燃煤電廠脫硫廢水電絮凝處理技術
燃煤電廠是我國電力供應的主要形式,其發(fā)電量占到我國各類發(fā)電方式的75%以。燃煤電廠普遍采用石灰石一石膏濕法脫硫技術脫除煙氣中的SO/2為了維持脫硫裝置漿液循環(huán)系統(tǒng)的物料平衡.防止?jié){液中可溶組分,主要是氯濃度超過規(guī)定值并保證石膏質量.必須從系統(tǒng)中排放一定量的廢水.稱為脫硫廢水。
隨著廢水處理技術的發(fā)展,燃煤電廠的絕大部分廢水能夠實現(xiàn)階梯利用阪,但脫硫廢水因具有很高的含鹽量、懸浮物,較大的鈣鎂硬度,一定量的重金屬,特別是氯離子含量達到幾千至兩萬mg/L,具有較大腐蝕性,難以直接回用,是燃煤電廠廢水處理的難點,也是電廠“廢水零排放”技術的研究重點。
電絮凝(Electrocoagulation,簡稱EC)是近年來發(fā)展較快的一種電化學水處理技術.也被稱為電凝聚、電混凝。隨著電極技術、電解槽型式、高頻電源等技術研究的進步,在凈水處理和廢水處理方面都有一定的深入研究,有部分項目獲得了工程應用,是廢水處理的一種有效技術。電絮凝水處理機理主要是絮凝、氧化還原和氣浮相互交錯作用的結果這3種反應同時作用,形成了較好的水質凈化作用,因此是一種水處理的新型技術
本文利用電絮凝多種復合的凈化作用,針對某燃煤電廠排放的脫硫廢水,在實驗室開展了多種工況下的試驗研究,評估廢水處理的有效性,探索最佳試驗工況。根據試驗結果.建成了處理能力8t/h的脫硫廢水電絮凝處理裝置,得到了應用。
一、廢水處理中的應用
在印染廢水、煤化工及石化廢水、含重金屬廢水、微污染海水、電廠煤場污水等領域,都有電絮凝水處理的研究和應用。電絮凝法可用于煤泥水沉降,文獻在電絮凝法預處理煤泥水30min后再添加凝聚劑CaCl2,能獲得很好的沉降效果,電絮凝法與凝聚劑復配可大幅降低凝聚劑用量,環(huán)保性能更佳。針對燃煤電廠脫硫廢水,文獻中,采用電絮凝法處理,隨廢水質量濃度的降低和電流密度的增加,處理效果變好,反應時間縮短;當采用加堿沉淀預處理后,反應所需時間大大縮短.有效減小了反應器體積。
二、電絮凝試驗與工程應用
2.1基本情況
某熱電廠建有2臺中壓參數(shù)12MW燃煤熱電機組,于1998年建成投運。2013年開展超低排放改造,陸續(xù)完成了煙氣脫硫,SCR煙氣脫硝和濕式電除塵器改造。煙氣脫硫采用石灰石一石膏濕法脫硫工藝,一爐一塔,三層逆流噴淋.全煙氣量處理。
脫硫廢水水質如表1所示
2.2實驗室試驗
實驗室電絮凝試驗臺采用循環(huán)處理方式,電解槽容積20L,循環(huán)流量為100L/h,采用Fe電極。試驗用水取自熱電廠脫硫廢水(水質見表1),試驗流程是:pH調節(jié)-電絮凝槽-取樣測量。取用水樣20L,循環(huán)時間設置為15min。
試驗臺進水前,先用NaOH調節(jié)進料箱內廢水pH值至9.42。然后在電絮凝槽內進行試驗,實驗工況如下:兩種不同的電流密度,分別為4mA/cm2和8mA/cm2時,考察不同電流密度對脫硫廢水處理效果的影響;從試驗進水開始計時,三種運行時間段,分別是5,10,15min。分別取樣進行檢測,考察不同電絮凝時間對脫硫廢水處理效果影響;輔助曝氣氧化,曝氣時間大于6h,考察曝氣對脫硫廢水處理效果影響。
2.3工程應用裝置簡介
根據實際排放的脫硫廢水水質、水量狀況,按照電絮凝試驗結果,結合工程設計經驗,設計建造了處理能力為8m3/h的電絮凝處理裝置,工藝系統(tǒng)流程圖如圖1所示。
工藝流程:從廢水旋流器來的脫硫廢水經一級反應池處理,進入電絮凝反應器,絮凝后經二級、三級反應池進行氧化、螯合反應,然后經斜管沉淀池澄清凈化.清水排出,污泥進入污泥收集罐,經脫水后外運處置
2.4檢測方法
水質檢測按照標準方法進行.水中重金屬按照《水質32種元素的測定電感耦合等離子體發(fā)射光譜法MHJ776―2015);pH、CODcr、懸浮物、cl-等分別按照《水質pH值的測定玻璃電極法》(GB/T6920―1986),水質懸浮物的測定重量法XGB/T11901―1989),水質化學需氧量的測定分光光度法》(DB31/199―2009附錄E)、《水質氟化物的測定離子選擇電極法》(GB7484―1987)和《工業(yè)循環(huán)冷卻水和鍋爐用水中氯離子的測定XGB/T15453―2018)進行檢測。
三、試驗結果與分析
3.1實驗室試驗
實驗室試驗數(shù)據如表2和表3所示
試驗顯示,在兩種電流密度工況下.電流密度8.0mA/m2時出水中懸浮物濃度降低較快,同時鐵電極溶出率相對較多。從絮凝沉降效果看,懸浮物呈較好降低趨勢,但是總體去除率不高,原因是沉降時間較短,如果進一步延長靜止時間或添加助凝藥劑將有更好的效果。另外,水中氯離子、氟離子含量無顯著變化。砷、鎘、鉛、鉻、鎳、錳等重金屬均有一定去除率,均符合DB31/199-2018《污水綜合排放標準》排放限值,而猛濃度符合二級標準。曝氣6h后,CODcr變化不明顯。
3.2工程應用裝置處理效果
按照設計的工藝流程,建造了電絮凝處理裝置。在工藝系統(tǒng)穩(wěn)定運行條件下,對原水、出水水質進行取樣檢測,分析結果如表4所示。
原水與出水水質比較顯示,工程應用裝置對懸浮物的去除效果明顯,去除效率為99.3%,CODcr去除率不高,為45.7%。經電絮凝處理后,重金屬離子含量變化較小,但出水濃度仍低于DB31/199―2018?污水綜合排放標準》的排放限值,這是原水濃度不高、處理過程中未添加螯合劑的原因。出水中磷酸根含量略有下降,氯離子、硫酸根含量沒有顯著變化,出水氨氮濃度僅能符合DB31/199―2009版排放標準10mg/L,而高于2018版的二級標準限值5(8)mg/L。由于該裝置出水作為車間排水考核,因此氨氮略有超標尚不影響總排口的排放限值。
四、結語
(1)電流密度為4.0?8.0mA/cm2的電絮凝裝置均能實現(xiàn)脫硫廢水水質的改善.懸浮物去除趨勢明顯;電絮凝時間對處理效果有影響,但不顯著,如果持續(xù)電解會引起Fe離子溶出過量而導致色度變黃。電絮凝對鎘、鋸、碑、鉛等重金屬有一定的去除率,排放濃度符合DB31/199―2018《污水綜合排放標準》第一類污染物排放限值,而猛濃度僅符合二級排放限值。
(2)工程應用裝置對脫硫廢水的懸浮物去除效果明顯,去除效率達到99.3%,CODCr去除率不高;經電絮凝裝置處理后,?水中各類重金屬含量均低于排放限值,滿足設計要求。工程應用表明,以電絮凝法為主的工藝系統(tǒng)對脫硫廢水能實現(xiàn)較好的處理效果。(來源:上海長興島熱電有限責任公司;上海明華電力科技有限公司;淮滬煤電有限公司田集發(fā)電廠)
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