污泥回流比50%~100%;混合液內(nèi)回流比200%;系統(tǒng)設(shè)計泥齡約25d。
⑤二沉池:采用周進(jìn)周出圓形輻流式沉淀池,與污泥泵房、提升泵房合建。
二沉池尺寸?42m×(5.20~5.70)m,水深4.40~4.90m,2個系列并聯(lián)運(yùn)行,表面水力負(fù)荷0.90m3(/m2?h),沉淀時間3.75h。
污泥泵房尺寸5.40m×14.80m×7.65m,污泥回流量1250~2500m3/h,設(shè)置污泥回流軸流泵3臺;剩余污泥流量為60m3/h,設(shè)置剩余污泥潛污泵4臺。
提升泵房尺寸11.80m×6.20m×7.80m,額定提升流量2500m3/h,設(shè)置提升軸流泵3臺。
⑥高級氧化池:利用臭氧催化氧化將絕大部分難生物降解COD轉(zhuǎn)化為BOD,與曝氣生物濾池合建,總尺寸27.5m×19.5m×8.10m,水深6.96~7.32m,2個系列并聯(lián)運(yùn)行。
高級氧化池水力停留時間55min,采用鈦板曝氣方式,臭氧投加量25~50mg/L。
⑦曝氣生物濾池:與高級氧化池合建,進(jìn)一步去除COD、NH3-N、SS、TP等污染物。總尺寸37.5m×24.5m×6.85m,水深6.25m,共分8格,單格濾池面積72m2。
設(shè)計濾速6.51m/h,強(qiáng)制濾速7.44m/h,內(nèi)回流比50%;反沖洗周期為36~72h,采用氣水反沖洗,反沖洗程序及參數(shù)如下:降水位,歷時2min;氣洗,強(qiáng)度70m3(/m2?h),歷時4min;氣洗+水洗,氣洗強(qiáng)度70m3(/m2?h),水洗強(qiáng)度18m3(/m2?h),歷時6min;水洗,強(qiáng)度18m3(/m2?h),歷時10min。
⑧高效沉淀池:投加PAC、PAM,水質(zhì)惡化時投加粉末活性炭,進(jìn)一步去除COD、SS及TP。總尺寸44.15m×21.20m×(5.70~8.20)m,水深4.70~6.92m,包括活性炭接觸池、混凝池、絮凝池、沉淀池,2個系列并聯(lián)運(yùn)行,與消毒池合建。
活性炭接觸池單系列有效容積365m3,水力停留時間17.52min,水質(zhì)惡化時5%粉末活性炭投加量20~50mg/L?;炷貑蜗盗杏行莘e49m3,水力停留時間2.40min,10%PAC溶液投加量47~250mg/L。
絮凝池單系列有效容積249m3,水力停留時間12.00min,PAM投加量0.5~1.0mg/L。沉淀池單系列直徑8.0m,斜管區(qū)面積44.64m2,上升流速28.0m/h。每個系列污泥循環(huán)流量60m3/h。
⑨消毒池:消毒池尺寸44.15m×21.20m×6.80m,水深5.50m。消毒劑采用10%NaClO溶液,加氯量5~10mg/L,接觸時間45min,出水大腸菌群數(shù)不超過20000個/L。
⑩污泥濃縮池:4個系列并聯(lián)運(yùn)行,每個系列尺寸12m×12m×(5.00~5.686)m,水深4.00~4.686m。
生化系統(tǒng)剩余污泥量900~1065m3/d,污泥含水率99.2%~99.3%,干污泥量7.45tDS/d;物化系統(tǒng)排泥量600~785m3/d,污泥含水率98.5%,干污泥量9~11.75tDS/d。濃縮池固體通量33.3kgDS/(m2?d),濃縮時間約18h,濃縮后污泥含水率約97%。
?污泥脫水:設(shè)置2臺污泥調(diào)質(zhì)箱,并聯(lián)運(yùn)行。每臺調(diào)質(zhì)箱分3格,第1、2格為反應(yīng)區(qū),有效容積均為23.5m3,依次投加38%~40%FeCl3溶液、10%石灰乳,污泥停留時間均為36min;第3格為調(diào)理區(qū),有效容積94m3,污泥停留時間145min。石灰、FeCl3溶液投加量分別為干污泥量的25%、15%。
設(shè)置6臺板框壓濾脫水機(jī),正常運(yùn)行時同時工作,每天運(yùn)行3個周期,每個周期歷時3h。每臺脫水機(jī)配置76片規(guī)格為1500mm×1500mm的濾板,運(yùn)行時壓榨壓力<160N/cm2。
4、實施效果及經(jīng)濟(jì)分析
4.1 工程進(jìn)度及現(xiàn)場圖片
該工程于2018年11月開始施工,2020年2月底通過竣工驗收,2020年11月通過環(huán)保驗收,目前一直運(yùn)行穩(wěn)定,最終尾水水質(zhì)優(yōu)于地表水Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)。部分現(xiàn)場構(gòu)筑物照片見圖3。
4.2 水量及水質(zhì)
由于OLED項目生產(chǎn)線未滿負(fù)荷運(yùn)行,含氟廢水進(jìn)水量為5000~6700m3/d,有機(jī)廢水進(jìn)水量為(2~2.4)×104m3/d,均為設(shè)計值的50%左右,因此目前KXC水質(zhì)凈化廠運(yùn)行一條處理工藝線,另一條線備用。
含氟廢水及有機(jī)廢水的實際進(jìn)水水質(zhì)見表2。
2020年8月1日―10月31日,連續(xù)3個月的尾水水質(zhì)見表3??梢?,各指標(biāo)均優(yōu)于設(shè)計值。
4.3 經(jīng)濟(jì)分析
包括3個月試運(yùn)行費(fèi)用在內(nèi),該水質(zhì)凈化廠總投資為35607.57萬元,噸水建設(shè)投資約為5935元/m3。占地面積3.7143×104m2,噸水占地面積為0.619m2(/m3?d-1)。經(jīng)核算,噸水直接運(yùn)行費(fèi)用為2.02元/m3。
5、結(jié)論及建議
該水質(zhì)凈化廠處理規(guī)模6×104m3/d,接收OLED項目液晶面板生產(chǎn)產(chǎn)生的高硬度、高含氟、高NH3-N、可生化性差的廢水,經(jīng)過除硬除氟等預(yù)處理、二級生化處理及深度處理,出水穩(wěn)定達(dá)到地表水Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)。
其中多段AO生物處理+二沉池+高級氧化+曝氣生物濾池+高效沉淀池組合處理工藝適應(yīng)性強(qiáng)、耐沖擊負(fù)荷、占地節(jié)省,出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
不同液晶面板生產(chǎn)線排放廢水的濃度、成分、污染物形態(tài)會稍有差別,因此對于含氟廢水預(yù)處理系統(tǒng)藥劑選擇、加藥量等參數(shù),建議通過燒杯試驗,結(jié)合進(jìn)水水質(zhì)分析確定。
由于工人誤操作、生產(chǎn)設(shè)備儀表損壞等因素,工廠廢水排放水質(zhì)存在惡化的可能,因此建議工業(yè)廢水凈化廠設(shè)置應(yīng)急措施。該OLED項目工廠內(nèi)設(shè)置有3000m3事故水池,KXC水質(zhì)凈化廠內(nèi)的高效沉淀池設(shè)置有粉末活性炭投加、尾水排放管上設(shè)置自動閥門等設(shè)施。(來源:廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司,深圳市城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司)