堿性含鈾廢水處理技術(shù)
鈾礦冶廢水主要來自礦石開采和鈾礦加工兩部分,包括礦坑水、吸附尾液、樹脂洗水、沉淀母液等。根據(jù)浸出介質(zhì)的差異,可分為酸性和堿性廢水,酸性廢水除含有鈾、釷、鐳等放射性核素外,還含有汞、鎘、砷、鉛、銅、鋅、錳等非放射性核素;堿性廢水由于碳酸鹽選擇性溶解作用,鐵、鋁、鈦等幾乎不被溶解,浸出液僅含有少量的鉬酸鹽、硅酸鹽、釩酸鹽、磷酸鹽和碳酸鹽配合物。放射性核素釷在堿浸過程中也是不溶的,而鐳則溶解1.5%~3.0%。因此對于堿法浸出的鈾礦山來說,廢水的主要污染物為放射性核素鈾和鐳。
某鈾礦山采用堿法浸出工藝,現(xiàn)有工藝廢水主要由礦井水、吸附尾液、沉淀母液和樹脂洗水四部分組成。廢水采用軟錳礦除鐳―三氯化鐵絮凝沉淀除鈾工藝處理。由于負載樹脂采用堿性氯化鈉溶液淋洗工藝,貧樹脂不轉(zhuǎn)型,造成廢水中Cl-濃度較高。廢水中CO32-和Cl-共存,現(xiàn)有廢水處理系統(tǒng)除鈾效果差,難以實現(xiàn)達標排放。經(jīng)過試驗研究,提出了石灰堿化―硫酸亞鐵中和―氯化鋇除鐳―污渣循環(huán)處理堿性廢水的工藝流程。
1、試驗部分
1.1 廢水來源及組成
試驗廢水為某鈾礦山礦井水、吸附尾液、沉淀母液、負載樹脂洗水的混合廢水,其主要成分見表1。
1.2 試驗方法
取廢水0.5L,加入質(zhì)量分數(shù)50%的石灰乳調(diào)節(jié)pH至12以上,漿體過濾,分析濾液中U和CO32-質(zhì)量濃度;然后向濾液加入硫酸亞鐵攪拌2h,再添加氯化鋇繼續(xù)攪拌0.5h,沉降澄清后測定上清液的U質(zhì)量濃度和Ra活度濃度。
1.3 分析方法
用釩酸銨滴定法測定常量鈾;2-(5溴代-吡啶偶氮)-5-二乙胺基苯酚分光光度法測定微量鈾;用氡射氣法測定鐳;用EDTA標準溶液滴定法測定鈣;用標準鹽酸溶液滴定法測定CO32-。
2試驗原理
堿性廢水的主要污染物為鈾和鐳,CO32-與UO22+配合能力強(k=2×1018),生成的UO2(CO3)34-比較穩(wěn)定,使得鈾難以被吸附載帶除去。因此,應先消除CO32-的配合作用,用Ca(OH)2將CO32-和HCO3-定量轉(zhuǎn)變?yōu)镺H-,并生成CaCO3沉淀而除去,主要反應為
硫酸亞鐵相比硫酸鐵價格低廉,選其作為中和劑,F(xiàn)e2+在空氣作用下氧化水解生成Fe(OH)3沉淀,并緩慢釋放出酸而中和多余的OH-,使廢水達到外排pH標準;生成的Fe(OH)3沉淀帶正電,對鈾酰配合離子有較好的吸附作用,達到深度除鈾目的。另外,硫酸亞鐵的加入補充了除鐳工序所需的SO42-。主要反應為
加入氯化鋇與廢水中SO42-反應生成BaSO4沉淀,由于Ra2+與Ba2+離子半徑相近,在生成BaSO4沉淀過程中,Ra2+進入晶格形成Ba(Ra)SO4共沉淀。主要反應為
3、試驗結(jié)果與討論
3.1 石灰用量對除CO32-的影響
加入不同用量石灰去除廢水的CO32-,測定濾液U、CO32-和Ca2+質(zhì)量濃度,試驗結(jié)果見表2。
從表2看出:石灰去除CO32-的同時,生成CaCO3沉淀將大部分鈾載帶下來,減輕了后續(xù)工序深度除鈾的負擔。以將ρ(CO32-)降至20mg/L以下為最小劑量,確定Ca(OH)2的最小用量為1.1倍化學計量。
3.2 硫酸亞鐵用量對除鈾的影響
石灰用量為化學計量的1.1倍,加入不同用量的FeSO4?7H2O進行中和試驗,測定上清液pH和鈾質(zhì)量濃度,試驗結(jié)果見表3。
試驗結(jié)果表明:隨FeSO4?7H2O用量增加鈾濃度逐漸降低,當其用量達到2.0g/L時,鈾質(zhì)量濃度低于0.05mg/L,達到了廢水排放標準。綜合考慮外排廢水pH要求,F(xiàn)eSO4?7H2O質(zhì)量濃度需大于5.0g/L。
3.3 氯化鋇用量對除鐳效果的影響
硫酸亞鐵中和廢水使pH降至8左右,然后加入不同量的氯化鋇進行攪拌,分析濾液鐳活度濃度,試驗結(jié)果見表4??梢钥闯觯S鋇鹽用量的增加廢水鐳活度濃度逐漸降低,當其質(zhì)量濃度達到60mg/L時,廢水鐳活度濃度可降至0.65Bq/L。因此,利用石灰堿化―硫酸亞鐵中和―氯化鋇除鐳工藝處理廢水,氯化鋇質(zhì)量濃度用量為60mg/L,處理后廢水可達標排放。
3.4 廢水處理驗證試驗
對廢水處理效果進行綜合驗證試驗,試驗條件:Ca(OH)2用量為化學計量1.1倍,F(xiàn)eSO4?7H2O質(zhì)量濃度2.0g/L,氯化鋇質(zhì)量濃度60mg/L,試驗結(jié)果見表5。
廢水處理平行試驗結(jié)果表明,處理后廢水鈾質(zhì)量濃度都低于0.05mg/L,鐳平均活度濃度為0.48Bq/L,均低于廢水排放標準。
3.5 污渣循環(huán)減容試驗
硫酸亞鐵中和產(chǎn)生的污渣體積較大,主要原因為污渣含水率太高。污渣含水由空隙水、表面吸附水、毛細水和內(nèi)部水4部分組成,其中空隙水約占70%。顯然,要使污渣減容主要是脫除空隙水。向石灰堿化得到的濾液中依次加入硫酸亞鐵、氯化鋇進行攪拌,然后靜置約22h,測量漿體體積,傾出上清液,完成一個循環(huán)。下一循環(huán)補加石灰堿化濾液至前一個循環(huán)得到的漿體中,重復上述操作過程,試驗結(jié)果見表6。
表6結(jié)果表明,采用污渣循環(huán)的方法,污渣之間的空隙水不斷地脫除,使?jié){體體積明顯減少,且污渣沉降速度加快,有利于過濾操作和實現(xiàn)槽式排放,7個循環(huán)后得到的污渣產(chǎn)量為5.7g/L。循環(huán)后廢水pH下降,可考慮減少FeSO4?7H2O用量,節(jié)約廢水處理成本。
4、結(jié)論
1)采用石灰堿化―硫酸亞鐵中和深度除鈾―氯化鋇除鐳―污渣循環(huán)減容工藝可使廢水中鈾質(zhì)量濃度降至0.05mg/L以下,鐳活度濃度降至1.0Bq/L以下,處理后的廢水可達標排放。
2)依次采用了石灰、硫酸亞鐵、氯化鋇三種沉淀劑,其中石灰堿化除去大部分鈾,而硫酸亞鐵兼有中和、深度除鈾、補充除鐳所需SO42-和抑制沉淀物返溶4種功能,使堿性含鈾廢水處理效果達到最佳。
3)漿體循環(huán)操作可改善污渣過濾與沉降性能,提高工藝設備處理能力。(來源:核工業(yè)北京化工冶金研究院,西安中核藍天鈾業(yè)有限公司)
聲明:素材來源于網(wǎng)絡如有侵權(quán)聯(lián)系刪除。