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脫硫廢水零排放處理膜分離技術(shù)

2022-06-10 16:35:27 25

  燃煤發(fā)電是我國(guó)主要的供電來(lái)源,2017年火電裝機(jī)容量占電力總裝機(jī)容量的比重為62.4%.我國(guó)90%以上的火電廠(chǎng)采用“石灰石-石膏濕法脫硫”工藝處理燃燒廢氣.此工藝將煙氣中煙塵、SO2、氮氧化物、氯化氫以及汞、銅、鉛、砷、鎘等污染物轉(zhuǎn)化到廢水中,使廢水具有COD高、濁度高、含鹽量高、易結(jié)垢等特點(diǎn),另外還有大量的重金屬離子.脫硫廢水水量大、水質(zhì)波動(dòng)大、成分復(fù)雜、水質(zhì)惡劣,是最難處理的廢水之一,近年來(lái)國(guó)內(nèi)對(duì)于脫硫廢水的處理越來(lái)越重視。

  國(guó)內(nèi)脫硫廢水一般采用化學(xué)沉淀法、流化床法、電絮凝法處理工藝,設(shè)備工作不穩(wěn)定,Enoch等利用微濾法處理經(jīng)傳統(tǒng)工藝處理的出水,出水懸浮物和重金屬含量均達(dá)到荷蘭的標(biāo)準(zhǔn),但其鹽分并未能達(dá)到工藝水回用要求.康勇利用納濾膜處理經(jīng)微濾處理后的脫硫廢水,實(shí)驗(yàn)表明,當(dāng)操作壓力達(dá)到1.5MPa,濃差極化嚴(yán)重,膜面處鹽分濃度大,處理后的廢水中仍然存在大量的結(jié)垢性離子。

  本研究采用“化學(xué)除硬+外置式有機(jī)管式超濾膜+OCRO管網(wǎng)式反滲透”組合膜工藝對(duì)江蘇省某電廠(chǎng)脫硫廢水進(jìn)行中試實(shí)驗(yàn)研究,將超濾膜作為反滲透的前處理工藝,保證后續(xù)反滲透膜系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行.OCRO管網(wǎng)式反滲透具有特殊的流體動(dòng)力學(xué)和開(kāi)放式的流道結(jié)構(gòu),減少死水區(qū)域,因此具有較強(qiáng)的抗污染能力,另外由于其經(jīng)濟(jì)性,因而被廣泛應(yīng)用于高濃度、高鹽度廢水回用項(xiàng)目。本實(shí)驗(yàn)為膜分離技術(shù)在電廠(chǎng)脫硫廢水零排放處理中的應(yīng)用提供了基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。

  1、實(shí)驗(yàn)部分

  1.1 原水水質(zhì)

  水樣取自江蘇省某電廠(chǎng)2×6000MW超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組石灰石-石膏濕法脫硫所產(chǎn)生的脫硫廢水,通過(guò)預(yù)處理后(在反應(yīng)罐進(jìn)行化學(xué)除硬反應(yīng),然后在超濾循環(huán)罐進(jìn)行酸調(diào)),原水質(zhì)與預(yù)處理后的水質(zhì)情況見(jiàn)表1。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  脫硫廢水的水質(zhì)特點(diǎn)主要為:(1)pH為4~6,呈弱酸性;(2)懸浮物含量高,主要為灰分、惰性物質(zhì)、絮凝沉淀物等;(3)含有微量的汞、鉛、鉻等重金屬離子和砷、F-等非金屬污染物;(4)含有大量Ca2+、Mg2+、SO42-、Cl-等,水質(zhì)較為復(fù)雜.由于高含鹽量、高硬度,使脫硫廢水具有腐蝕性強(qiáng)、易結(jié)垢等特征。

  1.2 實(shí)驗(yàn)儀器

  江蘇凱米公司高裝填密度超濾膜組件,型號(hào)KMTB0803,膜面積為6.4m2.科氏管網(wǎng)式反滲透膜(OCRO)組件,膜面積為25m2。整套設(shè)備采用PLC自動(dòng)控制,實(shí)驗(yàn)裝置如圖1所示。

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  pH采用酸度計(jì)(上海雷磁,pHS-3C)進(jìn)行測(cè)定;電導(dǎo)率采用SuntexSC-110電導(dǎo)率儀測(cè)定;COD采用重鉻酸鉀法進(jìn)行測(cè)定;TDS測(cè)定采用臺(tái)式MI170測(cè)定儀;Cl-采用硝酸銀標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定;總硅采用UV-2450紫外分光光度法測(cè)定。

  1.3 實(shí)驗(yàn)流程

  化學(xué)沉淀法預(yù)處理:采用兩級(jí)澄清軟化NaOH+Na2CO3,pH為10~12時(shí),大多數(shù)鹽以碳酸鹽、堿類(lèi)或金屬氫氧化物形式形成沉淀,通過(guò)沉降池進(jìn)行分離,脫硫廢水經(jīng)預(yù)處理后出水水質(zhì)指標(biāo)穩(wěn)定,預(yù)處理后上清液通過(guò)重力自流至超濾循環(huán)罐,在循環(huán)罐中用鹽酸將原水調(diào)至pH為6~8左右。

  超濾系統(tǒng):超濾進(jìn)水泵輸送超濾循環(huán)罐原液進(jìn)入有機(jī)管式超濾膜循環(huán)環(huán)路,濃水回流至預(yù)處理緩沖罐,產(chǎn)水流至OCRO原水罐。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中通過(guò)對(duì)超濾循環(huán)泵的流量和壓力的調(diào)節(jié),進(jìn)而控制管式超濾膜的產(chǎn)水通量和超濾系統(tǒng)操作壓力反滲透系統(tǒng):原水罐中的原水通過(guò)增壓泵進(jìn)入OCRO膜裝置,經(jīng)過(guò)保安過(guò)濾器過(guò)濾后送至OCRO膜系統(tǒng)處理,產(chǎn)水側(cè)出水流至產(chǎn)水罐,濃水回流至濃水罐,實(shí)驗(yàn)過(guò)程中通過(guò)對(duì)濃水流量的調(diào)節(jié),進(jìn)而控制高壓泵的操作壓力和系統(tǒng)回收率。

  2、結(jié)果與討論

  2.1 超濾膜穩(wěn)定性

  控制料液溫度為35℃,循環(huán)流量為58m3/h,泵出口壓力為0.2MPa,觀(guān)察膜的運(yùn)行狀態(tài)。每10d化學(xué)清洗1次,總共進(jìn)行了5次化學(xué)清洗。化學(xué)清洗方法為:堿洗30min,有效氯200mg/L,用NaOH調(diào)節(jié)pH至10~11;酸洗30min,加檸檬酸至pH為3,然后加鹽酸調(diào)節(jié)pH為2。化學(xué)清洗后再用純水清洗至中性,清洗結(jié)束?;瘜W(xué)藥劑清洗過(guò)程中的藥劑通量情況見(jiàn)圖2(a),藥洗前后平均通量情況見(jiàn)圖2(b),膜運(yùn)行的情況見(jiàn)圖3。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

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  由圖2(a)可看出,經(jīng)過(guò)1h的化學(xué)清洗后,化學(xué)藥劑的平均通量為290L/(m2?h)左右。根據(jù)圖2(b)可知,藥洗后的純水平均通量能達(dá)到310L/(m2?h),而藥洗后廢水的通量在240L/(m2?h)左右。清洗后通量未出現(xiàn)明顯衰減現(xiàn)象。由圖3可知,運(yùn)行48d后,膜通量平穩(wěn),未見(jiàn)明顯衰減.說(shuō)明該膜在此運(yùn)行條件下,耐受性良好,可穩(wěn)定運(yùn)行。

  2.2 超濾對(duì)SS、COD的去除效果

  中試實(shí)驗(yàn)運(yùn)行48d,考察超濾膜對(duì)SS、COD的去除效果,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖4、圖5。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

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  進(jìn)水SS、COD平均值為27、150mg/L,出水的SS、COD平均值分別為1、110mg/L,SS的去除率在95%以上,COD去除率僅為23%??梢?jiàn),超濾膜對(duì)SS的截留率較高,但對(duì)COD的去除效果并不是很高,說(shuō)明超濾可攔截廢水中的大分子物質(zhì)和膠體微粒等.水中一部分COD以懸浮性、膠體性、溶解性的形式表征,可以認(rèn)為,超濾對(duì)系統(tǒng)中的懸浮物、膠體態(tài)的COD有一定的截留作用,因此不同的水質(zhì)情況超濾對(duì)COD去除率差異較大。經(jīng)過(guò)超濾的預(yù)處理,可提高反滲透膜的進(jìn)水水質(zhì),減輕后續(xù)反滲透膜的污染負(fù)荷。

  2.3 超濾對(duì)硅的去除效果

  超濾對(duì)總硅的去除效果見(jiàn)圖6。

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  實(shí)驗(yàn)中經(jīng)調(diào)酸后的水質(zhì)pH為6~8,由圖6可知,超濾膜能截住大部分的硅化合物,截留率為90%左右,超濾出水硅的濃度為4~6mg/L。由于硅化合物的分子結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜,一般情況下,硅化合物以膠體態(tài)、顆粒態(tài)、離子態(tài)存在,且隨著水質(zhì)的變化而變化。pH值越低,離子態(tài)硅酸化合物越少,膠體硅增多.經(jīng)調(diào)酸后的廢水中的硅主要以膠體硅的形態(tài)存在,一般膠體硅的微粒尺寸為0.2μm,根據(jù)超濾膜的孔徑分布情況,超濾膜能截住顆粒態(tài)和膠體態(tài)硅化合物,而離子態(tài),如硅酸分子則完全可以透過(guò)超濾膜。當(dāng)膜運(yùn)行一段時(shí)間后,超濾表面被攔截的懸浮物或大分子聚合物會(huì)不斷積累形成污堵層,污堵層透水性較差,會(huì)使產(chǎn)水水質(zhì)下降并使膜污染嚴(yán)重,因此有必要定期對(duì)膜進(jìn)行化學(xué)清洗。

  2.4 OCRO膜對(duì)電導(dǎo)率的去除效果

  分別考察操作壓力為7.0、7.2、7.4、7.6、7.8MPa條件時(shí),回收率為75%,膜系統(tǒng)對(duì)電導(dǎo)率的去除效果,結(jié)果見(jiàn)圖7。

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  電導(dǎo)率是反應(yīng)水純凈度的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),能較快的表征水中的鹽度。由圖7可知,隨著壓力的升高,產(chǎn)水電導(dǎo)率增加,反滲透進(jìn)水電導(dǎo)率為29400μS/cm左右,當(dāng)壓力超過(guò)7.6MPa時(shí),產(chǎn)水電導(dǎo)率急劇升高.當(dāng)壓力為7.0~7.4MPa時(shí),電導(dǎo)率為700~900μS/cm,當(dāng)壓力為7.8MPa時(shí),電導(dǎo)率上升到2200μS/cm.通常情況下,壓力升高,通量會(huì)增大,而鹽量不變,故截留率應(yīng)該不變,但是鹽分在膜表面處的濃度一般高于主體濃度,即表現(xiàn)出濃差極化現(xiàn)象,隨著操作壓力升高變得更加嚴(yán)重,導(dǎo)致鹽分的截留率下降,從而表現(xiàn)出產(chǎn)水側(cè)電導(dǎo)率上升。

  2.5 OCRO膜對(duì)COD、TDS、Cl-的截留效果

  根據(jù)反滲透進(jìn)出水水質(zhì)情況,考察反滲透系統(tǒng)對(duì)COD、TDS、Cl-的截留效果以及運(yùn)行穩(wěn)定情況.設(shè)定進(jìn)膜壓力在7.0~7.2MPa,回收率為75%,實(shí)驗(yàn)過(guò)程中膜通量為10L/(m2?h),實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖8。

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  如圖8(a)所示,進(jìn)水TDS在14143~14845mg/L之間,出水為325~367mg/L,去除率達(dá)97.4%.如圖8(b)所示,進(jìn)水COD在95~125mg/L之間,出水為30~50mg/L,去除率在63%~71%之間。如圖8(c)所示,進(jìn)水Cl-在13267~13790mg/L之間,出水濃度為160~225mg/L,去除率達(dá)98.3%~98.7%。反滲透因其致密的孔隙率和選擇透過(guò)性等特征,有效的透過(guò)水分子而截留住其他小分子和離子等。

  2.6 組合工藝處理效果

  組合工藝得到的典型產(chǎn)水水質(zhì)如表2所示,濃水情況如圖9所示。

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  從表2可以看出,經(jīng)過(guò)超濾、反滲透處理后的脫硫廢水可以滿(mǎn)足《城市污水再利用工業(yè)用水水質(zhì)》(GBT19923―2005)中的鍋爐補(bǔ)給水標(biāo)準(zhǔn).根據(jù)圖9的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,OCRO的濃水中總硅、Cl-、COD的平均質(zhì)量濃度分別為18mg/L、34g/L、420mg/L,可滿(mǎn)足MVR蒸發(fā)的要求。

  3、結(jié)論

  組合膜法深度處理脫硫廢水可去除大多數(shù)結(jié)垢性離子和鹽分,運(yùn)行穩(wěn)定.出水滿(mǎn)足鍋爐回用要求,有效解決了回用時(shí)管道結(jié)垢堵塞問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)電廠(chǎng)節(jié)約用水和減少排放量的目的,并且對(duì)實(shí)現(xiàn)火電廠(chǎng)脫硫廢水零排放具有重要指導(dǎo)意義。(來(lái)源:江蘇凱米膜科技股份有限公司)

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