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焦化廢水除氰工藝優(yōu)化

2022-01-20 09:35:29 3

  1、焦化廢水來源及水特征

  焦化廢水中有機物成分復雜,主要的有機物有CODcr含量2500-4500mg/L;氰化物10-20mg/L;DOD51200-2000mg/L;NH3-N400-1000mg/L;酚150~200mg/L;硫化物6-15mg/L;油分200-1000mg/L,pH6.5-8.5。焦化廢水的來源是煤高溫裂解得到焦炭和煤氣并在生產(chǎn)過程中回收焦油和苯等副產(chǎn)品的過程。焦化廢水的水質(zhì)特點,一是成分復雜。按污染物可分為無機物和有機物兩大類:無機物以銨鹽形式存在,有機物以酚類化合物為主。二是含有大量的難降解的物質(zhì)和有毒有害的物質(zhì)。三是氨氮濃度大且危害大。

  2、焦化廢水處理中存在的問題

  焦化廠酚氰廢水處理站采用OAO工藝,排放廢水滿足GB13456-1992《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準》中的一級標準要求;后根據(jù)GB16171-2012《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》要求進行了提標改造。具體改造內(nèi)容如下:

 ?、偕胃脑鞛镠LA+O1-A/O2工藝;

  ②后處理改為二級加藥沉淀工藝;

 ?、坌略錾疃忍幚矶危沙粞踅佑|氧化、中間水池、曝氣生物濾池、多介質(zhì)過濾、活性炭過濾、清水池組成。

  提標改造工程進行調(diào)試并投用,部分水質(zhì)指標并沒有達到設計要求,后經(jīng)過多方排查發(fā)現(xiàn)焦化廢水進水中的硫氰化物是影響提標改造后水質(zhì)指標異常的關鍵。當初提標改造設計并沒有考慮硫氰化物對系統(tǒng)的影響,但是通過現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析和理論研究,發(fā)現(xiàn)SCN-是影響后續(xù)生化處理系統(tǒng)脫氮的主要因素,而且SCN-的生化降解需要足夠的水力停留時間,并受廢水中揮發(fā)酚濃度的直接影響;另外,SCN-降解后的產(chǎn)物主要是氨氮,增加了脫氮負荷,未完全降解的SCN-又會抑制硝化菌的活性,使整個生化系統(tǒng)出現(xiàn)連鎖抑制反應,最終影響整個生化系統(tǒng)的處理效果。

  3、解決方案

  針對酚氰廢水中硫氰化物含量高且不穩(wěn)定的情況,必須對現(xiàn)有系統(tǒng)進行工藝改造,經(jīng)過工藝技術論證后確定在現(xiàn)有工藝基礎上增加1套預脫氰系統(tǒng)。

  ①曝氣脫氰池改造:原有初曝池改造為曝氣脫氰池,增加曝氣管336m;

  ②曝氣脫氰沉淀池改造:將現(xiàn)有未投入使用的沉淀池2改造為曝氣脫氰沉淀池,增加1臺中心傳動刮泥機,2臺污泥回流泵,2臺消泡泵;

 ?、酃苈犯脑欤簩飧∑鞒鏊B接到曝氣脫氰池,預脫氰池出水自流到脫氰沉淀池,沉淀池底部污泥回流到預脫氰曝氣池,脫氰沉淀池出水滿流到HLA池,另外保持氣浮池到HLA池管路不變。

  4、調(diào)試情況

  4.1 調(diào)試步驟

  ①調(diào)試小組根據(jù)前期的脫氰池生物菌培養(yǎng)方案由沉淀池分批向脫氰池輸送泥水,在確保不影響原酚氰生化系統(tǒng)運行情況下分3次將總計約1500m3的生化污泥送進脫氰池,此期間原生化系統(tǒng)運行穩(wěn)定無異常;

 ?、?天后向預脫氰池補充工業(yè)水約300m3,此時預脫氰池3廊道基本滿流。開啟脫氰池污泥回流泵并微開曝氣進行內(nèi)部循環(huán),確保脫氰池生物污泥均勻及活性,期間持續(xù)補充工業(yè)水至脫氰池滿流。因脫氰池生化污泥較多,剛開始曝氣就發(fā)現(xiàn)預脫氰池泡沫較多且不可控,通過調(diào)節(jié)曝氣管閥門控制預脫氰池曝氣量,同時開消泡液回流泵對系統(tǒng)泡沫進行消泡;

 ?、壑鸩教岣哌M入預脫氰池的氣浮池來水量,控制脫氰池溶氧在2%-5%,期間化驗各項指標正常,脫氰池出水氨氮、COD、硫氰化物都有所下降,但系統(tǒng)的堿度也出現(xiàn)一定下降;

  ④穩(wěn)定1周后將脫氰池系統(tǒng)進水提高至5m3/h,溶氧仍控制在2%-5%,檢測各項指標比較穩(wěn)定,但脫氰池曝氣硝化反應后堿度下降較快,立即向脫氰池均勻加1t純堿,以后根據(jù)堿度連續(xù)向脫氰系統(tǒng)補充堿源。預脫氰池系統(tǒng)逐步趨于穩(wěn)定,1周后逐步提高脫氰池進水量直至滿負荷運行(35m3/h),檢測各項指標正常、穩(wěn)定,預脫氰池各指標基本達到設計要求。

  4.2 調(diào)試過程中存在的問題

 ?、倜撉璩厣勰酀舛容^高,SV30超過60%;

 ?、趧傞_始風量不好調(diào)節(jié),要在保證原生化系統(tǒng)穩(wěn)定情況下做好溶氧控制;

 ?、叟菽^多不好控制,風管開很小的情況下出現(xiàn)了泡沫溢流現(xiàn)象,因此各個廊道風管要分別開,開始只開三分之一,后續(xù)開一半;

 ?、苊撉璩叵趸磻髩A度下降明顯,影響系統(tǒng)運行,之前方案考慮不周;

  ⑤調(diào)試過程中原計劃加葡萄糖,根據(jù)脫氰池實際運行情況不需要投加,系統(tǒng)本身碳源可以滿足脫氰池要求;

 ?、廾撉璩剡M水指標波動對系統(tǒng)有一定影響,化驗跟蹤不足。

  5、結語

  近年來,隨著人們環(huán)保意識的逐漸增強,我國的環(huán)保標準也日漸嚴格。焦化廢水采用納濾工藝進行深度處理會產(chǎn)生大量高濃度的含氰納濾濃水。針對高氰離子的納濾濃水,對比考察了Ca(OH)2和CaCl2兩種鈣鹽在焦化納濾濃水中的除氰效果。(來源:山西焦化集團有限公司)

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