乳化液廢水處理BDD電極電化學氧化技術
乳化液是機械加工、汽車發(fā)動機加工、軋輥及鋼板冷卻和潤滑過程中老化變質的廢水,其乳化程度高、穩(wěn)定性強、成分復雜、處理難度大,被列入《國家危險廢物名錄》,屬于危險廢物。產(chǎn)生廢乳化液的企業(yè)一般將其委托給具有危險廢物經(jīng)營資質的單位進行處置,成本較高。
廢乳化液常用的處理方法有破乳物化法、蒸發(fā)法、膜過濾法和高級氧化法等,前三種方法主要是將污染物濃縮,不能將其徹底分解和去除;而電化學高級氧化法可以將污染物徹底降解,具有無二次污染、適用范圍廣、設備簡單的優(yōu)點,正在被廣泛地研究和應用。摻硼金剛石電極(BDD電極)是一種新型高效電極,具有寬電勢窗口、高析氧電位、低背景電流以及良好的化學穩(wěn)定性和抗腐蝕性能。BDD電極電化學氧化工藝過程簡單、設備緊湊且占地面積小,特別適用于產(chǎn)廢單位自行處置乳化液廢水,降低企業(yè)的環(huán)保成本。
遼寧省某汽車配件生產(chǎn)企業(yè)主要從事汽車零部件、新型合金材料、精密模具制造等工作。為滿足環(huán)保要求、降低運行成本,企業(yè)采用過濾+BDD電化學氧化+中和工藝處理產(chǎn)生的乳化液廢水,出水水質滿足納管排放標準。
1、工程概況
該企業(yè)乳化液廢水主要來自于汽車配件加工、成型過程冷卻使用后廢棄的乳化液、切削液的混合廢水,該廢水屬于危險廢物,廢物代碼為HW09油/水、烴/水混合物或乳化液。該企業(yè)長期將其委托給具有資質的單位處置,成本較高。
對于常用的乳化液廢水處理方法,破乳物化法出水難以直接達標,需依托污水站進一步處理,而企業(yè)不具備該條件;蒸發(fā)法、膜過濾法出水需經(jīng)深度處理方可穩(wěn)定達標,且殘留的大量濃縮液外委處置成本較高。經(jīng)比較,企業(yè)采用BDD電化學氧化工藝處理乳化液廢水,設計處理能力為12m3/d,設計進水水質為COD≤30000mg/L、氨氮≤200mg/L、SS≤1000mg/L、石油類≤500mg/L。處理后出水水質達到《污水綜合排放標準》(GB8978―1996)三級排放標準及《遼寧省污水綜合排放標準》(DB21/1627―2008),納管排放后進入?yún)^(qū)域污水處理廠,設計出水水質:COD≤300mg/L、氨氮≤30mg/L、SS≤300mg/L、石油類≤20mg/L、pH為6~9。
2、工藝流程及構筑物設計
2.1 工藝流程
乳化液廢水處理工藝流程見圖1。
BDD電化學氧化過程中,陽極在通電后產(chǎn)生具有強氧化能力的羥基自由基(?OH),廢水中的污染物在電極上發(fā)生直接電化學反應或通過間接電化學反應分解,從而被削減和去除。
乳化液廢水經(jīng)過細格柵去除大塊雜物和漂浮物后進入原液槽,進行水質調節(jié);然后經(jīng)過過濾器,去除其中的大顆粒物質,防止其影響電化學氧化過程。接下來廢水進入電化學反應槽,反應槽中安裝BDD電極組,加入過硫酸鈉作為電解質(1m3廢水加入量為1.5kg),在設定的電流、電壓條件下反應,電解停留時間約3h。通過電化學氧化將有機物礦化為CO2和H2O,反應后COD、氨氮、石油類等污染物指標可達到排放標準要求。廢水經(jīng)電化學反應后呈酸性,進入中和槽,加入堿液進行中和,調節(jié)pH為6~9后達標排放。
2.2 構筑物設計
①廢水儲池
為確保廢水水質均勻,設置1座廢水儲池,采用半地下式鋼筋混凝土結構,入口設細格柵(間隙為5mm),去除大塊雜物和漂浮物。廢水儲池有效容積為180m3。
②原液槽
設原液槽1座,進一步調節(jié)水質、水量,有效容積為9m3。內設浮油收集器去除浮油,設有攪拌器1臺,功率為1.5kW。
③過濾器
在進水管路上設置袋式過濾器1臺,用以去除廢水中的大顆粒物質,過濾面積為1.0m2,濾網(wǎng)規(guī)格為100μm。
④電化學反應槽
設電化學反應槽1座,有效容積為3.5m3,每批次處理能力為3m3。反應槽中裝配直流電源及40個BDD電極組,用于降解有機物。設有攪拌器1臺,功率為1.5kW,用于改善傳質條件,提高反應效率。
⑤BDD電極組
單個電極組由3塊陽極板和4塊陰極板組成,極板間距為3mm,陽極為覆金剛石薄膜硅基電極,尺寸為290mm×120mm,陰極采用鈦板,尺寸為320mm×150mm,運行電流密度為50~80mA/cm2。反應槽共安裝40個電極組,面積約8m2,以串并聯(lián)結合的方式組裝,4個電極組串聯(lián)為1個電極模塊,共10個電極模塊并聯(lián),以控制合適的電流及電壓。
⑥直流電源
設直流電源1套,最大輸出功率為100kW,電壓范圍為0~50V,電流范圍為0~2000A。反應槽運行時,電壓控制為20~30V,電流控制為1200~1500A。
⑦中和槽
設中和槽1座,有效容積為3.5m3,反應停留時間為1h。槽內設攪拌器1臺,功率為1.2kW。配備pH在線監(jiān)測及堿液自動投加系統(tǒng)。
3、運行效果與成本分析
3.1 運行效果
該工程于2020年6月開始投入運行,經(jīng)1個月調試,出水水質達到設計要求。經(jīng)15個月的運行,處理效果良好,出水水質穩(wěn)定。定期對處理出水進行檢測,結果如表1所示。
由表1可知,該工藝對COD、石油類的去除率均大于99%,氨氮去除率大于95%,長期運行效果良好,出水水質達到《污水綜合排放標準》(GB8978―1996)的三級排放標準及《遼寧省污水綜合排放標準》(DB21/1627―2008)。
設施運行時,格柵及袋式過濾器產(chǎn)生的少量預處理殘渣,以及原液槽中收集的浮油,其總量約占廢水量的0.1%~0.3%,作為危險廢物委托給具有資質的單位處理。BDD電極需定期進行清理,防止因黏附油類物質而影響其有效面積,應定期監(jiān)測不同電極組電流的均勻性,以便及時發(fā)現(xiàn)異常情況。經(jīng)過15個月的運行,電極效果基本穩(wěn)定,未發(fā)現(xiàn)明顯涂層脫落或效率降低的情況。
由于企業(yè)產(chǎn)生的乳化液、切削液更換周期不一致,同時存在非正常泄漏的情況,所以進入系統(tǒng)的廢水成分波動較大,應盡量設置大容積的廢水儲池以均勻水質,并定期監(jiān)測進水水質,如水質變化較大,應及時調整電流密度或停留時間,以確保處理效果。
3.2 運行成本
該設施的廢水處理能力為12m3/d,總投資費用約為125萬元。日常運行成本主要包括電費、藥劑費和人工費,其中電費為62元/m3,藥劑費為34.5元/m3,人工費為33.3元/m3,合計運行費用為129.8元/m3。
該工藝的核心為電解單元,可通過調節(jié)電流密度及停留時間以確保出水達標排放,無需設置生化處理等環(huán)節(jié),也無需依托污水站深度處理。工藝過程簡單,投資較低,運行費用處于中等水平,遠低于乳化液廢水作為危險廢物外委處置費用,尤其適合作為產(chǎn)廢企業(yè)的中小規(guī)模處理設施。
4、結論
①采用BDD電極電化學氧化工藝處理乳化液廢水,裝置運行穩(wěn)定,出水COD、氨氮、石油類分別低于300、30、20mg/L,COD、石油類的去除率均大于99%,出水水質滿足《污水綜合排放標準》(GB8978―1996)及《遼寧省污水綜合排放標準》(DB21/1627―2008),處理效果良好。
②該工藝具有設備簡單、占地面積小、操作方便、運行穩(wěn)定等優(yōu)點,特別適合作為乳化液廢水產(chǎn)生單位自行處置的中小規(guī)模處理設施,可有效降低企業(yè)危險廢物的處置成本。(來源:沈陽環(huán)境科學研究院,國家環(huán)境保護危險廢物處置工程技術<沈陽>中心,遼寧省危險廢物處置專業(yè)技術創(chuàng)新中心)