環(huán)氧丙烷和苯乙烯生產(chǎn)廢水強化混凝除磷工藝
環(huán)氧丙烷和苯乙烯(SMPO)裝置工藝過程中添加聚磷酸鹽,其排出的工藝廢水經(jīng)過蒸發(fā)濃縮單元(ECU)、濃縮液焚燒爐(LCI)焚燒等處理后,廢水中總磷濃度較低,濁度較高,且存在大量的碳酸鹽、重碳酸鹽,不能滿足廣東省地方標準DB44/26―2001《水污染物排放限值》表4中TP一級排放的限值(ρ(TP)≤0.5mg/L)。對此類廢水的處理,國內(nèi)一些水處理專業(yè)廠家推薦通過添加氧化劑將聚磷酸鹽氧化為正磷酸鹽,再投加石灰等藥劑除磷的方案。此方案將廢水TP質(zhì)量濃度處理至不超過1mg/L,費用為15~30元/t(不含污泥處理費用),且產(chǎn)生大量化學污泥,企業(yè)難以承受。
由于SMPO工藝廢水TP的質(zhì)量濃度僅有3mg/L左右,且正磷酸鹽占到50%左右,以顆粒、膠體形態(tài)存在的其他形態(tài)磷以及正磷酸鹽皆可以通過混凝沉淀的形式去除。本研究直接投加混凝劑進行混凝沉淀除磷,考察混凝沉淀除磷的影響因素及效果,為SMPO生產(chǎn)工藝廢水處理的工程化提供技術(shù)方案。
1、材料與方法
1.1 儀器和藥劑
(1)儀器。FA-ZR4-6混凝試驗攪拌機。
(2)藥劑。PFAC,質(zhì)量分數(shù)為10%;FeCl3,質(zhì)量分數(shù)為43%,稀釋至質(zhì)量分數(shù)為10%的溶液;陰離子型聚丙烯酰胺PAM,配制為質(zhì)量分數(shù)為0.1%的溶液;98%濃硫酸,分析純,稀釋至10%濃度水溶液。
1.2 廢水水質(zhì)
試驗用水取自SMPO生產(chǎn)裝置排水,廢水水質(zhì)如表1所示。
由表1可知,廢水含磷量不高,其中正磷酸鹽占TP的50%以上,存在大量碳酸鹽、重碳酸鹽,懸浮物濃度、pH值較高。
1.3 試驗方法
FeCl3對磷的去除率能穩(wěn)定保持在90%以上;PAFC除磷一方面是通過水解的鋁、鐵離子與磷酸鹽生成難溶物質(zhì),另一方面鋁、鐵的聚合產(chǎn)物以強力的吸附架橋與網(wǎng)捕作用加速磷的去除。PAC和PAM聯(lián)用可以達到強化混凝除磷的作用。因此,試驗分別選用FeCl3及PFAC作為混凝劑,PAM作為絮凝劑。
由于SMPO生產(chǎn)廢水中碳酸鹽堿度較高,采用鋁鹽與鐵鹽除磷時,易生成Fe2(CO3)3、Al2(CO3)3,大大增加藥劑消耗量,也會產(chǎn)生過量廢渣。相關研究表明,鋁鹽與鐵鹽除磷藥劑最佳反應的pH值一般在6.8~7.5,因此,考慮先將廢水加硫酸中和,降低碳酸鹽堿度,然后進行混凝除磷、除濁。
試驗在六聯(lián)攪拌機上進行,取1000mLSMPO生產(chǎn)廢水于500r/min下攪拌30s后,加入混凝劑運行1min,再于200r/min下運行10s后,加入PAM運行1min,再于70r/min下運行2min,于40r/min運行2min,沉淀15min,取上清液測定濁度及TP。試驗共設計1個空白、6個混凝劑投加量梯度、4個pH值控制梯度,以驗證在不同混凝劑投加量、不同pH值條件下TP及濁度的去除效果。試驗目標為出水ρ(TP)≤0.5mg/L,濁度<20NTU。
1.4 分析方法
TP、濁度、pH值等均采用國家標準方法測定。
2、結(jié)果與討論
控制pH值分別為9.37(原水)、8.5、8.0、7.5,其中當pH值為9.37時,混凝劑投加量為200~1500mg/L;當pH值為8.5時,混凝劑投加量為80~200mg/L;當pH值為8.0時,混凝劑投加量為50~300mg/L;當pH值為7.5時,混凝劑投加量分別為20、40、60mg/L。在此試驗條件下,PAM投加量為2mg/L,混凝沉淀除磷除濁的試驗結(jié)果見圖1~圖4。
由圖1~圖4可見,在不調(diào)節(jié)原水pH值的情況下,要使出水達到預期的濁度小于20NTU,TP質(zhì)量濃度小于0.5mg/L的目標,混凝劑的投加量很高,需要投加600mg/L以上,當混凝劑PFAC投加量為600mg/L時,出水TP質(zhì)量濃度為0.41mg/L,濁度為2.72NTU。將原水pH值調(diào)整至8.5,混凝劑的投加量大幅降低,當混凝劑PFAC投加量為120mg/L時,TP質(zhì)量濃度為0.37mg/L,濁度為3.9NTU。pH值繼續(xù)降低,混凝劑的投加量可繼續(xù)下降,但下降量較少,當pH值為7.5時,混凝劑PFAC的投加量可降低至60mg/L,出水TP質(zhì)量濃度為0.44mg/L,濁度為6.48NTU。
采用FeCl3作為混凝劑時,除磷效果較好,但出水濁度較高,通常在100NTU以上,難以滿足設計要求,不建議選用。
pH值對除磷除濁混凝劑的投加量影響較大,其主要原因是SMPO生產(chǎn)廢水中碳酸鹽堿度較高,生成Fe2(CO3)3、Al2(CO3)3,大大增加藥劑消耗量。通過加酸降低碳酸鹽堿度,有效提高了除磷除濁混凝劑的利用率。
綜上所述,在pH值為7.5~9.7的范圍內(nèi)采用PFAC作為混凝劑處理SMPO廢水,均能使出水TP的質(zhì)量濃度小于0.5mg/L,出水濁度小于20NTU,各處理方案的處理成本不同,加酸調(diào)節(jié)pH值至8.3~8.5時,中和藥劑費用最低,總成本為4~5元/t。綜合處理效果和藥劑成本,SMPO生產(chǎn)廢水強化混凝除磷的最佳除磷除濁方案是:硫酸中和+PFAC混凝沉淀。
3、結(jié)論
(1)SMPO生產(chǎn)廢水強化混凝除磷時,PFAC和FeCl3藥劑的投加量受原水pH值的影響較大,其主要原因是原水中含有大量的碳酸鹽堿度,反應生成Fe2(CO3)3、Al2(CO3)3,大大增加了藥劑消耗量。加酸中和調(diào)整原水pH值可以有效減少混凝劑的投加量。
(2)酸中和+PFAC混凝處理SMPO生產(chǎn)廢水的最佳方案是:調(diào)節(jié)pH值至8.0~8.5,然后投加100~150mg/L的PFAC混凝劑、2mg/L的PAM絮凝劑進行混凝沉淀,出水TP質(zhì)量濃度可以達到0.3~0.5mg/L,濁度小于10NTU。
(3)酸中和+PFAC混凝處理SMPO生產(chǎn)廢水的工藝流程簡單,處理出水滿足設計要求。相比氧化和石灰除磷的方案,化學污泥量少,運行成本低。(來源:中海油惠州石化有限公司)