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環(huán)氧丙烷和苯乙烯生產(chǎn)廢水強化混凝除磷工藝

環(huán)氧丙烷和苯乙烯生產(chǎn)廢水強化混凝除磷工藝

2022-12-06 14:15:31 13

環(huán)氧丙烷和苯乙烯(SMPO)裝置工藝過程中添加聚磷酸鹽,其排出的工藝廢水經(jīng)過蒸發(fā)濃縮單元(ECU)、濃縮液焚燒爐(LCI)焚燒等處理后,廢水中總磷濃度較低,濁度較高,且存在大量的碳酸鹽、重碳酸鹽,不能滿足廣東省地方標準DB44262001《水污染物排放限值》表4TP一級排放的限值(ρ(TP)≤05mgL)。對此類廢水的處理,國內(nèi)一些水處理專業(yè)廠家推薦通過添加氧化劑將聚磷酸鹽氧化為正磷酸鹽,再投加石灰等藥劑除磷的方案。此方案將廢水TP質(zhì)量濃度處理至不超過1mgL,費用為1530元/t(不含污泥處理費用),且產(chǎn)生大量化學污泥,企業(yè)難以承受。

由于SMPO工藝廢水TP的質(zhì)量濃度僅有3mgL左右,且正磷酸鹽占到50%左右,以顆粒、膠體形態(tài)存在的其他形態(tài)磷以及正磷酸鹽皆可以通過混凝沉淀的形式去除。本研究直接投加混凝劑進行混凝沉淀除磷,考察混凝沉淀除磷的影響因素及效果,為SMPO生產(chǎn)工藝廢水處理的工程化提供技術(shù)方案。

1、材料與方法

1儀器和藥劑

1)儀器。FAZR46混凝試驗攪拌機。

2)藥劑。PFAC,質(zhì)量分數(shù)為10%;FeCl3,質(zhì)量分數(shù)為43%,稀釋至質(zhì)量分數(shù)為10%的溶液;陰離子型聚丙烯酰胺PAM,配制為質(zhì)量分數(shù)為01%的溶液;98%濃硫酸,分析純,稀釋至10%濃度水溶液。

1廢水水質(zhì)

試驗用水取自SMPO生產(chǎn)裝置排水,廢水水質(zhì)如表1所示。

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由表1可知,廢水含磷量不高,其中正磷酸鹽占TP50%以上,存在大量碳酸鹽、重碳酸鹽,懸浮物濃度、pH值較高。

1試驗方法

FeCl3對磷的去除率能穩(wěn)定保持在90%以上;PAFC除磷一方面是通過水解的鋁、鐵離子與磷酸鹽生成難溶物質(zhì),另一方面鋁、鐵的聚合產(chǎn)物以強力的吸附架橋與網(wǎng)捕作用加速磷的去除。PACPAM聯(lián)用可以達到強化混凝除磷的作用。因此,試驗分別選用FeCl3PFAC作為混凝劑,PAM作為絮凝劑。

由于SMPO生產(chǎn)廢水中碳酸鹽堿度較高,采用鋁鹽與鐵鹽除磷時,易生成Fe2CO33、Al2CO33,大大增加藥劑消耗量,也會產(chǎn)生過量廢渣。相關研究表明,鋁鹽與鐵鹽除磷藥劑最佳反應的pH值一般在6875,因此,考慮先將廢水加硫酸中和,降低碳酸鹽堿度,然后進行混凝除磷、除濁。

試驗在六聯(lián)攪拌機上進行,取1000mLSMPO生產(chǎn)廢水于500rmin下攪拌30s后,加入混凝劑運行1min,再于200rmin下運行10s后,加入PAM運行1min,再于70rmin下運行2min,于40rmin運行2min,沉淀15min,取上清液測定濁度及TP。試驗共設計1個空白、6個混凝劑投加量梯度、4pH值控制梯度,以驗證在不同混凝劑投加量、不同pH值條件下TP及濁度的去除效果。試驗目標為出水ρ(TP)≤05mgL,濁度<20NTU。

1分析方法

TP、濁度、pH值等均采用國家標準方法測定。

2、結(jié)果與討論

控制pH值分別為937(原水)、85、80、75,其中當pH值為937時,混凝劑投加量為200~1500mgL;當pH值為8.5時,混凝劑投加量為80200mgL;當pH值為8.0時,混凝劑投加量為50300mgL;當pH值為7.5時,混凝劑投加量分別為20、40、60mgL。在此試驗條件下,PAM投加量為2mgL,混凝沉淀除磷除濁的試驗結(jié)果見圖1~4。

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由圖1~4可見,在不調(diào)節(jié)原水pH值的情況下,要使出水達到預期的濁度小于20NTUTP質(zhì)量濃度小于05mgL的目標,混凝劑的投加量很高,需要投加600mgL以上,當混凝劑PFAC投加量為600mgL時,出水TP質(zhì)量濃度為041mgL,濁度為272NTU。將原水pH值調(diào)整至85,混凝劑的投加量大幅降低,當混凝劑PFAC投加量為120mgL時,TP質(zhì)量濃度為037mgL,濁度為39NTU。pH值繼續(xù)降低,混凝劑的投加量可繼續(xù)下降,但下降量較少,當pH值為75時,混凝劑PFAC的投加量可降低至60mgL,出水TP質(zhì)量濃度為044mgL,濁度為648NTU

采用FeCl3作為混凝劑時,除磷效果較好,但出水濁度較高,通常在100NTU以上,難以滿足設計要求,不建議選用。

pH值對除磷除濁混凝劑的投加量影響較大,其主要原因是SMPO生產(chǎn)廢水中碳酸鹽堿度較高,生成Fe2CO33、Al2CO33,大大增加藥劑消耗量。通過加酸降低碳酸鹽堿度,有效提高了除磷除濁混凝劑的利用率。

綜上所述,在pH值為7597的范圍內(nèi)采用PFAC作為混凝劑處理SMPO廢水,均能使出水TP的質(zhì)量濃度小于05mgL,出水濁度小于20NTU,各處理方案的處理成本不同,加酸調(diào)節(jié)pH值至8385時,中和藥劑費用最低,總成本為45元/t。綜合處理效果和藥劑成本,SMPO生產(chǎn)廢水強化混凝除磷的最佳除磷除濁方案是:硫酸中和+PFAC混凝沉淀。

3、結(jié)論

1SMPO生產(chǎn)廢水強化混凝除磷時,PFACFeCl3藥劑的投加量受原水pH值的影響較大,其主要原因是原水中含有大量的碳酸鹽堿度,反應生成Fe2CO33、Al2CO33,大大增加了藥劑消耗量。加酸中和調(diào)整原水pH值可以有效減少混凝劑的投加量。

2)酸中和+PFAC混凝處理SMPO生產(chǎn)廢水的最佳方案是:調(diào)節(jié)pH值至8085,然后投加100150mgLPFAC混凝劑、2mgLPAM絮凝劑進行混凝沉淀,出水TP質(zhì)量濃度可以達到0305mgL,濁度小于10NTU。

3)酸中和+PFAC混凝處理SMPO生產(chǎn)廢水的工藝流程簡單,處理出水滿足設計要求。相比氧化和石灰除磷的方案,化學污泥量少,運行成本低。(來源:中海油惠州石化有限公司)

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