泥渣脫水氣浮預處理技術
提高氣浮泥渣脫水效率最常用的方法是添加化學藥劑,添加化學藥劑能有效改善氣浮泥渣脫水效果。污泥脫水劑是泥渣預處理的核心技術,可以改善泥渣的脫水性能,降低泥渣運輸成本,降低泥渣的處置成本。
目前常見的泥渣處理技術主要包括以下三種:濃縮、脫水和干燥。其中最困難的是泥渣脫水。因為泥渣含水率越高,所占體積也越人,所以泥渣外運的環(huán)節(jié)會人大提高成本。泥渣經(jīng)過濃縮和消化以后,含水量依然高達95%?97%左右。因此研究泥渣脫水,對泥渣的處理以及污水處理廠的運行有著重要的意義。
污泥脫水劑的投加能改善泥渣的脫水性能?。針對腸衣廢水處理過程中氣浮池排出的泥渣,通過加入脫水劑,進行調(diào)理,增強其脫水性能。泥渣脫水劑的種類有很多,有無機脫水劑、有機高分子脫水劑,不同種類的脫水劑直接影響著泥渣的脫水性能。對于無機脫水劑如三氯化鐵、硫酸鋁等的加藥量,一般為污泥質(zhì)量的5%?10%,聚合氯化鋁為1%?3%,陽離子聚丙烯酰胺為0.1%?0.3%。實驗通過測定污泥比阻來確定污泥脫水劑的種類與投加量,最后通過現(xiàn)場操作確定其最佳工況參數(shù)。
一、實驗部分
1.1實驗設備與試劑
實驗儀器有電子天平;數(shù)顯電熱鼓風干燥箱;筆式pH計;六聯(lián)電動攪拌器。主要試劑有三氯化鐵(10g/L)、聚合氯化鋁(10g/L)、聚丙烯酰胺(1g/L)。分析方法:布氏漏斗法測污泥比阻,烘箱法測含水率。
1.2泥渣來源及指標
實驗取保定市順平縣某污水處理廠氣浮池泥渣,其含水率為99.8%,pH為6.8,污泥比阻1.6537x109s2/g。
二、結果與討論
污泥比阻是表示污泥過濾特性的綜合性指標,污泥比阻越大,過濾性能越差。一般認為,比阻在109~1010s2/g的污泥屬于難過濾的污泥,比阻在(0.5?0.9)x109s2/g的污泥屬于中等,比阻小于0.4?的污泥容易過濾。實驗選擇的污泥脫水劑有無機脫水劑和有機高分子脫水劑,其中無機脫水劑選擇三氯化鐵(FeCl3)、聚合氯化鋁(PAC)兩種,有機高分子脫水劑選擇陽離子聚丙烯酰胺(CPAM),分別進行實驗。
根據(jù)所加脫水劑的量,取不同體積的單一因素的污泥脫水劑,進行污泥比阻實驗,根據(jù)所得數(shù)據(jù),計算出相應的污泥比阻值。其次,根據(jù)污泥比阻值,將脫水劑進行兩兩組合,即添加兩種不同種類的污泥脫水劑進行污泥比阻實驗,根據(jù)所得數(shù)據(jù),計算出相應的污泥比阻值,結合運行成本和污泥脫水率情況,最終找到最佳污泥脫水劑的投加種類和投加量。
2.1單因素實驗
實驗采用FeCl3為脫水劑。取6個250mL燒杯,向每個燒杯中加入100mL的泥渣,向每個燒杯中加入不同濃度的FeCl3溶液,開啟六聯(lián)攪拌器,首先采用150r/min轉(zhuǎn)速攪拌1min,再調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速為50r/min攪拌5min,使得FeCl3與泥渣充分反應。
將經(jīng)過上述方法處理后的6份100mL泥渣放于布氏漏斗,進行污泥比阻值的測定。實驗得到的污泥比阻值如圖1所示。
由圖1可觀察到,改變FeCl3的投加量對污泥比阻的影響很大。從圖1中還可以看出,在FeCl3的加入量由5%增加到8%的過程中,污泥比阻越來越小,數(shù)值由0.5836xl09s2/g下降到0.4315xlO9s7g,其污泥過濾性能由中等達到易過濾,當FeCl3的投加量由8%增加到10%時,污泥比阻值慢慢增大到0.5079x109s2/g。從上可以看出當FeCl3的投加量為8%時,污泥比阻值達到最低0.4315xl09s2/g,污泥過濾性能達到最佳。實驗結果表明,隨著FeCl3投加量的增加,污泥比阻呈現(xiàn)先降低再升高的趨勢,F(xiàn)eCl3,的投加量過多或過少對污泥比阻的降低都會產(chǎn)生不利影響。
當采用PAC為脫水劑時,實驗方法同上,相應的污泥比阻值如圖2所示。
由圖2可觀察到,改變PAC的投加量對污泥比阻的影響很大。從圖2中可以看出,當PAC的投加量由1.0%增加到3.0%的過程中,污泥比阻值越來越小,數(shù)值由1.4635x109s2/g下降到1.0132x109s2/g,再次加入PAC的量至4.0%時,污泥比阻值趨于平緩,數(shù)值達到1.0082x109s2/g。實驗結果表明,隨著PAC投加量的增加,污泥比阻呈現(xiàn)先降低再平緩的趨勢,F(xiàn)eCl3的投加量過少對污泥比阻的降低會產(chǎn)生不利影響,投加量過多雖然不會影響污泥比阻大小,但是其污泥過濾性能一直停留在難過濾層面,不適合做污泥的脫水劑。
當CPAM作為污泥脫水劑時,實驗方法同上,相應的污泥比阻值如圖3所示。
從圖3中可以觀察到,改變CPAM的投加量對污泥比阻的影響很大。從圖3中可以看出,在CPAM的加入量由0.10%增加到0.25%的過程中,污泥比阻值越來越小,數(shù)值由0.8145x109s2/g下降到0.2706x109s2/g,其污泥過濾性能由中等達到易過濾狀態(tài),當CPAM的投加量由0.25%增加到0.35%時,污泥比阻值慢慢增大到0.3476x109s2/g。實驗結果表明.CPAM的投加量對污泥比阻的降低影響同PAC的投加量的影響大體一致,CPAM投加量過低或過高都會對污泥比阻的降低產(chǎn)生不利影響。
2.2雙因素實驗
根據(jù)添加的單一的脫水劑的實驗數(shù)據(jù),確定添加的兩種脫水劑為FeCl3和CPAM,投加量分別為8%和0.25%o實驗方法與單因素實驗大致相同,不同的是,此實驗取8個250mL燒杯,分別加入100mL泥渣。當同時加入FeCl3和CPAM時,相應的污泥比阻值見表1。
由表1可知,改變FeCl3和CPAM的投加比例,對污泥比阻的影響很大。當FeCl3和CPAM的投加比例由7.2%:0.025%到4%:0.125%的過程中,污泥比阻值越來越小,數(shù)值由0.8915xl09s2/gg減小到0.2468x109s2/g,其污泥過濾性能由一般到易過濾狀態(tài)。當FeCl3和CPAM的投加比例由4%:0.125%到1.6%:0.200%的過程中,污泥比阻值逐漸增大,數(shù)值由0.2468x109s2/g增加到0.4164x109s2/g,污泥過濾性能變的更差。實驗結果表明,隨著FeCl3和CPAM投加量的比值得減小,污泥比阻呈現(xiàn)先降低再升高的趨勢,F(xiàn)eCl3和CPAM的投加量的比值過大或過小對污泥比阻的降低都會產(chǎn)生不利影響。
通過分析所得的加入單一?泥脫水劑和兩種不同脫水劑對污泥比阻值的影響的實驗數(shù)據(jù),添加的污泥脫水劑為FeCl3和CPAM,投加量分別為干污泥質(zhì)量的4%和0.125%。如果只從藥劑的成本分析,只添加CPAM會更經(jīng)濟,但是從整體的污泥處理來看,添加FeCl3和CPAM會更經(jīng)濟節(jié)約。
2.3脫水性能實驗
脫泥機房采用板框式壓濾機,其型號為XMY50-800-UB,過濾壓力W0.6MPa。通過改變壓濾機的過濾壓力,檢測出泥含水率,結合運行成本情況,確定出最佳的運行參數(shù)。根據(jù)上面所得投藥方案進行投藥,分別調(diào)節(jié)其過濾壓力為0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60MPa,保持其他參數(shù)不變,對污泥含水率的影響如圖4所示。
由圖4可觀察到,改變板框壓濾機的過濾壓力,對污泥含水率的影響很大。從圖4中還可以看出,在板框壓濾機的過濾壓力由0.3MPa到0.6MPa的過程中,污泥含水率越來越低,數(shù)值由71.93%降低到55.70%。綜合泥渣脫水效果和此板框壓濾機的過濾壓力需要小于等于0.6MPa的客觀條件,選擇板框壓濾機的過濾壓力為0.55MPa。此時的污泥含水率為56.36%,含水率<60%。
三、結論
1)實驗通過污泥比阻裝置測定并計算不同加藥方案下的污泥比阻值,通過分析污泥比阻變化情況,得出FeCl3、CPAM溶液、PAC二種脫水劑最佳投藥量分別為8%、0.25%、3%,污泥比阻為0.4315x109s2/g、1.0082xl09s2/g、0.2706xl09s2/g。
2)通過雙因素實驗,加入不同體積,不同量的FeCl3和CPAM,當FeCl3和CPAM的投加量為4%:0.125%時,污泥比阻值達到最低0.2468x109s2/g,污泥過濾性能達到最佳。綜合污泥比阻值和成本情況,F(xiàn)eCl3和CPAM的最佳投加量為干污泥質(zhì)量的4%:0.125%。
3)在上述實驗條件下,通過改變板框壓濾機的過濾壓力,對污泥含水率的影響很大。綜合泥渣脫水效果和此板框壓濾機的過濾壓力需要小于等于0.6MPa的客觀條件,選擇板框壓濾機的過濾壓力為0.55MPa。此時的污泥含水率為56.36%,含水率<60%。(來源:河北農(nóng)業(yè)大學城鄉(xiāng)建設學院)
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