電解錳廢渣脫水新型過濾洗滌一體技術(shù)
在錳、黃金浸出和稀貴金屬選冶過程中,為有效回收貴液中的有價(jià)金屬,需要對(duì)物料進(jìn)行多次過濾洗滌。國內(nèi)企業(yè)常采用脫水、洗滌作業(yè)分段進(jìn)行,由于洗滌與過濾分別在不同設(shè)備中進(jìn)行,且在洗滌過濾循環(huán)過程中物料需要重新配漿,存在工藝流程繁冗、設(shè)備種類多等問題,除了導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行成本高,更存在物料廢渣中有害金屬超標(biāo)、堆存排放安全隱患大、環(huán)保壓力增加等一系列問題。
近年來,國家對(duì)各行各業(yè)的環(huán)境保護(hù)和資源利用要求越來越高,大力提倡節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、綠色制造。針對(duì)脫水工藝流程及過濾洗滌現(xiàn)狀,國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)專家在脫水、洗滌工藝及設(shè)備上進(jìn)行了大量優(yōu)化改良工作,但基本上都是單一流程的優(yōu)化,缺乏把兩者高效結(jié)合起來的研發(fā)成果。本文研發(fā)了一種新型過濾洗滌一體技術(shù)及相關(guān)處理配套設(shè)施,最終濾渣產(chǎn)品的洗滌率及含水率能達(dá)到企業(yè)既定指標(biāo),該技術(shù)具有良好的使用價(jià)值及在相關(guān)領(lǐng)域的推廣前景。
1、試驗(yàn)研究
1.1 原生產(chǎn)工藝存在的問題
四川某錳礦屬大型民營電解錳生產(chǎn)加工企業(yè),采用酸浸電解工藝,除產(chǎn)出電解錳產(chǎn)品之外,還會(huì)有大量碳酸錳渣粉(每生產(chǎn)1t電解金屬錳會(huì)產(chǎn)生5~6t錳廢渣)附帶產(chǎn)出。由于錳廢渣產(chǎn)出量大,其中又含有大量硫酸鹽、氨氮、砷、汞、鎘、錳等重金屬離子物質(zhì),屬于有害廢渣,長期堆放不但污染環(huán)境,也嚴(yán)重浪費(fèi)有價(jià)金屬錳。
現(xiàn)場對(duì)浸出錳渣液采用濃密、壓濾兩段工藝處理,即礦漿首先進(jìn)行濃縮,隨后碳酸錳礦粉浸出液通過傳統(tǒng)的板框式壓濾機(jī)進(jìn)行濾液粗壓,進(jìn)而再加藥劑沉淀進(jìn)行第2次甚至是多次壓濾,最終產(chǎn)出電解金屬錳渣產(chǎn)品。由于該工藝采用傳統(tǒng)壓濾設(shè)施(普通板框式壓濾機(jī))進(jìn)行2次(或者多次)脫水作業(yè),缺少洗滌流程,導(dǎo)致處理后的電解錳渣中硫酸銨、硫酸錳含量偏高。企業(yè)技術(shù)人員為了解決存在的問題,嘗試了采用清水洗滌錳渣后再壓濾的方案,但是洗滌效果不佳,洗滌率都在60%以下,不但二價(jià)錳流失嚴(yán)重,工藝流程還繁瑣,加重了設(shè)備負(fù)荷。此外,脫水主要工藝指標(biāo)含水率在22%左右,無法達(dá)到要求,不但造成有價(jià)金屬浪費(fèi),也使企業(yè)運(yùn)營成本增高,無法從根本上解決環(huán)境污染。
為此,在現(xiàn)場進(jìn)行了高效過濾洗滌設(shè)備的技術(shù)研發(fā)及試驗(yàn)研究,通過技術(shù)更新,推出一種既能充分完成洗滌作業(yè)、高效浸出錳渣中的有害金屬離子,在達(dá)到同等或更優(yōu)濾餅含水率及洗滌指標(biāo)的條件下,錳渣能符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)作為副產(chǎn)品產(chǎn)出,并能在現(xiàn)場有效實(shí)施的工藝方案。
1.2 試驗(yàn)要求及目標(biāo)
針對(duì)現(xiàn)場實(shí)際情況,本試驗(yàn)主要采用具有壓濾、脫水一體化工藝及配套設(shè)施替代傳統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行脫水洗滌流程的半工業(yè)試驗(yàn),通過對(duì)碳酸錳礦粉浸出液進(jìn)行洗滌和脫水處理,將原工藝繁瑣的多次處理流程通過1臺(tái)設(shè)備1次處理完成,力爭最大限度回收錳渣中硫酸錳、硫酸銨等有用物質(zhì),錳、氨回收率目標(biāo)預(yù)計(jì)達(dá)到98%以上(濾液中Mn2+含量高于25g/L,廢渣中Mn2+含量低于3g/L),實(shí)現(xiàn)錳渣無害化處理。最終驗(yàn)證該技術(shù)設(shè)施在實(shí)際生產(chǎn)中的應(yīng)用效果,為企業(yè)提供一種新型高效節(jié)能環(huán)保技術(shù)及其配套設(shè)備。
試驗(yàn)還對(duì)處理后的物料進(jìn)行了檢測,對(duì)最終錳渣產(chǎn)品二價(jià)錳含量及其洗滌率指標(biāo)進(jìn)行分析,與原有工藝的二價(jià)錳洗滌率相對(duì)比,從而得到現(xiàn)場試驗(yàn)數(shù)據(jù),作為新型一體化工藝的理論數(shù)據(jù),從而判斷新型壓濾洗滌一體化技術(shù)及設(shè)備的應(yīng)用效果,為企業(yè)降本增效提供更優(yōu)的技術(shù)升級(jí)方案和工藝設(shè)備支持,實(shí)現(xiàn)企業(yè)的資源化利用和達(dá)到環(huán)保要求,真正提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
1.3 試驗(yàn)物料及試驗(yàn)設(shè)備
本次試驗(yàn)主要是工藝流程技術(shù)及其設(shè)備性能的研究,因此沒有相關(guān)的藥劑及流程選別試驗(yàn)。
試樣為壓濾車間內(nèi)實(shí)際生產(chǎn)的電解錳渣物料,由現(xiàn)場負(fù)責(zé)采集。礦漿溫度32~38℃,干礦密度3.04g/cm3,物料濃度18%,試樣主要礦物組成見表1。
試驗(yàn)所用設(shè)備為CJWA-5/4/30型高能壓濾機(jī)的工業(yè)實(shí)驗(yàn)?zāi)M機(jī)。該機(jī)型自身即具備高效過濾性能,并根據(jù)本次試驗(yàn)的技術(shù)要求,在設(shè)備整體結(jié)構(gòu)上進(jìn)行了技術(shù)升級(jí),使其兼?zhèn)涓咝礈旌瓦^濾功能,從而能滿足工藝試驗(yàn)技術(shù)要求。
主要試驗(yàn)設(shè)施參數(shù):濾板過濾面尺寸500mm×500mm;濾餅數(shù)量4塊;濾室深度30mm;采用渣漿泵給料;壓榨、吹干介質(zhì)為壓縮空氣;攪拌槽規(guī)格Ф800mm×1200mm;儲(chǔ)氣罐容積2m3;洗滌水為生產(chǎn)用清水(采用電加熱器加熱至所需溫度)。
1.4 試驗(yàn)主要方案及步驟
本次工藝試驗(yàn)研究主要是進(jìn)行碳酸錳礦粉浸出液的產(chǎn)品脫水試驗(yàn)。進(jìn)行了多級(jí)洗滌工藝試驗(yàn)、洗滌效率指標(biāo)對(duì)比試驗(yàn),通過洗滌率的參數(shù)對(duì)比確定工藝指標(biāo),檢驗(yàn)新設(shè)備使用效果及性能參數(shù),最終提出合理可靠的脫水洗滌工藝和設(shè)備數(shù)據(jù)指標(biāo),并判定新型一體化洗滌技術(shù)及其相關(guān)設(shè)備的性能。
2、試驗(yàn)結(jié)果及分析
2.1 多級(jí)洗滌試驗(yàn)
用具備新技術(shù)的設(shè)備對(duì)現(xiàn)場浸出液進(jìn)行常規(guī)壓濾及洗滌壓濾,并根據(jù)濾液出水情況及渣漿泵壓力情況對(duì)給料時(shí)間、壓榨風(fēng)干時(shí)間、洗滌時(shí)間等參數(shù)進(jìn)行設(shè)定和調(diào)整。試驗(yàn)主要是在設(shè)備內(nèi)部對(duì)濾餅進(jìn)行多次洗滌、循環(huán),直到整個(gè)系統(tǒng)達(dá)到平衡。
試驗(yàn)原料取自現(xiàn)場礦漿高位礦漿桶,原漿溫度30~38℃,為保證較高的洗滌效率,進(jìn)料時(shí)間首次設(shè)定為35min,進(jìn)料原則是沒有壓濾水排出,濾餅厚度約3cm。試驗(yàn)一級(jí)洗滌水用水量約45L,當(dāng)洗滌水中Mn2+含量高于25g/L時(shí),即達(dá)到試驗(yàn)要求。首先加入15L清水進(jìn)行第1次洗滌,洗滌液收集后再加入15L清水進(jìn)行第2次洗滌、第3次洗滌,洗滌液循環(huán)使用,直至達(dá)到試驗(yàn)要求。一級(jí)洗滌結(jié)束后再進(jìn)行二級(jí)洗滌試驗(yàn),程序與一級(jí)洗滌一樣。每一級(jí)洗滌時(shí)間在20min左右,把45L水洗完。從第1組試驗(yàn)的Mn2+含量達(dá)到要求后,再在每一組試驗(yàn)之后用15L自來水洗滌,再洗滌3次使Mn2+含量又可達(dá)到試驗(yàn)要求,這樣保證試驗(yàn)過程中加入的水和出來的水達(dá)到水平衡,從而達(dá)到污水零排放的要求。其中,洗滌效率試驗(yàn)是本次試驗(yàn)的關(guān)鍵,用洗滌水將原漿中的游離錳和硫酸銨洗出98%,能實(shí)現(xiàn)錳渣無害化處理。試驗(yàn)中主要需要控制的參數(shù)包括進(jìn)料時(shí)間、新加水量、洗滌時(shí)間和洗滌效率。
本次試驗(yàn)對(duì)每一組洗滌水(水溫35℃左右)和直接壓濾水進(jìn)行取樣分析,檢測最終物料的Mn2+、硫酸銨、全錳含量及水分等。試驗(yàn)流程見圖1,結(jié)果如圖2~3所示。由圖2~3可知,一級(jí)洗滌在經(jīng)過9次洗滌后Mn2+含量為29.13g/L,達(dá)到試驗(yàn)要求,二級(jí)洗滌在10次洗滌后Mn2+含量為29.25g/L,達(dá)到試驗(yàn)要求。
2.2 洗滌率試驗(yàn)
通過泵將浸出液從壓濾攪拌槽泵入實(shí)驗(yàn)機(jī)攪拌槽進(jìn)行過濾及洗滌流程試驗(yàn)。最后采用高錳酸鉀滴定法測定濾液及洗滌液中二價(jià)錳含量。通過測定浸出液和經(jīng)過過濾洗滌之后的洗滌液中二價(jià)錳含量,計(jì)算新工藝條件下的洗滌率,與原有工藝條件下的洗滌率進(jìn)行對(duì)比,以此判定新工藝流程的洗滌質(zhì)量。
原有脫水工藝和新脫水、洗滌工藝在壓濾、洗滌質(zhì)量上不僅存在差別,在單位浸出液的處理能力上也存在差別,試驗(yàn)通過對(duì)同樣數(shù)量的浸出液進(jìn)行處理,以處理后的濾餅密度作為共同目標(biāo),通過測定新工藝的用電量和功耗,進(jìn)而對(duì)新舊兩種工藝的處理能力進(jìn)行對(duì)比。
本次試驗(yàn)對(duì)過濾的礦樣進(jìn)行試驗(yàn),并對(duì)每一組洗滌水和直接壓濾水進(jìn)行取樣分析,試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)是將濾餅過濾至統(tǒng)一的密度,在達(dá)到同一標(biāo)準(zhǔn)的情況下,檢測設(shè)備在各個(gè)過程中需要的參數(shù)和時(shí)間,通過過濾、洗滌工藝和之前只有過濾工藝的流程進(jìn)行對(duì)比,進(jìn)而得到兩個(gè)工藝流程的工藝參數(shù)差別。其次,對(duì)兩個(gè)流程的處理效率進(jìn)行對(duì)比,測定壓濾液和尾渣中二價(jià)錳含量,通過對(duì)比壓濾液和尾渣中二價(jià)錳含量,計(jì)算洗滌率。試驗(yàn)數(shù)據(jù)及試驗(yàn)工藝參數(shù)見表2。
由表2可以看出,新工藝洗滌效果比較穩(wěn)定,平均洗滌率高達(dá)94.44%。根據(jù)圖表數(shù)據(jù)可知,經(jīng)過洗滌后,濾液中Mn2+含量為25.12~29.12g/L,本次試驗(yàn)已完成既定目標(biāo)要求。
通過試驗(yàn)結(jié)果分析,得出以下結(jié)論:
1)對(duì)過濾洗滌參數(shù)及最終二價(jià)錳含量分析發(fā)現(xiàn),該浸出液屬于易過濾、易洗滌物料,通過實(shí)施新工藝路線,洗滌率能達(dá)到符合要求的高指標(biāo),精簡了工藝流程,降低了能耗。
2)試驗(yàn)洗滌率平均值為94.22%(按洗滌水量為0.7~0.85倍濾餅質(zhì)量)。在工業(yè)生產(chǎn)中,洗滌率可以保證在90%以上。
3)經(jīng)過洗滌后的溶液游離錳含量達(dá)到25g/L以上,可滿足現(xiàn)場試驗(yàn)要求。
4)新工藝充分利用了物料性質(zhì),新設(shè)備采用了全自動(dòng)控制系統(tǒng),并應(yīng)用了新介質(zhì)和特殊設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)的濾板,在內(nèi)部注入了高壓空氣,使其兼?zhèn)涓咝А⒐?jié)能的壓濾技術(shù),既能將碳酸錳礦粉中的二價(jià)錳充分洗滌出來,又提高了脫水率指標(biāo)。新工藝流程最終錳渣含水在16%左右,比原工藝降低了6個(gè)百分點(diǎn),可大大降低尾渣下一步對(duì)外運(yùn)輸成本。
3、結(jié)語
采用新工藝及相關(guān)設(shè)施,在原有生產(chǎn)條件下,將壓濾、洗滌流程一體化集成,取代了兩段或多段聯(lián)合洗滌脫水工藝,使得脫水流程更加精簡、效率更高、設(shè)備臺(tái)數(shù)更少。經(jīng)過對(duì)比,新工藝不但工藝環(huán)節(jié)少、自動(dòng)化水平高,平均洗滌率和脫水率比原工藝大幅度提升。此外,在設(shè)備成本增加不多的情況下,壓濾洗滌一體化工藝能降低廢渣錳含量,將之前無法排放和利用的廢渣變成可利用、能外排的有用物質(zhì),提升了有價(jià)資源的回收,產(chǎn)生良好的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益。(來源:蘭州有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司,成都長杰科技有限公司)
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